可变径稳定器在利74区块应用效果分析.doc

可变径稳定器在利74区块应用效果分析.doc

ID:59444490

大小:50.00 KB

页数:5页

时间:2020-05-24

可变径稳定器在利74区块应用效果分析.doc_第1页
可变径稳定器在利74区块应用效果分析.doc_第2页
可变径稳定器在利74区块应用效果分析.doc_第3页
可变径稳定器在利74区块应用效果分析.doc_第4页
可变径稳定器在利74区块应用效果分析.doc_第5页
资源描述:

《可变径稳定器在利74区块应用效果分析.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、可变径稳定器在利74区块应用效果分析摘要:利74区块丛式井组井眼轨迹造斜点浅、稳斜段长、钻时快,在东营组以下地层复合钻进时井斜增加明显,井深增加时滑动钻进困难。可变径稳定器的使用,一定程度上解决了这一轨迹控制难题。本文通过对利74区块两口同台井井眼轨迹控制施工情况的对比,分析了可变径稳定器在稳斜段复合钻进时的使用效果,为以后同类型井施工提供了一定的借鉴经验。关键词:井斜;复合钻进;增斜率;钻具组合可变径稳定器(RGS)是一种液电控制式变径稳定器,在钻进过程中,通过地面开关泥浆泵调控稳定器翼面上的活塞尺寸大小,改变下

2、部钻具组合的井斜控制能力,从而有效地控制井眼轨迹的井斜角及方位角。这种工具通过环空压差简单且快速地进行调节,可以作为增斜装置的第二稳定器,或者是马达顶部稳定器,也可以用于垂直钻井的稳斜和纠斜。由于利74区块二开井眼尺寸为215.9mm,故采用RGS85型可变径稳定器,其性能参数为:本体长度2.60m,本体外径172mm,上下扣型NC50,最大流量37L/s,通径45mm,翼面外径200mm,全伸状态工作外径216mm,允许最大拉载荷1700KN。可变径稳定器分0位、平齐、全伸三种状态,通过地面开关泵依次循环调节,停

3、泵时处于。位,活塞面低于翼面l-3mm;开泵平齐状态时,活塞面与翼面平齐;全伸状态时活塞面外径216mm。利74-斜24、利74-斜22是利津油田利71-74区块两口同台定向井,井口间距5m,地质构造及地质分层相同,完钻层位均为沙三段。设计方位相近,在对可变径稳定器使用效果分析上,其他不确定影响因素少,具有很强的分析对比性。1利74-斜24钻进施工技术1.1钻具组合中215.90mmPDC钻头X0.35m+①172.00mmX1.25°动力钻具X8.08m+431X410配合接头X0.40m+411X4A10配合接

4、头X0.40m+①158.80mm无磁钻铤X8.93m+4AllX410无磁接头X0.49m+①165.00mm无磁悬挂X4.74m+①127.00mm无磁承压钻杆X9.18m+①127.00mm加重钻杆X141.34m+①127.00mm钻杆1.2钻进参数钻压:20〜60KN排量:28〜32L/S泵压:10〜16MPa复合钻进转盘转速:50〜60rpm1.3钻井液性能参数相对密度:1.10-1.25粘度:45-50S失水:4.6ml含砂量:0.50%PH值:9该钻具组合使用井段315-2518m,一趟钻完成定向施

5、工任务,未使用可变径稳定器,采用泥浆不落地技术,使用钙处理强抑制强封堵聚合物润滑环保钻井液体系。钻至沙二段地层时,复合钻进呈现明显的增斜趋势(如下表1),平均增斜率1.20°/100mo2利74-斜22钻进施工技术2.1钻具组合中215.90mmPDC钻头X0.35m+0172.00mmX1.25°动力钻具X8.00m+431X410配合接头X0.40m+0172.00mm可变径稳定器X2.60m+411X4A10配合接头X0.40m+①158.80mm无磁钻铤X8.93m+4AllX410无磁接头X0.49m+①

6、165.00mm无磁悬挂X4.74m+①127.00mm无磁承压钻杆X9.18m+中127.00mm加重钻杆X141.34m+0127.00mm钻杆2.2钻进参数钻压:20〜60KN排量:28〜32L/S泵压:10〜16MPa复合钻进转盘转速:50〜60rpm2.3钻井液性能参数相对密度:1.10-1.25粘度:40-50S失水:4.6ml含砂量:0.50%PH值:9该钻具组合使用井段317-2464m,一趟钻完成定向施工任务,使用了可变径稳定器,采用泥浆不落地技术,使用钙处理强抑制强封堵聚合物润滑环保钻井液体系。

7、在定向增斜井段1355-1498m为了防止可变径稳定器对滑动钻进产生增斜困难、拖压等负面影响,一直使其处于平齐状态。至井深1704m把可变径稳定器调节至全伸状态,钻至沙二段地层时,复合钻进呈现明显的降斜趋势(如下表2),平均降斜率-1.50°/100m。通过对两井施工结果的对比分析,虽然利71-74块沙二段构造整体为一被断层复杂化的断鼻构造,北部高,向其他三个方向降低。但对于都向东南方向钻进的利74-斜24及利74-斜22来说,这种地质构造上的变化应该会对两井增斜率产生一致的影响,而不是相反。很显然,在所有其他影响

8、因素基本一致的情况下,两井在沙二段增降斜结果的不同必然是可变径稳定器产生的效果。由于处于全伸状态时,可变径稳定器的外径为216mm大于动力钻具扶正器外径212mm,一定程度上形成了微型钟摆钻具组合,使作用在钻头上的侧向增斜力降低,再加上利71-74区块地层较软,钻时较快,采用PDC钻头钻进时钻压相对于牙轮钻头较小,从而产生了复合钻进时的降斜效果。而在利74-

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。