电解槽工艺优化后的现场操作.doc

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1、电解槽工艺优化后的现场操作合金一车间——马水涛一、电解槽工艺优化的目的和措施n1、工艺优化的目的n(1)提高单槽产能n(2)降低吨铝交流电耗n(3)与国家产业政策接轨n2、工艺优化的具体措施n(1)强化电流n(2)提高铝水平n(3)精细管理、精细操作二、电解槽日常操作n1、换极n(1)换极顺序表n(2)换极原则na)新旧阳极组均匀分布,同一侧不允许连续换2块极。nb)相邻阳极更换尽可能时间长些,使电流分布趋于均匀。nc)24h内,每台槽更换阳极不得超过2组,如需更换两组阳极时,两组阳极间隔时间不得低于6h。n(3)、换极操作n作业准备:n1)确认槽号、极号:从

2、换极周期表中查出拟换极所在的槽号及相应极号,并记入作业日记。n2)备块:准备好碎结壳面块,新阳极碳块。n3)准备好操炉工具。n(4)异常换极:凡出现阳极断层、裂缝、脱落、化钢爪的阳极,都要处理或更换阳极。na)对阳极断层、裂缝、脱落、化钢爪的阳极,根据使用天数确定使用残极或新极。nb)长包的阳极应吊出槽外,打掉后,检查确认能继续使用的应继续使用,不能使用的根据上述原则换极。nc)脱落极体积较大时,要用夹钳取出脱落极。如不好取,可提出相邻一组极,增大空间,取出脱落极。nd)异常换极除上述原则和操作外,其它操作程序同正常换极相同。2、效应处理n(1)现场操作na)

3、先把出铝端槽罩取下,在槽控机控制面板上注意观察槽电压,并关注阀门与打壳下料的情况,待最后一次下料结束后时将木棒斜着插入阳极底掌下面。nb)阳极效应的发生时间控制在5min以内,处理阳极效应时的加料量为22kg左右。nc)对于异常阳极效应,应根据效应状况及槽况及时调整工艺技术条件与加工制度,以尽快恢复正常。n熄灭阳极效应就是向槽中补充物料,并驱赶阳极气泡(插木棒、通气、自动升降阳极),使阳极恢复正常工作。n熄灭阳极效应的作业的质量控制点:控制效应持续时间n从效应发生到熄灭的时间间隔称为效应持续时间,即计算机检出时间、效应加工时间和熄灭操作的最少时间之和,一般在3

4、~5分钟(进一步缩短)。n——准备充分;方法得当。(2)几种非正常阳极效应及处理办法n1)暗淡效应:槽电压较低,10—20伏。一般是槽温高,电解质不干净,极距过低。——适当提高极距;适当加冰晶石降温;待炭渣分离捞出后熄灭或20v以上时正常熄灭。n2)闪烁效应:槽压高且摆。一般是槽膛不规整、阳极长包,或槽温低、极距低、槽底有结壳。——抬高极距,加冰晶石并提高槽温;扎空处槽帮,必要时加铝水;待槽压稳定、温度提高后熄灭。n3)瞬时效应:刚发生即自动回去,并反复出现。一般是槽温低或两水平低,沉淀多,或系列降电流、停电恢复后——抬高阳极,稳定电压,待提高温度后熄灭。三、

5、电解槽工艺优化过程中针对沉淀、结壳的处理n1、封料形成的沉淀及一些对策:n可加大对封料质量的管理,减少人为沉淀的生成;封中缝时,先用大块堵住中缝,随后用破碎的面壳块覆盖,最后用氧化铝补充,这样即可减少往槽内掉料又可把破碎料间的缝隙添上,加强槽上保温。还能减少氧化铝的使用量,大量使用破碎的面壳块,还有利于分子比的稳定。n把分子比适当的调高,(要在2.60-2.80)拉大极距,如果槽温也升高,可适当下调电压,形成分子比升高而槽温不升高,这样可降低过热度,即有利于炉帮的形成,还可增加氧化铝的溶解路程和时间,减少下料点氧化铝溶解不完而形成的沉淀。n对下料点已有的沉淀,

6、可通过从低残极处的极缝间打洞往外掏,但有个前题是加强管理,不得再有新的沉淀生成。n对极缝处的沉淀利用换极把沉淀扒到侧部伸腿处,通过控制过热度促使炉膛形成。n在出铝后要对炉帮偏薄的地方,进行加工,方法以下落老壳为主,(但不得损伤已有的炉帮)通过落壳(高分子比)来抵御电解质对炉帮的冲刷。通过落壳和降低过热度来促使炉帮增厚,减少侧部散热,和水平电流,从而来促使底部沉淀溶化。n换极封料时把边部砸好,也可利用新换极导电不好时,加大对炉帮偏薄的地方补充加工。加工时可以砸部分电解质块,利于侧部炉帮形成。如果伸腿高陡,那么把老壳落到伸腿上为主,如果伸腿偏短,在阳极投影外,可多

7、砸来使伸腿变长。这样也有利于垂直导电,底部电流集中后,沉淀也容易化掉。n在砸边时,要先打捞碳渣,再砸。n加大班组长的责任心管理。把所有电解槽全部责任到人并与工资奖金挂钩考核。2、氧化铝溶解不完,造成沉淀处理:n电解质低于16㎝时,非常容易造成沉淀,尤其是长期偏低的槽。所以对这部分槽要先把电解质提上来,然后再去处理沉淀。这可通过调整水平、保温料、电流(槽况平稳)来实现。对过热度很低流动性不好的、易堵火眼的要适当拉大过热度解决集料问题;对分子比过高,电解质粘度大造成火眼易堵的,要适当的下调分子比,来保证电解质的流动性。对已集料的火眼要把料耙尽后,再去打开。严格禁止

8、把料全部打到槽里。n如果过热度大,槽温

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