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1、万方数据总第108期2007年茅4期山西冶曰SHANXIMETALLURGYTotal108No.4。2007文章编号:1672—1152(2007)04--0040-02提高烧结矿转鼓指数侯慧军冯二莲(山西太钢不锈钢股份有限公司,山西太原030003)摘要:阐速了太钢炼铁1----:晓车问2x100in-"烧结机低硅烧结生产实践,通过调整工艺参数、进行技术改造等措施,基本解决了低硅烧结矿转鼓指数低的技术难题,取得了较好的生产艘果。关键词:烧结矿转鼓指数提高中圈分类号:TF046.4文献标识码:B收稿日期:2007—05

2、—21山西太钢不锈钢股份有限公司(全文简称太钢)炼铁厂二烧车间于2003年6月进行全精粉低硅烧结,烧结矿10(Si02)降低(由4.87%降低到46%),出现转鼓指数降低、成品率下降、槽下粉率升高的技术难题。为了保证低硅烧结矿满足高炉要求,通过强化技术基础管理,采取有效措施,转鼓指数稳步上升。1原料情况1.1原料配比裹1太钢炼铁厂原料化学成分%原料Ⅷ(T17e)w(啪)w(Ca0)w(Si01)”(札如)"(籼)w(Mgo)"(P)"(S)‘尖山耪69.1527070053.67036n∞n360.015n02405f;

3、峨口粉66.3527200.045.61040m050.380.019n235139高炉遁矿58.6085574】5500.900122.320.02lOm30.“澳矿63D50580133721.940拍0180.0600』}283鳃白云石0.8529.64296n4319.0044.34生石葳79533.772.32002年,烧结原料配比中配加11.3%(质量分数)澳大利亚哈默斯利富矿粉,2003年上半年配加12.66%(质量分数)哈默斯利富矿粉,2003年下半年至今取消哈默斯利富矿粉.配加64%以上(质量分数)精矿

4、粉进行高精粉率低硅烧结。1.2原料化学成分2003年初,太钢尖山铁矿反浮选提铁降硅工程投运后,尖山粉Ⅲ(SiO:)由原来的8%降低到4%左右。2003年10月,太钢峨口铁矿细筛再磨提铁降硅工程投运后,峨口粉Ⅲ(SiO:)由原来的7.5%降低到5.6%左右。原料化学成分见表1。2采取措施2.1适当调整低硅烧结矿碱度、配碳量及Mgo含量试验研究表明,烧结矿转鼓指数决定于黏结相强度。碱度为1.70—2.00的烧结矿转鼓指数和成品率呈上升趋势。炼铁厂结合高炉原料资源情况,确定生产碱度为1.80的低硅烧结矿,因此,2003年第一作

5、者简介:侯慧军,男,现在太钢炼铁厂从事烧结生产管理以及烧结技术研究工作,现为太钢炼铁厂检、化验中心主任,工程师。Tel:0351—3016467。E-mail:fanjjl@liseo.t20i'n.co将烧结矿碱度由1.55提高到1.80,以保证烧结过程中有适当的液相量生成。试验研究表明,在碱度为1.80的低硅烧结条件下,随着配碳量的增加,烧结矿转鼓指数和成品率提高。因此,固体燃料配比(质量分数)由原来的3.9%提高到4.3%,并根据不同时期烧结矿SiO:含量水平,适当调整FeO含量及配碳量,达到既提高烧结矿转鼓指数,

6、又改善烧结矿冶金性能的目的。试验研究表明,在碱度为1.80的低硅烧结条件下,随着M印含量的降低,转鼓指数和成品率提高,还原度改善,固体燃耗降低。因此,综合考虑矿相中M肿含量,将烧结矿"(Mgo)由2.5%降低到2.2%。2.2实施厚料层燃料分加低硅烧结技术为进一步提高料层厚度,烧结工艺流程由两段混料增为三段混料,混合制粒时间由5rain延长到6.85min,并将混料机中扬料、混匀、制粒三段衬板选用不同材质,实施全雾化加水,混合料中+3n.Lrn粒级质量分数由56%提高到75%以上,实现700nlm厚料层烧结。厚料层烧结,

7、带来上层烧结料热量不足、转鼓指数差、成品率低的技术问题,为此,进行燃料分加技万方数据2007年第4期候慧军,等:提高烧结矿转鼓指数41术改造,通过燃料内、外配比调整生产,确定适宜燃料内、外配比(质量比)为2:8。在加强燃料加工粒度管理、确保燃料加工粒度100%合格及实施燃料分加技术的基础上,补充上层烧结料热量(实施燃料分加技术前,二次混合料、上层烧结料的固定碳质量分数平均值分别为2.2%,1.64%;实施燃料分加技术后,二次混合料、上层烧结料的固定碳质量分数平均值分别为2.27%,2.37%),改善烧结温度及烧结速度的均

8、匀性,提高上层烧结矿转鼓指数。2.3注重布料并采用松料器抬高刮料板,使点火前料层厚度比台车挡板高出15nlnl,经压料后原始料层厚度保持700/iflnl.做到铺平铺满,厚料层烧结;同时,改进扇形门两端出料口,改进泥辊清料器,保持泥辊两端不黏料,以达到台车边缘布料不拉沟、不缺料,合理布料的目的。厚料层低硅烧结生产加重

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