施工质量通病与防治ppt课件.ppt

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1、施工质量管理与通病防治目录“弹簧土”的表现形式在碾压过程中,路基呈现受压下馅,去压回弹的现象,表层起皮,无法压实。“弹簧土”出现的原因及处理地下水位高,采取盲沟措施排水;基底为泥土、淤泥,采取换填处理;该填筑层整体出现“弹簧”,说明该批填料含水量偏大,需要翻挖晾晒,待接近最佳含水量时,再进行碾压;路基填筑过程中,局部出现“弹簧土”,说明填料中含有“腐植土”或者不同性质的填料,含水量偏大;出现这种情况,局部挖除,换同种填料;2、准备不足,导致路基施工窝工案例:内蒙准兴高速公路施工现场,填料为粉土,计划在现场闷料,填料摊铺后,洒水闷料一个晚上,第

2、二天就准备碾压。当时的闷料效果是水份聚集在填料表层,填料没有闷透,形成上面泥下面土,无法碾压。原因:粉土含水量太小、土颗粒松散计划实施闷料时,没有计算闷料参数(测填料天然含水量—计算放水量-放水闷料-测定闷料的含水量)料场闷料:利用原地面地形,用挖掘机对料场进行整理,堆码土埂围挡场地,呈“田”字形布置,以便控制闷料面积。(或者闷料沟)。灌水闷料,闷料时设专人负责,灌水量应按所计算闷料用水量控制,闷料时间根据当地气温、填料级配和含水量试验结果确定。闷料完成后,检测闷料含水量。取料时应进行全断面开挖,保证填料含水量均匀一致料场闷料工艺比现场闷料简

3、单方便,更缩短了闷料时间,不需要因含水量过大现场停机待料现象,含水量过大的可以推迟开挖时间不影响施工。3、台背回填现象:桥涵等过渡段的路基沉降,直接引起的质量问题是“桥头跳车”,行车过程中,在桥头路段可以明显感到车体跳动。原因:施工质量控制不严一般台背回填的范围是台背填土顺路线方向长度,顶部为距翼墙尾端不小于台高加2m,底部距基础内缘不小于2m。填筑松铺厚度在10cm-15cm。填料为透水性材料或者改良土。按照该办法施工台背回填,桥头跳车现象可以得到有效控制。案例:晋侯高速个别桥梁台背在回填施工中,没有控制填料厚度,在路面施工时,发现桥头路面

4、沉降,而通车的节点已经确定,在时间上已经没有返工的时间,最后制定的处理方案是注浆固结。4、灰土的灰剂量达不到设计要求原因:1、主动减少掺灰量,控制施工成本(偷工减料)。2、灰剂量在不同的土质、不同的环境、不同时间的情况下存在衰减,建议在灰土施工时,绘制灰剂量衰减曲线,为检查验收提供参考数据。5、挖方掏土施工(俗名:挖神仙土)现象:突然坍塌兰州附近某高速,路基某施工单位,为了节省修筑便道费用,节约运输成本,使用挖机挖土卸往坡脚,填料为黄土,坡脚处利用装载机掏土装车。在土方堆积到一定高度,装载机在夜间施工时,土方突然坍塌,装载机及司机被掩埋,司机

5、经抢救无效死亡。1、桩基偏位(普遍发生)质量要求:群桩为10cm,单桩为5cm;桩基偏位一般发生在钻孔桩,处理措施是把桩头多破除一部分,再顺接桩基砼。这种方法对于端承桩的承载力影响较小,而对于摩擦桩的摩擦阻力影响较大,摩擦桩的摩擦阻力主要位于桩身2/3的以上部位。偏差过大,无法纠偏的桩基只有采取补桩或者重新冲孔返工。在宁夏黑海高速,群桩基础,其中有一根桩基本位于承台外侧,采取的办法是加了一根桩基。防治办法:测量对桩位进行换手测量和复核。钢筋笼对中并且固定。2、钻孔桩断桩常见事故及处理2.1首批混凝土封底失败事故原因和预防措施:导管底距离孔底太

6、高或太低(一般在30-40cm)。太高了使首批混凝土数量不够,埋不了导管下口(1米以上)。太低了使首批混凝土下落困难,造成泥浆与混凝土混合。预防措施:准确测量每节导管的长度,并编号记录,复核孔深及导管总长度;也可将拼装好的导管直接下到孔底,相互校核长度;2、钻孔桩断桩常见事故及处理2.2首批混凝土数量不够原因:由于计算错误,造成首批混凝土数量不够,埋管失败;预防措施:根据孔径、导管直径认真计算和复核首批混凝土灌注数量;2.3首批混凝土质量太差原因:首批混凝土和易性太差,翻浆困难,或坍落度太大,造成离析;预防措施:做好混凝土配合比设计,严格控制

7、混凝土和易性。2.4导管进浆原因:导管密封性差,在首批混凝土灌注后,由于外部泥浆压力太大,掺入导管内,造成混凝土与泥浆混合;预防措施:灌注混凝土前,应对导管的密封性进行严格检查。首批混凝土封底失败后,应拔出导管,提起钢筋笼,立即清孔,重新下钢筋笼并灌注混凝土。断桩的处理方法:如断桩面距离孔底较近时,考虑提起钢筋笼后重新成孔;如断桩面距离地面较近时,可采用接桩;如原孔无法利用,则回填后采取补扁担桩的办法。3、灌注过程中坍孔原因:由于清孔操作不当,泥浆相对密度不够及其他性能指标不符合要求、下钢筋笼时碰撞孔壁、清孔时间过久或清孔后停顿时间过长,致使

8、在灌注过程中发生坍孔。(泥浆表面起水泡)处理方法:如坍孔并不严重,可继续灌注,并适当加快混凝土灌注进度;如无法继续灌注,应及时回填并重新成孔。4、灌注过程混凝土上升

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