供参考-技术改进

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时间:2019-05-28

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1、一、连铸改进:项目一:半自动烘饼定时加料机(效果对比图)捞渣过程中改造前状态:1、屑饼料烘于炉口周边,烘烤温度在50℃~100℃(见图1)。2、加料方式以人工方式直接添加,在加料过程中存在烘干时间、温度及加料顺序等人为因素造成的弊端,尤其是屑饼未烘干加入铜水中会造成铸锭气孔、夹杂等隐性的质量问题。改造原理及改造后状态:1、屑饼料烘烤于炉膛内上方,烘烤温度在90℃~210℃;入口温度90℃,出口加料温度210℃左右(见图2)。2、加料方式通过时间继电器控制气缸,推动式加入,动力来源安全方便,适合车间生产环境,以循序渐进的方式保证加料顺序与烘烤时间、确保加入的屑饼料干燥,加

2、料时间可根据工艺要求调整(一般设定范围1~10min/次,保证150℃烘干时间在30min以上)3、减少使用烘饼机/烘饼电箱产生的电耗及人工成本。项目二:铣面机铸锭清洗改造(效果对比图)改造前改造后改造前状态:1、铸锭铣面完成后铸锭表面产生较多铜粉,原有铣面机安装3把毛刷未能刷干净,使用海绵包裹过滤,海绵更换频繁,机台5S现场管理难度加大,人员工作量、海绵使用费用增加,且铸锭表面铜粉清理不干净,给后道工序生产造成质量隐患。改造原理及改造后状态:1、加长原有铣面机内外滚筒,增加一排毛刷、里外分两层,第一层清理清刷,第二层刷洗除水,刷洗用水采用铣刀润滑的乳化水,清洗完后通过

3、回水箱回入乳化池,洗刷下来的铜粉沉降与回水箱中,定时清理回收处理。2、使用后效果良好,铸锭表面基本无铜粉粘附,减少了操作工的工作量和海绵使用量,同时也提高了5S现场管理的工作效率。一、轧拉改进:轧机油水分离系统改造改造前状态:(附图)1、轧机生产耗油量居高不下,据统计今年5~7月份油耗费用近40万元,平均每月超出13万,五金费用超出44万元,平均每月近15万元;车间分析其中220#齿轮油占油耗的50%以上,主要用于轧机齿轮箱润滑,轴承、齿轮占五金费用的50%左右;按目前设备状态,齿轮箱进水问题难以得到彻底解决,油品的质量问题直接影响了轧机轴承、齿轮的使用寿命。2、现有油

4、水分离机安装于4m3的油箱上,实际储油量为18桶*170kg,约3.6m3,齿轮箱润滑使用流量为160m3/h油泵进行循环,按此计算油箱内每小时油的循环次数在40次以上,油箱内虽设计有一隔层,但根本来不及静置沉淀再过滤分离,加上油水分离机正常工作油温需加热在85℃以上,而齿轮箱正常工作油温需在60℃以下,直接使用不但油水分离效果不好,而且给热交换器正常运行造成压力,导致设备超温报警,影响轧机正常生产。3、操作工在日常生产保养时发现油品含水较多,便直接从油箱底部放水,造成齿轮油大量浪费,同时也给环保部门的污水处理造成巨大压力,据统计5~7月份轧拉车间共使用220#齿轮油8

5、6桶。改造原理及改造后状态:(附图)1、为了减少油品的大量浪费,保证油品润滑质量,车间结合现有设备状况进行了简单的改造;首先将原有油箱底部的两个放水阀连接到一起,安装一个快速接头备用,禁止直接从箱底放水。2、在1~4#轧机中间安装两个9m3的油箱,拆取原有油水分离机一台,安装于两个油箱之间,进行静置后再循环处理油水,齿轮油处理好后备用;对轧机进行定期检查油品质量,当油品质量下降时,使用移动油泵快速接到油箱底阀上,在1小时内抽干箱内油水,继而关闭底阀,将处理好的齿轮油通过软管放入轧机油箱中,(1~4#轧机均可操作)整个更换过程在3小时内完成,定期更换可以利用尖峰电时段操作

6、。3、通过改造车间降低了油耗,在一定程度上保证润滑效果,延长了轴承、齿轮的使用寿命;如果要在根源上解决油水混合的问题,车间建议是否能对轧机进行改造,安装炭素盘根/石墨盘根进行密封。

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