钢插座数控车加工设计-论文.pdf

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1、◇科技论坛◇科技一向导2014年20期钢插座数控车加工设计谢芳(天津三国有限公司中国天津300385)【摘要】以ll冈4插座’产品为实例,介绍了数控车床加工设计的主要问题,对刀具的要求,遇到问题后分析及改善的过程。【关键词】数控车床;车削;刀具;设计;切削性图1所示为钢插座零件简图。该零件是管端接头部件,起到各气(2)左侧外径,由于加工方向问题,需要选用1把反向外径车刀.路之间连接作用,且此产品为大批量生产类型产品。零件材料是Q235即左手刀具进行加工碳素钢,是H22六方冷拔型材;零件是由外圆柱面

2、、外六方面、外螺(3)内径加工,由于材料为棒料,所以需要先加工孔.即加工刀具纹、内圆柱孑L、内外异型环槽等表面组成,加工表面较多,形状复杂,适为中心钻、4.5钻头、12钻头、内径镗刀。合在数控车床上加工。(4)螺纹退刀槽和81。异型槽加工不能选用相同刀具.因为螺纹退刀槽底面角度是9Oo,即为平面;异型槽底面角度是81~,即为斜面:所以选用两把刀具分别为:2mm宽槽刀和异型槽刀(5)螺纹加工根据加工方向选用立式左手螺纹刀。根据零件材质特性.选择材质CA5525/PR1025刀片.刀尖圆角按图纸尺寸要

3、求选用.其它位置选用R0.2~0.3根据加工工艺及刀具进行程序编制及试制:单件加工时间251秒,中21外径与4.5孔同轴度不合格.中4.5孔偏:从试制结果来看.单件加工时间过长,生产量不能满足客户需求:从切削过程看.加工时图1间较长的工序是内径加工和左侧(小端)外径加工材料分析:Q235含碳量约为02%.数字235表示其屈服强度为内孔加工时间长分析:由于内孔较深.最小孔中4.5和最大孔中19235MPa。由于含碳量较低,材料较软所以切削性较差。尺寸相差较大.中4.5钻头钻孔后要用12钻头进行再扩孔

4、.从中12加工技术要求分析:该零件有众多精度要求:外螺纹M12"1、螺纹内径车削到中19内径需要用镗刀进行车削.镗刀车削速度较慢.切削倒角0.9~45。、大端内孔直径中l9、外径81o异型槽、小端外径5.6,以及量较大,加工中排屑困难,残屑都停留在孔内,需要机床暂停进行清粗糙度等.此外零件上不能有毛刺、伤痕及油污。由于外径中21与内径屑.所以内径切削耗时长中4.5有同轴度要求。所以需要一次装夹加工.以保证同心。改善点:从中12到中19之间增加1把粗车刀具.通过增大进给加工设备选定:从加工技术要求进

5、行分析,该产品适合使用数控自量,加快切削速度的方式进行内径粗车,从而提高镗刀切削速度。动车床即走芯机床进行1次成型加工道用25规格的自动车床但是此规对策:刀具选择使用大进给量,排屑效果好,能1次切削中15到格设备公司内没有,所以只能考虑试着用数控车床进行加工。中19内径的铣刀.利用铣刀其中1个切削刃进行内孔粗车.车削残屑材料长度及定位基准的选择:根据加工机床主轴长度.制定材料长通过铣刀排屑槽排出孔外,排屑效果明显。度为1250nma.即一跟材料可设定加工30个零件:由于数控车床没有自左侧(小端)外

6、径加工时间长分析:第一点由于切削方向的要求.动送料装置.所以考虑使用前端定位夹具’i百过夹具夹出材料.零件前端左侧外径必须使用反手刀具加工.反手刀具切削性能比正手刀具低.切定位进行加工。削速度较慢:第二点由于左侧外径和材料外径相差较大.所以切削量机床夹头选定:较大.而且形状多,圆角连接较多.切削精度要求较高,为了保证产品数控车床夹头有弹簧式夹头和三爪式卡盘两种.弹簧式夹头具有质量.必须降低速度进行加工装夹效率高、装夹精度高以及方便实现自动加紧等特点:三爪式卡盘,装夹力大,装夹适应面宽,装夹精度相对

7、低.实现自动加紧相对困难,改善点:因为加工方向问题,所以反手刀具不能改变:但是可以通过减少切削量进行刀具切削速度的改善装夹效率较低:由于H22材料较细,需要采用自动加工方式.所以选用加工精度及加工效率较高的弹簧夹头对策:通过增加1把外径粗车刀具.将反向外径刀的切削量进行加工工艺设计:分解.从而提高反向外径刀具的切削速度按照数控车床加工特点。制定零件的加工方向(见图2)同轴度不合格、中4.5孔偏分析:孔加I顷序是中心钻定心4.5钻外径方向:从右向左进行加工夕径可分为两段加工。头钻孔.深37mm--~

8、12钻头扩厂_÷镗刀镗孔;从加工顺序分析.中4.5钻头在钻孔时,由于钻孔较深.钻头排屑困难.残屑和钻头发生挤压.造成孔偏斜:另外由于工艺设计内径全部加工完再进行左侧外径的加工.外径加工切削量较大,切削力大,造成零件在加工过程中变形,所以孔偏斜。改善点:将深孔进行分解加工.解决钻头排屑不畅问题.增强外径加工强度,减少变形量对策:通过改变孔加工顺序进行改善.即加工顺序是中心钻定心一中4.5钻头钻孔.深22mm-*@12钻头扩孔一中14铣刀粗车扩孔一图2加工方向镗刀精车镗孔一4.5钻头钻

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