真空碳酸钾脱硫的分析

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1、真空碳酸钾脱硫的分析1真空碳酸钾法脱硫工艺特点     1)脱硫脱氰效率高,塔后H2S可达到200mg/m³.     2)脱硫剂采用KOH(2KOH+CO2=K2CO3+H2O),活性高,反应速度快,相应地主要设备规格小,投资省。同时,脱硫剂消耗少,成本低,操作简单。     3)富液再生采用真空解析法,操作温度低,腐蚀性弱,因而吸收塔、再生塔等设备材质为碳钢,投资省     4)因系统中氧含量少副反应速度慢,生成的废液非常少,碱耗低。     5)脱硫废液可送至剩余氨水槽中,经蒸氨、生化处理。     6)

2、富液再生采用了真空解吸法,系统操作温度低,吸收液再生用热源可由荒煤气供给,节能效果好;对设备材质的要求也随之降低,大部分设备可采用碳钢制作。     7)脱硫塔上段加入分解剩余氨水中固定铵盐所需的碱液(NaOH),进一步脱除煤气中的H2S,起到一种原料二种用途的目的。     2存在问题及处理方案     2.1脱硫液变黑在脱硫的开工初期,脱硫液迅速变黑,一个月后,脱硫液已经呈现酱黑色,无法进行总k+和游离k+的测定,严重制约脱硫的生产,煤气后的H2S含量在只能维持在500mg/m³左右。经过分析,致使脱硫液变

3、色的可能的因素有三种:     1)、煤气中夹带的洗油、焦油带入脱硫液中。     2)、再生塔不严,使脱硫液接触到空气,生成大量的副盐,如赤血盐:K3Fe(CN)6等。     3)、开工初期,系统内铁锈等杂质较多。我们分别采取了脱硫液和苯的实验以及脱硫液和FeSO4的实验,在脱硫液和苯的试验中脱硫液中的苯清澈透明,无洗油或焦油被萃取到苯中。号脱硫液中不含有洗油或焦油。在脱硫液和FeSO4的实验中,生成Fe(OH)2沉淀,证明了K3Fe(CN)6的大量存在。   铁氰化钾硫酸亚铁硫酸钾膝氏蓝证明了脱硫液中有大

4、量的副盐生成,说明了整个系统中存在着漏气之处,使脱硫液和铁发生反应,生成大量的赤血盐等物质,找到了原因,我们开始对再生塔进行检查,发现了法兰连接处的2处泄露,我们对脱硫系统进行了停工处理,对再生塔进行了补焊,补焊后对再生塔及相连的管道保压24小时,把脱硫液进行了全部换液,并把再生塔和脱硫塔用软水进行冲洗,冲洗后,对脱硫系统重新开工,开工后,脱硫液的颜色明显好转,脱硫液呈现正常的淡黄色。     2.2对脱硫真空泵系统进行改造在开工的初期,真空泵中经常积累大量的黑色结晶物质,真空泵管道经常被堵塞,1月内,真空泵就

5、需要几次倒泵处理黑色结晶,为确定黑色物质的成分,焦化厂分别把黑色物质和水、盐酸、苯等反应,发现该物质微溶于水和盐酸,可溶于苯,初步判断该物质为含有杂质的萘结晶,我们把该物质放在马弗炉中测定灰分,发现该物质灰分为0.36%.可确定为萘结晶。为此我们主要采取了以下措施,降低了煤气的含萘量:安排定期对真空泵换热器用热NaOH溶液进行清洗,减缓真空泵换热器的堵塞。改变原工艺操作方法,改为通过向真空泵气液分离器内连续补加软水,同时连续外排含有杂质的工作液,使积渣持续不间断顺利排出。保证真空泵的运行正常及效果。对真空泵原出

6、口管道的变径管进行扩容改造改造,减小酸气系统阻力。     2.3对脱硫贫液管道进行改造由于设计施工问题,贫液管道无法实现两段喷洒,制约了硫化氢的吸收效果。贫液管道的流向应该是这样:来自再生塔上段的贫液依次经贫富液换热器、贫液冷却器进入脱硫塔下段,而来自再生塔下段的贫液依次经贫富液换热器、贫液冷却器进入脱硫塔上段。我们制订了检修改造方案,利用停工换液的对贫液管道进行了改造,最终实现脱硫塔的上下两段喷洒,硫化氢的吸收效果大大提高。     2.4检修改造贫富液换热器,保证贫富液流量及温度正常脱硫岗位使用的贫富液换

7、热器为新式的板式换热器,换热效果比较好,但是使用不久就连续发生泄漏的情况。通过研究分析换热器的结构,判断由于板片非常薄,而且间隙较小,又没有安装放气孔,在开停设备时,单面承压较大,造成泄漏。首先对换热器泄漏的流道进行堵漏,临时解决了串漏问题,在新的四台贫富液换热器来到后,组织人员对其进行了更换,同时改造换热器,加装放气孔,在停开换热器时先放气,然后投入使用。更换后的贫富液换热器未在发生串漏现象,稳定了贫富液成份,提高了换热效果和贫液吸收效果。     2.5增加酸气管道水封再生塔后的酸气管道一条进入克劳斯炉,一

8、条通往回炉煤气管道作为备用,以便在克劳斯炉检修或出现设备事故时使用。在原设计中,这两条管道均无排液管道,在操作中,酸气的水蒸气夹带比较严重,尤其是回炉煤气管道较长,使用一段时间后,就会造成煤气管道积水,因此,我们在回炉酸气管道上设置了3处排液点,并安装了500mm&2500mm的水封。安装水封后,煤气管道的带水现象明显好转。     2.6改进原设计工艺,脱硫循环液稳定上初冷器换热脱硫

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