安83致密油藏水平井开发技术政策探讨.doc

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1、安83致密油藏水平井开发技术政策探讨摘要:胡尖山油出安83致密油藏地质储量1.4亿吨,储量规模大,但是油藏物性差,难动用。从2010年开始试验开发,通过定向井开发暴露出单井产量低的问题,从2011年实施水五点与七点水平井开发,水平井与定向井对比初期产量高,递减小,同时也出现水平井见水问题,2012年进行优化水平井井网,开展扩大井排距试验和口然能量开发试验。试验效果较好,初期平均单井产量突破10吨。关键词:水平井水駆动用程度递减裂缝注水政策通过2011-2012年在安83区开展水平开发试验,水平井初期产量高,递减小,是改善安83致密

2、油藏开发的有效手段。同时试验以来暴露出水平井注水见效缓慢,液面下降快,容易见水,见水方向难判断等问题。该区水平井开发效果直接关系到1・4亿吨储量下步动用,及采油六厂两百万吨的实现及后期长期稳产情况。因此计划开展水平强化注水政策试验、注水井深部调驱、水平井措施挖潜、找堵水等综合治理措施,探索稳定并提高水平井单井产量的技术对策。一、油藏特征胡尖山油田安83长7油藏,长7油层组共分为3个小层(长71、长72、长73),其中长72是该区的主力含油层,其中,长722为主力含油小层。控制含油面积330km2,地质储量1.4亿吨,已动用地质储量

3、1870万吨,剩余地质储量1.2亿吨。长72层平均钻遇砂层18.Im,油层9.8m,差油层5.0mo孔隙度7.9%,渗透率0.17mDo长72主要发育四条三角洲前缘水下分流河道沉积微相,区域内屮部河道交汇,水下分流河道砂体连片,在安83区域为有利的沉积相带。该区砂层较厚、油层连片,分布稳定。安83区长7油藏层内层理发育,层理类型为交错层理和平行层理,倾角为10〜20。o局部钻井诱导缝发育,根据诱导缝的方向可判断最大地应力方向为NE60〜80。。通过地层露头、成像测井、岩心及薄片分析该区裂缝乂是方向为NE向。二、开发现状安83致密油

4、藏从2010年开始试验开发,定向井共有5套井网,定向井初期产量低,初期单井产量1.19吨,递减较大,目前平均单井产能只有0.44吨。水平井初期产量7.26吨,目前7.71吨。水平井初期单井产量是定向井的6倍。冃前共投出水平井26口,日产油水平177t,平均单井日产油7.23t/d,综合含水51.9%,对应注水井51口,开井36口,平均单井口注llm3,月注采比1.92o2011年投产水平井6口,水平段长度512m~652m,平均583m,井均钻遇油层350m,差油层116m;试油井6口,均采用分段多簇压裂,井均改造段数7段,井均日

5、产油54.dm3;采用超前注水开发,初期井均日产油5.3t,含水47.2%,,目前口产油2.0t,含水78.6%02012年采取了交错七点井网、长水平段五点井网和自然能量生产试验。交错七点井网完钻水平井11口,水平段长785m〜1035m,平均827m,平均钻遇油层770m,钻遇率93%;试油井7口,采用水压裂,井均改造段数8段16簇,井均日产油46.3m3/d;@前平均日产油9.28t,含水53.4%。配套注水井25口,冃前已全部完钻,投注井20n,均采用超前注水,平均单井□注10m3o长水平段五点井网完钻水平井9口,水平段长5

6、55m〜935m,平均711m,平均钻遇油层676m,钻遇率95%;试油井7口,其屮完试井7口,采用水压裂,井均改造段数8段25簇,井均日产油64.Ini3/d;日前平均日产油9.2t,含水25.5%o配套注水井13口,完钻10口,投注8口,均采用超前注水,平均单井口注10in3o2011-2012年先后对菱形反九点井网中7个井组通过动态验证表明该区存在NE75°优势见水方向。水平井表现出多方向性见水,主要由于水平井穿越油层长度大,导致见水层段多,动态表现出多方向见水。三、存在问题1•见水方向难判断该区共有见水井6口,见水后动态表

7、现动液面上升,含水上升,对应注水井较多,见水方向难判断。安平12从2012年以来含水上升,对安238-38井停注47天后含水下降,同时示踪剂监测见到安237-39井注入水,已实施井下找水,冃前日产液17.2m3,日产油1.071,含水92.3%。安平18试油日产油31・9m3,日产水95.3m3;2012年8月3日投产,投产初期口产液28・96in3,口产油2.811,含水88.5%,套返7.lMPa0对应4口注水井全部停注,日产液19.89ni3,日产油Ot,含水100%,套返6.OMPao1•温和注水不利于能量补充冃前执行平均

8、单井日注10方的温和注水政策,有效压力驱替系统建立缓慢,地层能量下降较快,动态表现出6口水平井动液面下降快。安平15投产以来,动液面呈下降趋势,2012年6月恢复安239-33井注水后含水上升至100%,8月实施停注,目前含水下降至61.7%,动液

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