空气冷却系统在组合横梁前部铸件生产中的应用.pdf

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1、《大型铸锻件》No.4HEAVYCASTINGANDFORGINGJuly2016空气冷却系统在组合横梁前部铸件生产中的应用杨洪洲王话李金全(沈阳铸锻工业有限公司铸造分公司,辽宁110000)摘要:本文针对组合横梁前部等大壁厚铸件在生产过程中出现的粘砂、裂纹问题,制定了特殊工艺及操作措施,合理引入空气冷却系统,解决了粘砂问题,避免了因处理粘砂而产生次生裂纹。关键词:大壁厚铸件;粘砂;裂纹;空气冷却系统中图分类号:TG24文献标志码:AApplicationofAirCoolingSystemduringProductionofCastingsatFrontofCompositeBeamYa

2、ngHongzhou,WangHua,LiJinquanAbstract:Thespecialprocessandtheoperationmeasureshavebeenpreparedforburnt—onsandandthecrackappearedduringtheproductionprocessoflargethick-wallcastingsatthefrontofcompositebeam.Byreasonablyapply-ingtheaircoolingsystem,theissueofburnt—onsandhasbeensolved,SOastoavoidthesec

3、ondarycracksduetoremo-ringtheburnt—onsand.Keywords:lm'gethick—wallcasting;burnt-onsand;crack;aircoolingsystem空气冷却系统是对后壁铸件热节激冷的一种拓展,冷铁的激冷效:果不明显,与钢水接触的瞬间就会达到热饱和,失去作用。为了持续导出厚大热节处的热量,在该铸造工艺中,我们引入了空气冷却系统,以达到持续激冷的效果,防止了粘砂、裂纹等缺陷。1组合横梁前部铸件的技术要求组合横梁结构如图1所示。该铸件主体尺寸长2810mm、宽2350mm、高1600mm,材质为ZG35SiMnMo,要求所有加

4、工部位进行2级超声检图1组合横梁前部立体图测。Figure1Thespacediagramofthefrontofcompositebeam2组合横梁前部的技术难点避免铸件粘砂的常规方法有:铸件热节最厚大部位壁厚达700mm,与之衔(1)增强面砂幢实度;接部位壁厚不均,减重孔部位极易产生粘砂,易产(2)在热节或圆角处加外冷铁;生和次生裂纹,生产难度极大。我公司在前期生(3)砂型粉刷涂料;产的一件组合横梁前部,由于厚大热节处激冷效(4)降低浇注温度;果不好,在清理粘砂时,产生了裂纹,导致报废,给公司带来了巨大的损失,同时也耽误了工期。(5)圆角及厚大热节处放铬铁矿砂。3.2空气冷却系统的应用

5、与计算3组合横梁技术问题攻关在生产组合横梁前部的过程中,合理地使用3.1避免铸件粘砂的方法了避免铸件粘砂的常规方法,但效果并不理想,方形孔粘砂严重,导致组合横梁前部报废。为了避收稿日期:2O16—O2—18作者简介:杨洪洲(1988一),本科,助理工程师,从事专业铸造。免铸件的这一缺陷,我们引入了空气冷却方式。55No.4《大型铸锻件》July2016HEAVYCASTINGANDF0RGING2.9其它工艺参数生吸气及氧化现象,在浇注前对型腔吹氩进行保机械加工余量10mm~20mm,线收缩率护,浇注过程平稳无断流,采用适度的快浇方式。1.5%,芯头斜度1:10,醇基快干涂料,涂料厚约4生

6、产情况1.5mm。砂箱尺寸:上箱3300mm×3000mm×1750在生产中,严格按工艺执行,已成功生产多mm,下箱3300mmX3000mm×1750mm。件,均为一次超声检测合格,铸件内部质量较好无超标缩孔、缩松缺陷。铸件表面光洁无粘砂、气3制造过程控制孔。打磨量较少,铸件形线良好,保证了铸件外观3.I模样、芯盒制作质量。磁粉检测时仅发现下面法兰上部两处有夹在制作模样、芯盒时,严格按照工艺要求的参杂夹渣缺陷,铸件缺陷补焊焊条量在预期的范围数进行制作。拆活部分均采用燕尾销方式准确定内,其主要是由于钢水质量引起的夹渣和型腔未位,防止拆活部位发生大的错位。芯盒内弧形表吹净而造成的夹砂缺陷。面

7、要求光滑无凹凸,并将筋板一一拆活,以保证砂5结论芯在打制好后能完好的取出。3.2砂型、砂芯的打制从生产情况及结果看,该工艺方案设计合理,在砂型、砂芯打制过程中,严格控制树脂及固所取参数正确,能满足生产和质量要求;方便模样化剂的加入量。砂芯要求有足够、均匀的紧实度,制作和造型操作,节约生产成本;铸件质量达到图并且向下排气畅通,以保证内腔室的质量。打制纸设计要求,铸件型线良好。砂型时,成型冷铁表面光滑,无铁锈无油渍;混砂参考

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