玻璃窑炉玻璃 液气泡的消除办法.doc

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时间:2020-08-31

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1、56㎡0分窑炉玻璃液气泡的原因分析及对策气泡是玻璃中的常见缺陷,其产生的原因很多:有熔化能力不足,温度不够造成的,有澄清不良消除不掉的,也有耐火材料产生的,还有玻璃液成型时,供料操作不当带来的。根据气体在玻璃液中的溶解度与温度成反比的理论,针对56㎡窑炉结构及工艺条件对产生气泡的影响因素,尽快分析找出56㎡窑炉熔化温度、出料量与气泡数量间的平衡关系,就现阶段玻璃毛坯怎样进行气泡消除,谈如下分析和处理看法。一、气泡的产生过程:窑炉从10月份进行了热修更换东面空气一室格子砖和供料道大修改造,投产后发现毛坯上带有气泡,有圆形的、椭圆形的和表面薄皮气泡,且数量较多,严重影响到了加工线的生产和产品质

2、量。起初,我们采取了措施:如提高大炉辐射熔化温度,将火焰空间辐射温度逐步提高,控制了适当的出料量,微调整料方,结果毛坯上气泡数量依然如旧。毛坯上气泡直径大小、薄皮气泡多少时有变化;期间我们采取了调整配合料助溶剂,微调配合料组分,但气泡并未减少;加大助熔剂的引入量,仍无明显效果。面对毛坯上产生的气泡,我们应该认识到采用玻璃液降温吸收气泡的思路才行,具体措施是将大炉熔化辐射温度逐步从现有的1650℃降低至1640℃,进而逐步降低至1630℃±10℃进行操作。接着改进加料机挡料板实现薄层裹入式加料,控制适宜的出料量,最终实现毛坯气泡数量直径减小甚至消失。二、玻璃熔制工艺中气泡消除机理:熔制过程是

3、一个复杂的物理化学反应过程,包含硅酸盐形成阶段,玻璃形成阶段,澄清均化阶段,其中澄清阶段是气泡消除的过程。在这一过程中随温度升高,玻璃液粘度降低,气泡中的气体,窑内气体与玻璃液中物理溶解和化学结合的气体之间建立平衡,再使可见气泡漂浮于玻璃液面加以消除。在澄清过程中可见气泡的消除按下列两种方式进行:1、玻璃液中气泡体积增大加速上升,漂浮出玻璃液表面后破裂消失。2、玻璃液中小气泡中的气体组份溶解于玻璃液中,气泡被玻璃液吸收而消失。提高熔化温度可增加直径0.2mm以上气泡的上浮速度,减少上浮所需要时间,但对直径在0.2mm以下的气泡则很难通过上浮而消除,必须通过对温度进行调节使小气泡在玻璃液中被

4、吸收而消除。在玻璃液降温过程中,由于气体变冷,气体压力不变的情况下气泡将变小。由于玻璃表面张力的原因,气泡内压力因半径的减小而增大,降温时,玻璃液中气体的饱和压力低于气泡内气体的压力,气泡内的气体释散到玻璃液中。由于放出了气体,气泡半径又减小,玻璃液表面张力使气泡内压力进一步增高,直到最后气泡完全被玻璃液所吸收。玻璃液在澄清过程中,大气泡排出与小气泡吸收这两个阶段是必不可少的,前者要求必要的温度和持续时间,后者需要一定的温降梯度,如果这些条件有一项达不到就会使制品带上气泡。三、窑炉结构及现有的工艺条件对消除气泡的影响:1、窑炉结构:56㎡玻璃窑炉是以混合煤气燃烧的蓄热室马蹄焰池炉,小炉在设

5、计上采用小动量比,倾斜底板式结构,深澄清池,倾斜上升式流液洞与上升料道,成型部无工作池;该窑炉结构有两个特点:一是大倾角小动量比的小炉结构,二是下沉的深澄清池结构。这种结构使火焰有较高的速度和刚性,出喷火口的火焰紧贴玻璃液面,对配合料料堆有一个向前的推力。据实际观察,熔化池内当熔化温度不足,一般在低于1600℃时,而大炉出料量偏大时,配合料料堆后移,有的配合料还未完全熔化就到了澄清部,占用了澄清时间,使玻璃液澄清不充分,本该排出的气泡留在了玻璃液中进入了冷却阶段,这是毛坯上直径0.2mm以上的气泡形成的因素之一。另一个是熔化池辐射温度太高,高于1650℃时,出喷火口火焰的速度和刚度更大,对

6、配合料堆的推力更大,也经常出现跑料现象,毛坯产生气泡。2、加料机改造,出料量控制:现在56㎡窑炉配备的加料机不能实现裹入式薄层加料,配合料入炉后漂浮在玻璃液面上的高度较大,这给喷火口火焰的吹动增加了作用面积,如果增加一次、二次风的用量,火焰的推力增加,配合料漂动速度加快。利用西面空气一室热修更换格子砖的机会,重新更换改进加料机,缩小吐料口,将加料机底部适当下移,使加入的配合料部分浸入到玻璃液中,使配合料入炉料堆的厚度减小,料堆前冲的距离减少,有利于防止跑料,增加澄清时间。3、熔化温度:一般而言,提高熔化温度是解决气泡最直接的措施,提高温度加快了配合料的熔化速度,玻璃液的温度上升,粘度降低,

7、有利于玻璃液气泡的排出。就现阶段而言,熔化温度提高后有以下几个直接作用。3.1、加大了火焰的喷出速度和火焰长度:火焰速度提高的作用是对料堆的推力加大,火焰加长的结果是热点前移。热点前移使熔化池玻璃液澄清冷却段缩短,不利于澄清部玻璃液对小气泡吸收。07年之前,大炉前胸墙和前面部分旋拱经常烧坏热修,主要是我们平时操作控制的热点前移造成。3.2、提高了玻璃液的温度,降低了玻璃液中气体的溶解度,析出的气体增多,当澄清时间不充分时

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