重油催化裂化装置衬里施工小结

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时间:2017-12-08

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1、石油机械重油催化裂化装置衬里施工小结李良才(中国石油化工股份有限公司广州分公司,广东广州 510700)摘 要:催化裂化装置反应-再生系统中衬里施工是装置大检修的关键内容之一,本文从本企业重油催化裂化装置反应-再生系统各部位衬里材料、结构形式、运行状况分析入手,从施工安排、质量控制等方面,总结本装置所用衬里施工技术,并就衬里使用方案提出个人看法。关键词:催化裂化 衬里 材料 施工质量催化裂化装置反应-再生系统中衬里施工是装置大检修的关键内容二、大修前运行问题及大修检查记录分析之一,其质量的好坏直接影响整个装置的操作以及长周期运

2、行,为催化(一)运行记录裂化装置检修工作的重点。本装置自2005年6月大修开工后,连续运行接近4年,期间反应再本文对本企业重油催化裂化装置2009年大修反应-再生衬里施工相生系统催化剂输送管等多处衬里部位出现热点,下面为本周期运行过程关工作过程进行总结,并就目前装置反应再生系统运行情况分析。中出现的问题以及处理记录:一、本装置反应再生系统及使用衬里使用情况简介2007年2月,二再出口烟道至E-102入口垂直段膨胀节出现腐蚀穿(一)反应再生系统流程介绍孔,表面有低温硫腐蚀痕迹,定制包焊套包焊处理;本装置由美国石韦工程公司提供基础

3、设计,采用两段高温再生结构。2008年7月,提升管混合进料喷嘴处穿孔,大量油气外泄,装置停工,其中催化剂烟气流程简述如下:泄漏位贴不锈钢钢板,并将喷嘴流向位圆周整圈包焊,漏点局部加厚;原料油进入提升管底部被雾化后与高温再生催化剂接触汽化发生反2008年12月4日,二再U管于提升管入口段人孔位穿漏,停工,包焊,应。反应油气先后经快速分离器及经沉降器(R-104)旋风分离器分出携制安包焊套,内衬耐磨衬里;带催化剂。分出的催化剂落入反应器汽提段,被蒸汽汽提出夹带和吸附2006~2009年期间,多处催化剂管线出现热点。对相关部位进行用

4、不的烃后,经待生滑阀(LV-132)进入第一再生器(R-101)。锈钢钢板贴焊,加强监控运行,未出现事态扩大化,平稳运行至大修。待生催化剂在第一再生器内,在317kPa(绝)压力和658℃温度下(二)大修检查情况记录进行不完全再生,半再生催化剂通过立管、半再生滑阀(LV-129),用大修期间,我们进入三器相关部位检查,沉降器衬里局部损坏,鼓包、增压风提升进入第二再生器(R-102)。一再床层催化剂经上斜管流入外空洞处较多,具体情况见图2左上侧图。取热器(R-105),换热后,催化剂通过外取热器下斜管及滑阀(TV-1102)经空

5、气提升管返回到一再,烟气从外取热器上端返回一再。第二再生器在323Kpa(绝)压力和700℃~750℃的操作条件下,将催化剂中剩余炭完全烧掉,高温催化剂流入脱气罐(R-103)后均匀地往下流动,经再生滑阀(TV-133)进入提升管底部,实现催化剂的连续循环。二再烟气先后通过烟气冷却器(E-102)、烟气取热器(E-501)换热后烟气降温至约300~350℃后再与一再烟气混合。流程简图见图1:图2左上为沉降器内衬里损坏部分图示,右上为龟甲网衬里施工过程图例,左下为2011年9月U型管(图1中R-101至LV-129段)热像仪测温

6、图,右下是蜡油催化裂化装置外取热器侧拉环锚固钉衬里图(运行4年)第一再生器及第二再生器亦未发现有大面积衬里脱落现象,仅少量鼓包或微小裂纹。图1 反应再生系统流程简图膨胀节泄漏处未发现衬里损坏,疑为表面温度过低,造成低温露点(二)系统内各部位原衬里使用情况腐蚀。反应再生系统衬里原设计情况如表1:对曾出现过热点的部位,我们在大修期间重点检查,确认为衬里接表1 反应再生系统重点部位衬里设计情况一览表口裂缝,部分出现衬里脱落现象。部位结构形式厚度(mm)保温钉选择由于本次大修施工过程中三器封头及其旋分均全部更换,鉴于以往反应器提升管隔

7、热/耐磨(钢纤维)89/63V型保温钉运行状况以及相关单位运行记录,所采用衬里结构及材料仍为原有形式。柱型保温钉(三)衬里等运行失效分析及对策:沉降器隔热/耐磨(龟甲网)89/26+端板1、沉降器内部衬里损坏主要由于检修清焦或衬里部分修复过程中,柱型保温钉第一再生器隔热/耐磨(龟甲网)31/96(121/76)由于持续的冲击振动造成衬里结构松动,造成损伤,在装置运行时受热+端板膨胀后出现鼓包、甚至龟甲网翘起。而本次沉降器器壁近整个圆周方向隔热耐磨单层及隔热/耐磨第二再生器140及102/63V型保温钉龟甲网脱落,则是由于上周期

8、大修时该部位进行过修复工作时,由于新(钢纤维)二再外旋隔热/耐磨(钢纤维)89/63V型保温钉旧衬里性能参数不一致、旧衬里接缝等位置有油焦加上旧龟甲网、端板一再立管隔热/耐磨(钢纤维)63/63V型保温钉等新旧焊接性能较差,该处施工质量无法保证所致。二再U型管隔热/耐磨(钢纤

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