安全经验分享 新颖 完整

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1、优质可修改可下载参赛课件参赛选手:****2安全经验分享3吊孔打开无围栏人员掉入险丧命简要经过】某年12月26日上午,某厂进行吊装作业,检修人员将发电机平台附近的起吊孔(12.6米)打开后未设置临时围栏,设一人看护。距起吊孔约0.5米处临时放置一临时铁棚工作间,从铁棚内出来一位工作人员,踏入起吊孔,手臂抓住起吊孔中间的工字钢梁上,悬在空中,捡回一条命。4【原因及暴露问题】1.打开起吊孔,未设置安全可靠的刚性围栏;2.临时铁棚工作间放置位置不当,距起吊孔过近;3.现场看护人未起到看护作用;4.铁棚内出来的工作人员未注意脚下情况。5事故图片及示意图6原因分析1.打开起吊孔应设置安全可靠

2、的刚性围栏;2.临时铁棚工作间放置位置不得距起吊孔过近;3.现场看护人应始终在现场履行职责;4.作业人员应提高自我防范意识,注意现场的周边环境。7制度规定1.《安规》(热机)第12条规定:“生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设临时围栏”;2.《集团公司工作票、操作票使用和管理标准》第5.5.8.1条规定:“开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程”。8液化气体“满管”憋压阀盖冲破泄液2006年3月2日凌晨3时,VCM单体由球罐经泵通过Φ108mm×4mm的碳钢管道输至20

3、0m外的聚合装置计量槽后,先后关闭计量槽入口阀、泵出口阀。3月2日12:10左右,这段200m管道上的单向止回阀阀盖突然冲破,管道内VCM单体冲出,窜高达2m,经紧急处置得以控制泄漏。经查,当天气温最低为3℃,最高为13℃。此段200m管道,未设隔热层,装设的安全阀底部截止阀关闭,处于相对稳定的“满液”状态。9事故原因简要分析构成不设隔热层、无泄压设施两个条件的液化气体管道,当充满处于“满管”时,其管内温度随管外气温变化,△T↑,△P↑,而致憋压爆破!据估算:9个多小时管道内的温度、压力,由初始的3℃、0.19MPa→最终爆破时的13℃、6.05MPa。10事故教训1、液化气体的“

4、满管”危险,应与“满罐”、“满瓶”,一样重视;2、隔热层、泄压设施的作用,不可低估;3、除VCM、液氯、液氨、LPG等液化气体外,闪点≤45°的可燃液体,应同样对待。两端阀门关闭且因外界影响,可能造成介质压力升高的液化烃和甲B、乙A类液体管道,应采取泄压安全措施。11压力容器爆炸事故案例2003年2月5日凌晨1时55分,山西某化工厂三车间I系列冷凝水闪蒸器Nt112(以下简称Nt112)发生爆炸事故,楼上当班职工柴某因操作室坍塌坠落至零米平面死亡。12爆炸设备及其相关工艺爆炸设备(Nt112)性能参数:Nt112是I类压力容器。该设备设计压力0.6MPa,设计温度165℃,规格为Φ

5、2500×6916×δ12,容积30m3,介质为蒸汽和冷凝水,主体材料为A48CPR进口钢(相当于国产16MnR钢),设备本体有一块压力表,出汽管上有两个安全阀,当设备处于备用状态时与安全阀不相通,因备用时F1阀门关闭(见图)。设备相关工艺过程:Nt112前与高压冷凝水罐NP112、NP113、NP114、NP122、NP123连接(NP为高压冷凝水罐的简称,其后数字为不同高压冷凝水罐的编号,其内压力均为5.6MPa,温度260℃~270℃),后与预脱硅系统相通。即压力为5.6MPa的水经节流孔板进入冷凝水闪蒸器,减压降温后,一部分水变为蒸汽,通过冷凝水闪蒸器进入出汽管送预脱硅,管

6、道压力0.6MPa(见图所示);一部分水仍呈液态通过冷凝水出口至出水管进入热水槽,出水管上有排水管(阀)至地沟(点划线所示)。此设备已于2002年11月12日停止使用,即排水阀F6常开,其他阀门均关闭,直至事故发生一直处于备用状态。2003年2月4日9时15分左右,当班操作工将排水阀F6关闭(见图)。13事故原因分析设备在停用期间,本应切断进水阀打开排水阀F6,使其处于常压状态。而三个进水阀(F3、F4、F5)经常压试水一个渗漏(滴水),一个泄漏(流水),一个不漏(不滴不流),虽关仍漏(两个阀门不正常)为设备的带压、增压直至超压提供了压力源。排水阀F6被关闭(据上述时间推算,排水阀

7、F6关闭时间长达16小时40分),无法卸压,这是导致超压爆炸的重要原因。管理工作存在漏洞,白班职工违章关闭排水阀,而运行记录未注明,交接班时也未向接班职工说明,致使排水阀一直处于关闭状态。从爆炸后设备筒体的断口来看,绝大部分破口表面较为规则平整,且与母材成30°~45°夹角,属韧性断裂。这说明钢板是由于超压而撕裂的。14事故原因分析在人孔破口处发现,有大约100mm2的母材钢板严重减薄,实侧最小壁厚6.3mm(原设计壁厚为12mm),呈塑性变形特征。因为设备在制造过程

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