浅谈油田节能降耗方式方法.doc

浅谈油田节能降耗方式方法.doc

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1、浅谈油田节能降耗方式方法摘要:海拉尔油田储层埋藏深,裂缝孔洞双重发育,渗透率低,属于复杂断陷油田。自然产能低,开采难度大,生产运行成本高。本文综合分析了海拉尔油田采油工程部分的现状及存在的问题,包括低产低效井、偏磨井、二氧化碳驱新技术以及注水等方面的问题,给出了节能降耗的方向,并提出了几点意见及建议,对实际生产具有一定的指导意义。关键词:海拉尔;低产低效;注水;节能降耗1海拉尔油田概述海拉尔-塔木察格盆地横跨中蒙两国,占地7万多平方公里,石油总资源量13.03亿吨,我国境内的海拉尔油田已提交预测探明

2、两级储量3.05亿吨。该油田产出条件差,油层埋藏深度大,储层泥化水化严重,缝隙、孔洞双重发育,属于复杂断块油田,自然产能低,渗透率低,开采难度极大。平均泵挂深度约1700m,乌东地区深井可达3500m,平均单井日产液量低,仅3.1t/d。另外海拉尔地区自9月份进入冬季生产,长期低温,最低气温可达-40℃,生产管理难度大。鉴于复杂的开发环境,海拉尔油田自投入开发以来主要以常规游梁式抽油方式为主,截止2014年底,海拉尔油田油井总数1174口,机采井数1069口,比例占到91.1%.2生产现状及存在问题

3、海拉尔油田开采难度大,不仅体现在开采技术上,还体现在生产成本上。近年来,为节能降耗,提高经济效益,采油工程方面做了大量的工作,通过分类管理,采取针对性措施,加大低产井转间抽、转提捞力度,应用节能配套措施,降低举升能耗;完善管理与工艺配套,确保机采井“两率”指标稳定运行,但生产中仍存在一定问题,在节能降耗上仍有较大的提升空间。2.1低产井数连年增多,举升效益下降4学海无涯截止2014年年底,海拉尔油田机采井开井825口,供液不足井比例高达64.7%,平均沉没度为仅为128m,而小于100m油井已占到6

4、8.8%。低产井数量整体上居高不下(详见图1),举升效益下降。除低产液量外,相当部分油井短时间内达到了中、高含水的状态,部分区块综合含水上升较快。为节能降耗,目前已有421口抽油机井实施间抽生产制度,整个油田间抽比例已达49.4%,远远高于大庆老区的油田。而同样是外围油田,对比老区的外围,虽然海拉尔油田系统效率可持平,但日产液量2.2井下杆管柱偏磨严重,检泵率高费用高海拉尔油田泵挂普遍较深,平均下泵深度最浅的贝301区块为1124.3m,乌东、贝中区块近3000m,这直接导致了井下运动的复杂性,杆管

5、柱偏磨问题比较严重。对因偏磨而进行检泵作业的53个井次的统计分析中,我们发现偏磨位置在上、中、下三个部位的比例分别为7.55%、5.66%和86.79%,可见管柱下方偏磨最为严重。造成偏磨的原因有很多,如下泵深度、产量、精神结构等,而造成海拉尔油田油井主要偏磨的原因是井斜(或井筒弯曲)、杆管失稳弯曲、产出液具有腐蚀性这三个方面。从以上原因着手,减轻偏磨的危害降低检泵率,延长检泵周期,节能降耗工作将有一定的进展。2.3部分区块注水难度大,产能下降快措施见效短海拉尔油田水井总数459口,日注水量10m3

6、以下的低注井比例为46.9%。由于注水效果差,导致地层压力下降较快,无法保持正常的水驱效果,即便是进行油井压裂等增产措施,后期效果也不理想,措施有效期短。油田开发的过程中,由于原油的持续采出,原始地层压力逐渐下降,一般来讲如果地层能量充足,可进行弹性开采,而海拉尔油田属于复杂断陷低产低渗油田,天然能量不足,因此注水与开发几乎同步。但兴安岭群层、布达特群层地层条件较差,注水一直处于欠注状态。油井稳定产能时兴安岭群和布达特群储层的每米采油指数为0.02~0.06m3/d•MPa•m,采油井单井产能仅3t

7、/d左右[1]。压裂作为低渗透油田最常见的增产手段,在该区块效果也不尽人意。2012年,平均单井累计增油为555t,开发到2014年,平均单井累计增油下降到456t,产出远远没有达到预计的水平。2.4二氧化碳驱处于试验阶段,有待进一步完善二氧化碳驱油技术在我国应用虽然不是很广泛,但其本身是一项相对成熟的采油技术4学海无涯。与水驱、聚驱采油相比,二氧化碳的成本较低、采收率较高。其原理是使气体溶解于地下的原油中,使地下原油体积膨胀,从而起到降低粘度、界面张力的作用,增加了原油的流动性,起到良好的驱油效果

8、。根据二氧化碳驱在海拉尔的试验进展情况,目前采油工程主要还存在以下三个问题,一是防腐防垢措施需完善,二是封窜技术需配套,三是作业费用需降低。根据作业施工情况的跟踪反馈,井下杆管柱、工具腐蚀结垢的现象比较严重,比其他水驱井的比例要高。从日常生产数据可以看出,二氧化碳驱油井套压较高,套管中存有大量气体,高压气体会降低油井动液面的高度,产生供液能力不足的假象,不利用生产管理,因此封窜技术亟待解决。由于该项目目前仍处于试验阶段,存在较大不适应性,作业频率较高,作业费用较大,需

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