方坯窄带20#钢试制分析

方坯窄带20#钢试制分析

ID:7067222

大小:943.50 KB

页数:5页

时间:2018-02-04

方坯窄带20#钢试制分析_第1页
方坯窄带20#钢试制分析_第2页
方坯窄带20#钢试制分析_第3页
方坯窄带20#钢试制分析_第4页
方坯窄带20#钢试制分析_第5页
资源描述:

《方坯窄带20#钢试制分析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、方坯窄带20#钢试制分析一、炼钢2012年5月5日炼钢组织方坯生产20#,断面150mm*225mm,中午12点炉前开始冶炼,12:44分方坯开浇,一共生产2炉,中包15点拉下。现将现场生产情况总结如下:(一)转炉控制1.成分控制炉号钢种成分CSiMnPS22473220#0.180.170.490.0170.01721456020#0.180.210.530.0180.0152.氧含量控制224732氧含量为60ppm;214560氧含量为66ppm(二)连铸控制1.温度、拉速控制炉号钢种过程控制2473220#温度1558155615521550拉速1.51.51.

2、51.621456020#温度1554155615501548拉速1.61.61.61.62.配水一冷配水120立方米∕小时;二冷采用150*225弱冷模式。3.铸坯质量铸坯表面质量无缺陷,内部质量等待低倍结果出来确定。二、窄带1月5号下午窄带试制两批20钢,炉批号214560、224732,5规格是3.75*232mm,试制具体工艺情况如下:(一)加热工序1、20#钢试制整个过程热送热装入炉,在炉时间约70-80分钟;(二)温度控制温度控制℃加热均热℃粗轧开轧℃入精轧℃终轧温度℃卷取温度℃日常12001150105097980020#试制114010801000930

3、7201、温度控制窄带基本降到最低,与正常相比降了60-80℃,是历史上最低温度控制,轧制过程中粗轧CP4电流接近上限,主要因粗轧电机能力差,温度低加大了负荷,采取措施降速缓解。2、卷取温度保证720℃以下,正常轧制3.75mm厚度带钢在800℃左右,主要措施是延长了链板上停留时间,降低卷取速度保证卷取温度。3、整个轧过程降低了轧制节节奏,与正常轧制3.75mm厚度带钢相比,基本上差了1/3的产量。(三)轧制电流情况1、轧制2.5mm电流情况52、轧制3.0mm电流情况3、轧制3.5mm电流情况4、轧制3.75mm电流情况5通过以上跟踪轧制电流情况,电流没有上升趋势,基

4、本稳定,这与厚度上升有一定关系。(四)产品质量情况1、外形尺寸基本正常。厚度   3.70   3.68  3.73  3.71  3.72宽度:234  234.8  234.5 234.7 234.2  235 234 235.5 237.6(头部2米处有大头现象,热量有1-2mm收缩量)三、力学性能及金相分析炉批号规格屈服强度(MPa)抗拉强度(MPa)_伸长率(%)冷弯2145603.75*23231446533.0不合2145603.75*23231246829.5不合2247323.75*23231846929.5不合2247323.75*232329480

5、31.0不合51、力学力学指标合格,接近宽带指标。2、冷弯开裂,金相结果显示主要为带状组织造成冷弯不合。三、后续措施1、控制钢中O含量20PPm以下。下次生产执行。2、降低过热度。下次生产执行。3、研究配水模式调整:根据低倍结果确定。3、增加一轧轧后冷却设施,降低卷取温度。等待停机增加水管。5

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。