分析空压机润滑油乳化形成的原因.doc

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时间:2020-09-02

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1、浅析空压机滑油乳化形成的原因根据空压机的结构,滑油中的水可能有两个来源,一是缸套冷却水泄漏,一是曲拐箱内空气凝水。滑油与水本来不会乳化;但若有某些具有两亲性质的物质吸附并富集在油水界面上,就可能改变界面状态(降低界面张力),增加其表面活性,一种液体离散为许多微粒分散于另一种液体中,从而导致乳化。这些能增加两种液体表面活性并使它们乳化的物质称为乳化剂。乳化,指两种液体充分混和成为乳状液。能导致滑油与水乳化的乳化剂种类很多,而且导致滑油与水乳化所需乳化剂的量很少,很难确定该乳化剂的成分,只能从导致滑油乳化的水分来源分析。经打开油底壳反复

2、检查,未发现缸套密封圈破损和缸套裂纹漏水,可排除缸套冷却水漏泄。空压机机壳内的空气冷凝水――设:夏季海面空气压力0MPa(同标准大气压力,以下压力均为表压力),夏季海面相对湿度p=60%(般高于60%),夏季机舱平均空气温度f=30(夏季机舱平均气温一般都高于30)。由标准大气压下湿空气焓熵可知,从空气相对湿度60%和夏季机舱平均空气温度30丈,冷却到开始凝水的相对湿度100%,是一条空气含湿量不变的垂线,B点对应的大气露点温度td是22;再根据压力露点和大气露点换算,大气露含湿最d某轮主空压机滑油乳化故障分析标准大气压下空气焓熵图

3、斜线对应的压力分别是0、0.1、0.3、0.5、0.7。如所周知,离心分离的原理是待净化燃油,经过高速旋转的诸多分离片夹层被分离:水和杂质沿上分离片的下平面被甩出最后积聚到泥渣空间;分离水沿顶盘与分离筒盖间经水叶轮泵出;净化后的燃油,经顶盘内部的液位环(LEVELRING)达到出油腔,形成一条随分离筒高速旋转的液体环带,其外边缘的燃油在离心动能作用下进入出油叶轮孔道增容(减速)扩压,从净油出口管排出。  作为分水机,使用与燃油密度适应的比重环作为分杂机,使用最小直径比重环(分杂环theclarifierdisc,口径66mm)和口径

4、116mm的液位环。No.2重油分油机作为分水机运行时,较长时间持续下述异常:从出水口玻璃观察镜看到分离水变黑和乳化,表明有油排出;常有分油机出口排油低压报警;统计分析燃油出渣率高达2%,超过供油商提供的常规出渣率(约1%)。显然,N.2重油分油机的该故障,不是排渣口跑油,而是排水口跑油且不稳定。鉴于该故障持续较长时间,先后多次检查和调整未能消除。这次接手处理此故障的思路是,列出导致排压力表实测,最高达到0.2MPa)。根据前面利用和的分析,若曲拐箱内相对湿度60%空气压力达到0.2MPa,大气露点温度td=22丈,按对应曲拐箱压力

5、0.2MPa的斜线,可查得压力露点温度Td是38丈,高出缸套冷却水温度(30丈)更多,曲拐箱凝水会更多。设备投入使用的前几年,缸套/活塞环磨损少,窜气少,能及时排出,曲拐箱压力不高,所以凝水少。随着缸套/活塞环磨损增加,窜气多了,又不能及时排出,导致曲拐箱压力增高,具备了生成凝水的条件。取下原透气口单向阀的球,油底壳滑油换新,使用500小时滑油无乳化。由此证实以上分析正确。  可手动调节减少冷却海水流量;或者就近从其他设备冷却海水出水引一路作为空压机冷却水。纠正措施改进透气口装置。封堵曲拐箱原透气口,新装透气弯管,开口处加装一个铁丝

6、网罩(据个人经验建议近孔1mmx1mm)以防杂物被吸入,增强透气效果,防止曲拐箱压力过高。

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