弱酸阳离子交换器改造

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1、弱酸阳离子交换器改造  (内蒙古丰泰发电有限公司,内蒙古呼和浩特010030)   摘要:文章阐述了丰泰发电厂弱酸阳离子交换器现状,对设备存在的问题及原因进行了分析,提出了改造措施,并进行了改造后效果及经济比较。   关键词:双流弱酸阳离子交换器;中排装置;改造   中图分类号:TM621.8文献标识码:A文章编号:1007—6921(XX)16—0112—02   丰泰发电厂为2×200MW热电机组;循环水的循环方式为闭式循环冷却水系统,以地下水作为循环补充水。循环冷却水系统采用弱酸阳离子

2、交换器处理;系统共有4台Φ3000双流弱酸阳离子交换器,设计单台正常出力280T/H,装填树脂型号为D113型树脂。在设备运行前期,四台双流弱酸阳离子交换器先后出现树脂捕捉器树脂堵塞,运行中偏流,不能达到正常出力的问题,而且树脂损耗大,周期制水量低,酸耗大。为了解决这一问题,经过分析研究,对弱酸阳离子交换器进行改造。 1弱酸阳离子交换器现状 1.1设备的运行方式   740)this.width=740"border=undefined>   双流弱酸阳离子交换器的结构和工作原理如图1,上

3、下层树脂层高为上层1100mm,下层1400mm。出水装置为母管支管式。运行时,水由上下入口同时进入,分别经上下部树脂层进行交换后,由中部出水装置处汇集送出。正常出力为上下入口流量140t/h;失效后,先反洗树脂层,然后再生。使酸液自上而下通过整个树脂层。最后自上而下对整个树脂层进行置换和正洗。   再生步骤为:小反洗—大反洗—沉降放水—进酸—置换—正洗。其中小反洗每个周期进行,大反洗每10个周期清洗一次。 1.2设备存在问题   该系统2001年8月投入运行以来,在4个月期间先后出现以下问题:

4、①双流弱酸阳离子交换器漏树脂,造成树脂捕捉器堵塞,出入口压力增大,树脂流失量多。   ②出力达不到要求。在设备出现漏树脂后,运行工况为上入口流量100t/h,下入口流量50t/h运行,此状态下树脂流失量较少,但下层树脂利用率低。如流量增大则出现树脂捕捉器堵塞,反而使流量减少。   ③运行中经常出现偏流现象,偏流造成运行时间缩短,周期制水量低,再生频繁,酸耗增加。   此外,由于循环水弱酸水补水量不足,造成循环冷却水浓缩倍率居高不下,排污量增大。不仅浪费水资源,还存在凝汽器铜管结垢隐患,影响机组的安

5、全、经济、稳定运行。 2原因分析   经过对双流弱酸阳离子交换器打开检查,中间排水装置损坏,分析原因由以下几方面造成中排装置损坏。 2.1反洗时水流冲击力大   在失效再生时小反洗对中排装置作用力小,大反洗时流量最大到达120t/h,中排装置所占面积约为所在截面积的1/3以上,反洗水流在经过中排装置时流速加快,中排装置承受较大向上作用力。 2.2中排出水管在运行中震动   运行中,由于上下入口流量不相等,压力变化,上下树脂层阻力不同的原因,中排出水管受力不均匀,造成中排装置震动。   

6、2.3双流弱酸阳离子交换器对流量要求较为严格,要求上下进水流量基本一致   而设备所使用的为浮子流量计,浮子流量计误差大,控制流量不准确。在运行中上下入口流量不相等,造成中间排水装置震动。在大反洗时,因流量的不准确引起大流量冲击中排装置。   2.4中间排水装置损坏变形,引起树脂捕捉器堵塞   由于中间排水装置损坏变形,使中排装置连接部件间隙增大,树脂随水流进入中排装置到达树脂捕捉器汇集,引起树脂捕捉器堵塞。出力达不到要求。由于树脂随水流进入中排装置,长时间运行,树脂层空洞,上层树脂层填补空洞,

7、顶部树脂层平面倾斜,水流阻力不均匀,引起偏流现象。 3采取的改造措施 3.1中排装置结构   中排装置为鱼刺型不锈钢结构,母管末端用垫板支撑,抱卡固定。支管用槽型钢支撑,抱卡固定,垫板及槽钢用衬胶防腐,固定用抱卡、垫片、螺母采用普通不锈钢。   740)this.width=740"border=undefined>   中排装置支管结构由内到外由多孔支撑管、不锈钢绕丝拉劲,梯形不锈钢绕丝组成。多孔支撑管起限流和支撑作用,不锈钢绕丝拉劲起固定不锈钢绕丝,防止间隙发生改变并在

8、支撑管和绕丝间形成间隙的作用:梯形不锈钢绕丝起均匀排水并防止树脂跑出的作用,不锈钢绕丝间隙0.2~0.25mm之间。D113树脂颗粒直径>0.315mm。树脂不会随水流进入中排管内。 3.2改造措施   3.2.1加强中排装置支撑部件强度,保证中排装置在反洗水流及运行中水流引起震动的牢固性。对支撑母管垫板增加厚度,由单支撑改为双重支撑,支管一条槽钢支撑改为两条槽钢固定。   3.2.2更换固定件,增加强度,更换材质,由4

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