三汇一矿深孔预裂爆破总结

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1、第一部分三汇一矿深孔预裂爆破总结第1章三汇一矿基本情况第1节矿井概况三汇一矿于1989年投产,设计生产能力60万吨/年,2005年核定生产能力为90万吨/年,2004年实际生产原煤64.2万吨。井田内含煤地层为二叠系龙潭煤系(P2l),总厚度为146.04~167.7m,与下伏茅口灰岩为平行假整合接触,龙潭煤系可分为5段。矿井开采的K1煤层位于龙潭煤系第一段(P2l1)中,K4煤层位于龙潭组二段中。矿区共有可采及局部可采煤层4层,其中K1煤层全区可采,K3、K6煤层全区煤层全区不可采;K4煤层仅小面积局部可采,其煤层厚度、煤质、结构等在走向和倾向上变化均较大,没有开采经济价值。K1煤层

2、平均厚度为2.46m,总体由南向北逐渐变薄,北翼最薄;沿倾向厚度变化不大;煤层中含夹矸2~3层。煤层段角南缓北陡,介于17~40°之间。煤种为贫煤。矿井为平硐+斜井开拓方式,共有5个井筒,分别为:+280m主平硐、+770m放水平硐、+920m管线斜井、+920m矸石斜井、+950m回风风井(其中+280m主平硐与三汇一矿共用)。矿井共分+770m,+590m,+440m,+2900m,±0m、-200m六个水平进行开拓。+770m水平以上K1已全部回采完毕,采空区已作密闭处理,现生产水平为+590m水平+674~770阶段。矿井采用采区前进、区内后退式走向长壁采煤方法,放炮落煤工艺,

3、单体液压支柱支护,全部垮落法管理顶板。第2节瓦斯赋存及通风、抽放系统本年度矿井瓦斯等级鉴定矿井相对瓦斯涌出量34.77m3/t,绝对瓦斯涌出量45.12m3/min,煤层最大瓦斯含量为40.06m3/t,瓦斯压力为2.75Mpa。矿井历年来共发生煤与瓦斯突出6次,死亡22人。曾于1983年1月24日+280m皮带上山掘进时遇F4断层发生突出,其突出煤量5000t,突出瓦斯量44.5万m3,死亡12人。据统计,发生100t级以上的突出事故4次。可见,矿井瓦斯灾害是影响我矿安全生产的主要因素,且随开采深度的增加而日益严重。三汇二矿瓦斯抽放系统于2003年10月建成投入使用,共有瓦斯抽放泵三

4、台,其中SKA-303型泵1台,配套电机功率75KW,最大抽速53m3/min,极限真空33hpa。SKA-253型泵2台,配套电机功率75KW,最大抽速41m3/min,极限真空33hpa。设计时,考虑前期抽采量小,选用1台SKA-253型泵运转,后期需抽量大时,选用1台SKA-303型泵运转或2台SKA-253泵联合运转。由于区内大面积无保护层可采,抽放以预抽为主,现未实施采空区及卸压瓦斯抽放。矿井抽采瓦斯排空未进行利用。第2章一矿深孔预裂爆破目的及试验区选择第1节目的及意义矿井开采高瓦斯强突出煤层,根据“以风定产,先抽后采,监测监控”的要求,必须对有突出危险的煤层抽放瓦斯,并达到

5、抽放效果后,才能进行采掘作业。据重庆煤炭科学技术研究分院及天府矿务局提供资料,井田内煤层透气性系数为1.01×10-4~4.96×10-3m2/Mpa2*d,属介于较难抽放与可以抽放范围间的煤层。我矿现有抽放以预抽为主,采取了煤层底板巷穿层预抽、回采工作面顺层预抽、掘进工作面顺层预抽、石门揭煤工作面预抽等多种抽放形式。但受煤层透气性影响,抽放效果较差,达到预期消突目的需较长时间,严重地制约了采掘生产。根据重煤集团对科研项目《低透气性煤层深孔预裂爆破预抽瓦斯技术应用的研究》的总体部署和三汇一矿的实际情况,天府矿业公司主要利用深孔预裂爆破达到煤巷掘进防突、加快巷道煤巷掘进速度的目的。实施深

6、孔爆破的重要意义是:第一,利用炸药的爆轰作用,在煤体内产生裂隙,增大煤体孔隙率,改善煤体透气性和增加瓦斯抽放效果、缩短抽放时间。第二,通过超长深孔爆破后爆破的直接作用和爆破震动影响,改变原煤应力的分布,降低煤层中的瓦斯压力,防止瓦斯突出。第2节试验实施地点的选择(煤层情况、突出危险情况)根据矿井采掘部署和区域突出危险情况,试验地点选在+590m水平+725m阶段S3采区的K1煤层2132工作面机巷掘进工作面。一井K4突出煤层2428掘进工作面。2132工作面煤层赋存稳定,机巷在掘进过程中没有遇到大断层;在局部地段,可能受小断层影响,煤厚有一定变化。在施工过程中,尽量靠煤层天板施工。煤层

7、平均倾角为∠22°,倾向95°,平均煤厚2.5米。该巷在掘进过程中发生过1次煤与瓦斯突出事故,相邻的2131工作面机巷和1127工作面共发生过4次煤与瓦斯突出事故,投产以来所有突出事故均发生在该区域,为此,选择2132工作面机巷作为试验地点具有广泛的代表性。第3章深孔预裂爆破技术简述第1节关键爆破技术一.装药方式和装药结构装药方式是深孔预裂爆破成功的关键,根据北京科大的指导,采用整体与局部输送相结合的柔性材料(竹片)串联联接法。具体方法是:将竹

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