风量与风压的调节关系.doc

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1、在正常生产中,高炉的风量和风压应该保持对称并做到稳定,波动范围不大于5kPa。波动范围超过5kPa时,表明风量和料柱的透气性不平衡,炉况顺行变差。如果调整不及时,风压逐渐升高,风量逐渐减少,当风压升高超过一定限度时就会发生悬料。   (一)风压不稳时的调节   发生风压不稳的原因虽然很多,但关键是炉料的透气性和风量不对应,也就是料柱的空隙可顺利通过的煤气量低于实际的煤气量,气流受阻后便导致风压增加。由于料柱的空隙率不是固定不变的,处于波动状态,所以风量和风压也随着波动。   风压不稳的表现是:风压不是一条波动很小的直线,上下波动频繁,波动范围超过5kPa,而且透气性指数明显的超过或低于正常水

2、平。   调节措施:   (1)炉温高时可较大幅度的降低风温(一次减100-150℃);   (2)如果炉温在正常范围内或偏低,可采取减风措施(按风压操作),减风后使风压比原来低10~20kPa左右。   (3)不管采取哪种调节措施,必须待风压稳定(下两批正常料)后才能逐渐将风量加回到正常水平。   (二)风压突然“冒失”时的调节   (1)风压突然“冒尖”的原因:   1)煤气流分布紊乱,上升的煤气流突然受阻后导致风压急剧升高,在风压记录上出现向上的尖峰,俗称风压“冒尖”。   2)原燃料粉末多时,料柱透气性差,在风压偏高的情况下操作时容易发生小滑料,滑料后料柱透气性更差,风量急剧减少,风

3、压突然升高,在风压记录上也表现为“冒尖”。   3)有“管道”时“管道”突然堵塞,也表现为风压突然“冒尖”。   (2)处理方法:   发现风压高于正常水平或发生“冒尖”必须及时减风,达到使风量和风压对称的水平(按风压操作),否则易发生崩科或悬料,具体操作如图2-2所示。   1)减风时必须一步到位,不仅要减到比原来的风压低,而且要比冒尖时高于正常风压的值低2~3倍。   2)减风后必须待风压平稳、正常下料两批以上(20~30min)才可以逐渐加风。   第二次加风时也必须待风压平稳15~20min后再进行加风,而且每次加风风压控制在10kPa左右。   3)如果加风过急,风压和风量仍然不对

4、称,表明高炉不接受,风压会继续爬坡。第二次进行减风,不仅延误了时机,而且两次减风的风量远超过一次减到位的风量,损失更大。   (三)非正常料下达到软熔带时风压的调整   非正常料是指休风料和低料线时(包括崩料、悬料后)装入的炉料。   由于非正常料装入时布料紊乱,间接还原度降低,热传导不充分等原因,导致软熔带的位置、高度和分布状态发生变化,因而影响了煤气的合理分配,与此同时,还使料柱的透气性变差,表现为风压和风量波动大。所以,在非正常料下达到软熔带时,必须适当的减风降低风压(比正常低10~20kPa左右),如果顺行状态不好,还应该多减点

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