拉力控制速度

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1、INVT变频器在拉丝机上的应用发布:2011-05-29

2、作者:

3、来源:liaogongming

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5、用户关注:摘要:实现了一种全集成可变带宽中频宽带低通滤波器,讨论分析了跨导放大器-电容(OTA—C)连续时间型滤波器的结构、设计和具体实现,使用外部可编程电路对所设计滤波器带宽进行控制,并利用ADS软件进行电路设计和仿真验证。仿真结果表明,该滤波器带宽的可调范围为1~26MHz,阻带抑制率大于35dB,带内波纹小于0.5dB,采用1.8V电源,TSMC0.18μmCMOS工艺库仿真,功耗小于21mW,频响曲线接近理想状态。关键词:Butte1.3速度同步控

6、制主控操作开关K1控制主机启停。牵引拉伸级变频器控制整个系统的运行线速度,控制面板上的电位器发出主机拉丝速度信号,此模拟电压信号(0~10V)通过AI1口输入拉丝机主变频器,作为其频率给定,决定伸线机总车速。同时,拉丝主变频器的运行频率,通过模拟量(AO)输出到收卷变频器(AI2),作为收卷变频器线速度同步给定。注意,对于收卷变频器所对应的运行频率应该等于收卷轮径最大时的运行频率。卷曲级变频器输出频率跟随拉丝级变频器运行频率变化,考虑到设备机械特性、一定的速度要求,主机加减速时间设定为30s,收卷变频器加减速时间设定为0.1s。在拉丝机出线端与收线端之间安装有张力摆杆

7、,用来检测输出金属丝的张力,作为拉丝收线张力信号反馈输入收卷变频器,收卷变频器将此反馈量通过内部PID运算和各种补偿后,与收卷的当前同步速度(模拟量AI2输入)进行叠加,调节变频器的输出频率,从而控制收卷电机转速相对拉丝机出丝线速度达到同步,同时,也使线材张力保持了恒定。 1.4变频器主要功能参数设置1.4.1主机变频器(CHE100-004G/5R5P-4)P0.01:1端子指令通道;P0.03:1AI1给定;P0.08:30加速时间;P0.09:30减速时间;P6.00:1正转运行中;P6.01:3故障输出;1.4.2收卷级变频器(CHF100-1R5G-4)P0

8、.03:1外部端子运行P0.07:0.1   加速时间P0.08:0.1   减速时间P3.01:6PID控制P3.02:1AI2设定P3.04:2A+BP5.17:43AI2上限对应设定P9.01:50PID给定值P9.03:1PID为反特性P9.04:10比例增益P9.05:1.0   积分时间其他详情参见《CHE系列矢量变频器说明书》、《CHF通用变频器说明书》。 2、杭州某拉丝机厂直进式拉丝机变频控制 2.1直进式拉丝机简要说明在金属制品生产及加工中,直进式拉丝机是最常用的一种制造设备,在以前通常都采用电动机组及力矩电机来实现,但其控制的灵活性、自动化程度及能

9、耗上,传统的控制方式越来越不适应行业的发展。随着控制技术和变频调速技术的大量推广,变频控制开始在直进式拉丝机中大量使用,系统并可借助PLC来实现拉丝速度、品种设定、过程闭环控制、定长控制等功能。直进式拉丝机,是由多台拉伸电机同时对金属丝进行拉伸,作业的效率很高。由于不锈钢金属丝特性比较生脆,且不允许钢丝在模道内打滑,因此容易在拉伸的过程中拉断,故严格要求金属丝在各级模道中线速度同步,这样,对各级电机的同步控制性能、速度稳态精度以及电机的动态响应的快慢都有较高的要求。 2.2控制系统的描述杭州某拉丝机厂,为专业的直进式拉丝机生产厂家。简易电气控制示意图如下,本系统共使用

10、五台CHV100-015G-4高性能矢量变频器实现拉伸部分的传动控制,一台CHV100-7R5G-4高性能变频器配备张力控制卡进行收卷控制。每个模道前面都装有摆臂,采用位置传感器可以检测出摆臂的位置,用于检测金属丝的张力,该信号(0~10V)作为PID的反馈。6台电机都采用变频异步电机,同时带有机械制动装置。拉丝机系统的逻辑控制较为复杂,因工艺不同也有所区别,各级联动,由PLC控制。同步方面的控制则由变频器内部控制,其工作原理是:根据操作工在面板设定决定作业的速度,该速度的模拟信号进入PLC,PLC考虑加减速度的时间之后按照一定的斜率输出该模拟信号。这样做的目的主要是

11、满足点动、穿丝等一些作业的需要。PLC输出的模拟电压信号同时接到所有变频器的AI2输入端,作为频率的主给定信号。各摆臂位置传感器的信号接入到对应的模道变频器作为PID控制的反馈信号。根据摆臂在中间的位置,设定一个PID的给定值。这个系统是非常典型的带前馈的PID控制系统,一级连一级,PID作为微调量与主给定作为叠加。本拉丝系统的稳定状况在很大程度上取决于PID作用速度、变频器控制电机的转速精度、输出转矩的响应速度等,为了提高电机运行速度的稳态精度,在很多情况下也采用有PG矢量控制技术(英威腾的CHV100系列变频器的有PG矢量控制的稳态精度可达1/1

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