数控机床电气调试人员安全操作规程.doc

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1、行业资料:________数控机床电气调试人员安全操作规程单位:______________________部门:______________________日期:______年_____月_____日第1页共7页数控机床电气调试人员安全操作规程1、电器、工具必须经常检查,保持清洁、干燥和绝缘良好。2、电烙铁必须放在烙铁上,使用时必须检查其外壳是否漏电。使用完毕立即断电。禁止将电烙铁放在木质台子上和易燃物品附近。3、使用完手持电动工具,机壳应有良好接地,并应检查所用电动工具电压等级是否与电源电压相符。使用时必须戴上绝缘手套,严禁将外壳接地线和工作零线拧在一起插入插座,而必须

2、使用二线或三线带地插座。4、使用万用表,必须检查两根测量现是否绝缘完好。测量时,应先把选择档位搬至所要测量的相应位置上。用完后,把档位搬至OFF位或交流电压最高档位。5、机床调试前,先检查机床的接地是否完好,再检查所有电动机的电源线是否对地绝缘,以及控制回路是否对地绝缘。6、配线时,必须选用合适的剥线钳口,不得损伤线芯,电线长度需适当,不准有中间接头。7、电器组件进行耐压试验时,无关人员要远离高压区,试验区必须放置遮栏并挂警示牌和设人监护。8、带电调试测量时,必须穿电工绝缘鞋。9、机床各种参数设置时,要反复地确认,确认完毕后,再移动各伺服件。10、工作完毕应将设备、用电工具的电源切

3、断。第3页共7页第3页共7页数控机床进给伺服系统类故障诊断与处理数控机床在工作时常出现由于进给伺服系统原因造成的机床故障,此类故障出现的常见形式有爬行、抖动、伺服电动机不转、过载、工件尺寸无规律偏差等。针对这些典型故障,采用一定的机床维修技术,可以实现快速排除此类故障。数控机床的进给伺服系统是以数控机床的各坐标为控制对象,以机床移动部件的位置和速度为控制量的自动控制系统,又称位置随动系统、进给伺服机构或进给伺服单元。在数控机床中,进给伺服系统是数控装置和机床本体的联系环节,它接收数控系统发出的位移、速度指令,经变换、放大后,由电动机经机械传动机构驱动机床的工作台或溜板沿某一坐标轴运

4、动,通过轴的联动使刀具相对工件产生各种复杂的机械运动,从而加工出用户所要求的复杂形状的工件。伺服进给系统常见故障形式1.1爬行一般是由于进给传动链的润滑状态不良、伺服系统增益过低及外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是,伺服和滚珠丝杠连接用的联轴器,由于连接松动或联轴器本身的缺陷,如裂纹、磨损、断裂等,造成滚珠丝杠转动或伺服电动机的转动不同步,从而使进给忽快忽慢,产生爬行现象。1.2抖动在进给时出现抖动现象,其可能原因有:第6页共7页1、接线端子接触不良,如紧固的螺钉松动;2、位置控制信号受到干扰,如屏蔽不好等;3、测速信号不稳定,如测速装置故障、测速反馈信号干扰等。如果窜动

5、发生在正、反向运动的瞬间,则一般是由于进给传动链的反向间隙或者伺服系统增益过大引起。1.3过载当进给运动的负载过大、参数设定错误、频繁正、反向运动以及进给传动链润滑状态不良时,均会引起过载的故障。此故障一般机床可以自行诊断出来,并在CRT显示屏上显示过载、过热或过电流报警。同时,在进给伺服模块上用指示灯或者数码管显示驱动单元过载、过电流等报警信息。1.4伺服电动机不转当速度、位置控制信号未输出、或者使能信号(即伺服允许信号,一般为DC+24V继电器线圈电压)未接通以及进给驱动单元故障都会造成此故障。此时应查阅电气图纸,测量数控装置的指令输出端子的信号是否正常,通过CRT观察

6、I/O状态,分析机床PLC梯形图,以确定进给轴的启动条件,观察如润滑、冷却等是否满足。如是进给驱动单元故障则用交换法,可判断出相应单元是否有故障。进给伺服系统常见故障典型案例分析案例1.故障现象:一台配套SIEMENS840D系统的加工中心在自动加工过程中,Y轴有抖动现象,加工零件表面不光滑。故障诊断与处理:为了判定故障原因,将机床操作方式置于手动方式,用手摇脉冲发生器控制Y轴进给,在JOG方式下,来回移动Y轴,发现Y轴仍有振动现象。根据以上现象,分析可能的原因如下:①电动机负载过大;②机械传动系统故障;③系统参数设置不合适;④伺服电动机故障;⑤反馈电缆故障等;第6页共7页维

7、修时首先检查系统参数(加速度、增益、积分时间等参数)的设定,发现与故障前的设定完全一致,因此可以初步判断,Y轴的抖动与参数的设定无关。为了进一步验证,维修时在记录了原设定参数前提下,将以上参数进行了重新调节与试验,发现故障依然存在,证明了判断的正确性。在以上基础上,将参数设定值重新回到原设定后,依据由易到难的原则,对进给伺服系统进行检查。首先对导轨润滑进行检查,导轨润滑正常,进一步检查丝杠、电机、联轴节部件,发现联轴节有松动现象,重新拧紧联轴节后,开机试验,故障现象

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