铜混合精矿浮选分离试验探究

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1、铜混合精矿浮选分离试验探究  【摘要】由于铜铅矿物的可浮性相近,因此在许多铜铅锌的选矿中都将铜矿物与铅矿物选为铜铅混合精矿。铜铅分离一直是国内外矿物分选研究中的一大难题,目前工业上多使用重铬酸钾或氰化物等药剂进行铜铅的选别分离。由于该矿石中黄铜矿和方铅矿可浮性比较相近,且致密共生,嵌布粒度细,所以铜铅分离工作比较困难。铜铅分离的方案主要为:抑铅浮铜;抑铜浮铅。由于黄铜矿可浮性好,目前除了氰化物外还没有比较合理且有效的抑制剂能够对黄铜矿进行抑制,而氰化物又由于其毒性大,对自然环境的危害而拒绝使用。所以,常规的铜铅分离方案是抑铅浮铜工艺。【关键词】铜混合精矿,浮选分离,试验研究中图分类号:O741

2、+.2文献标识码:A文章编号:一、前言本试验用的铜铅混合精矿来自某氧化铅锌铜矿厂,该矿石原矿含铅3.78%,含锌3.92%,含铜0.303%。现场采用部分混浮,然后抑锌浮铜铅,锌浮选,铜铅分离的浮选工艺流程,最终获得的铅精矿中铅品位达到了45.32%,铅精矿中含锌6.41%。锌精矿中锌品位为50.19%,其中铅品位只有1.58%,铅的总回收率达到了92.65%,锌精矿中锌的回收率达到781.23%,尾矿中仅流失锌9.44%。但铅精矿中铜的含量较高,达到5.47%。因此有必要进一步探索铜铅分离方案。二、矿石性质试验用的铜铅混合精矿由现场提供,其化学多元素分析结果见表1。由表1可以看出,该铜铅混合

3、精矿中的铜和铅的含量都较高,如果直接出售铅精矿,将造成铜的损失。为此,有必要开展铜、铅分离试验,在得到铜精矿的同时,还可以进一步提高铅精矿品位。三、铜混合精矿分离试验研究铜铅混合精矿中含有大量的浮选药剂,有可能对接下来的铜铅分离试验结果造成不良的影响,因此有必要在进行铜铅分离试验前脱除铜铅混合精矿中吸附的药剂。硫化钠虽然对吸附捕收剂效果非常好,但由于其用量较大,成本高,所以本试验采用活性炭作为脱药剂。1.磨矿细度试验由于现场仅采用了一段磨矿,导致铜铅精矿中仍有部分的连生体存在,没有充分的单体解离,这也是铜铅精矿互含的主要原因。试验在药剂用量不变的情况下,仅改变磨矿时间,寻找最合适的磨矿细度。试

4、验结果见表2。7从表2可以看出,当磨矿细度达到-0.044mm占73%时,铜精矿中的铅品位最低,且铜精矿的品位也最高,因此磨矿对提高铜精矿铜品位和降低铅品位都有益处。但随着细度的再增加,铅锌分离效果变化不明显,甚至还有所恶化,铜铅互含加重,所以初步确定铜铅精矿再磨的磨矿细度为-0.044mm占73%。2.单一抑制剂用量试验方铅矿的常规抑制剂主要有重铬酸钾、硫化钠、亚硫酸钠、硫代硫酸钠等。在单独加入硫化钠和单独加入重铬酸钾的情况下,对硫化钠和重铬酸钾的抑制效果进行探索试验。其中,活性炭加入球磨机中脱药,其它药剂制度不变,磨矿细度确定为-0.044mm占73%。试验结果见表3和表4。从表3和表4可

5、以看出,硫化钠和重铬酸钾的抑制效果都差不多。将单独使用硫化钠和单独使用重铬酸钾的试验结果与磨矿细度试验结果比较,可以看出使用单一抑制剂效果较组合抑制剂的差。重铬酸钾用量低时对方铅矿抑制不明显。因此考虑用组合抑制剂代替单一抑制剂进行探索试验。3.组合抑制剂探索试验药剂的恰当组合往往能起到比使用单一药剂更好的效果。试验分别采用重铬酸钾+硫化钠、水玻璃+亚硫酸钠+CMC(羧甲基纤维素)、硫代硫酸钠+亚硫酸铁三种组合抑制剂来进行对比试验。4.石灰用量试验7由于矿石中含有部分黄铁矿,该部分黄铁矿随着铜铅混选一起进入到铜铅精矿中,在铜浮选时影响了铜精矿的品位。石灰是黄铁矿的有效抑制剂,它的加入可以有效抑制

6、黄铁矿的上浮,提高铜精矿的品位。进入到铅精矿的少量黄铁矿对铅精矿的品位影响不大。同时,石灰对方铅矿也有一定的抑制作用。试验是在添加硫化钠用量1500g/t和重铬酸钾用量600g/t的情况下,改变石灰的用量进行石灰用量条件试验。随着石灰用量的增加,铜精矿产率有所降低,当石灰用量为1000g/t时,浮选指标最好。用量为500g/t和1000g/t相比较,虽然铜的回收率一样都是49.5%左右,但是,1000g/t时的品位较高,说明此时黄铁矿得到有效的抑制,再增加石灰用量,铜的品位和回收率都有所下降。初步确定石灰用量为1000g/t。此时溶液中矿浆的pH值为11左右。表5铜铅分离开路试验结果5.铜铅分

7、离开路流程试验借鉴现场的浮选流程,初步确定一次粗选三次精选一次扫选的开路试验,同时确定精、扫选的次数,中矿的性质和流程内部结构。从表5的开路试验结果看,铜铅分离经三次精选后,铜精矿的品位达到了18.62%,且其中含铅仅8.41%,铅在其中的损失为3.02%。说明铜的富集效果较好。从铅精矿的质量看,铅精矿含铜为1.97%,可以作为精矿出售,且铅精矿品位高达55.706%。如继续增加分离精选,铜的回收

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