Oxymitter4000氧化锆校验步骤和日常维护.doc

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1、Oxymitter4000氧化锆手动校验步骤:氧化锆原理:氧传感器是利用稳定的氧化锆陶瓷在650℃以上的环境中产生的氧离子导电特性而设计的。在一定的温度条件下,如果在氧化锆块状陶瓷两侧的气体中分别存在着不同的氧分压(即氧浓度)时,氧化锆陶瓷内部将产生一系列的反应和氧离子的迁移。这时通过氧化锆两侧的引出电极,可测到稳定的毫伏级信号,我们称之为氧电势。   在操作温度(704°C),不同浓度的氧进入锆池两侧,由于锆池两侧氧分压不同,锆池中的阳离子将从高浓度的一侧移向低浓度的一侧,锆池两侧形成一电势。氧浓度每变化十个单位,则输出电压改变50毫伏左右,

2、呈对数关系,即输出电压与氧浓度对数的倒数成正比,因此,当样品气中的氧浓度下降时,输出电压值增加。这种特性使Oxymitter4000氧化锆氧量分析变送器在低浓度氧含量测量应用时,具有较高的测量灵敏度。能斯特方程:EMF=KTlog10(P1/P2)+C注:P1:锆头一端参比气的压力P2:锆头另一端测量气的压力T:绝对温度C:锆头常数K:电化学算法校正常数正常工作时,测量锆头加热器电阻,正常工作时68~72Ω;热电偶的阻值是1~2Ω,氧含量8%时锆头毫伏值约23mv,0.4%时约85mv。标定气浓度的设定:打开仪表电子部件的侧表盖,观察仪表电子面

3、板右上方的四个发光二极管发光灯的正常状态应为:四个灯由上而下依次循环闪亮。此时,将万用表打到200VDC档,与右下方的+、-端子(TESTGAS、PROCESS)连接。注意:仪表的预热需要一个小时,在此之前,状态灯为由下而上扫动显示。A、高标气设定:按下HIGHGAS的INC和DEC中的任一键,万用表指示的直流电压等于当前仪表内的标气设定值。例如:O28.01%,N2平衡气通过INC和DEC键修改,使电压为8.01VDCB、低标气设定方法同上,标气应使用氧0.4%,N2平衡气,只是相应的键为LOWGAS的INC和DEC键。不可使用纯氮作零点气!

4、(注:修改后一分钟不动键盘,设置才能有效)仪表校验标气压力设定为20PSIG(1.5KG),流量为5SCFH(2.5L/min),参比气为5PSIG(0.35KG),流量为2.0SCFH(0.9L/min),直接通大气也可以。注意标气的接口为CAL,而参比气为REF,不得接错!A、按下CAL键,CAL灯亮。B、按下CAL键,CAL灯闪烁。A、打开高标气,按如上流量通入CAL口(平时为堵头堵住)B、按下CAL键,CAL灯亮,等待CAL灯闪烁(约5分钟)C、切换标气,通入低标气。D、按下CAL键,CAL灯亮,等待CAL闪烁(约5分钟)如果CAL灯闪

5、烁两次灭掉,然后再重复,校验有效。如果CAL灯闪烁三次灭掉,然后再重复,需要重新校验。E、关掉低标气。F、按下CAL键,CAL灯恒亮,仪表吹扫,然后CAL灯灭,校验完成。G、退出标定,如果校验中操作失误,3秒钟内连按三次CAL键,,即可退出校验。故障判断:仪表的全部故障基本可通过报警灯的状态加以判断。仪表右上方四个灯依次为:1、加热器测温热电偶:闪1次停3秒,则热电偶开路;闪2次停3秒,则热电偶短路;闪3次停3秒,则热电偶接反。2、加热器:闪1次停3秒,则加热器开路;闪2次停3秒,则探头过热(高于900度);闪3次停3秒,则仪表壳体过热(高于8

6、5度);闪4次停3秒,探头温度过低(低于736度);闪5次停3秒,探头温度超标(高于736度)。3、锆头报警:闪1次停3秒,锆头信号过高;闪3次停3秒,锆头内阻超标;闪4次停3秒,电路故障,关电后再启动。4、标定状态:闪1次停3秒,校验斜率故障,需要重新标定;闪2次停3秒,锆头失调超标,需要重新标定;闪3次停3秒,锆头老化,需要更换。5、由上而下第5个灯,如亮则表明仪表需要标定。仪表出厂时已通过3点标定,原则上无需再标,请按仪表说明书进行电,气路的安装。并请注意安装地点的选择,请务必注意安装地点应在除尘器之后,如有脱硫装置,,请在其后。烟道内温

7、度不得超过704℃,环境温度为-40—65℃。另请注意仪表机壳防晒防辐射以免仪表过热。维修注意:更换新锆头时,要注意锆头前端的金属网是否完好,如有破损可能会导致氧化锆工作不正常。更换加热器时,需要先拆下锆头,再拉出加热器,否则可能会导致锆头前端的金属网被拉掉。Oxymitter4000-电子单元和锆头部件号电子单元3D39861G01锆头4847B61G03

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