湿法净化磷酸溶剂回收工艺优化.pdf

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1、化工设计通讯化工装备第42卷第2期ChemicalEngineeringDesignCommunicationsChemicalEquipment2016年2月湿法净化磷酸溶剂回收工艺优化孙应伦(瓮福达州化工有限责任公司,四川达州635000)摘要:随着湿法净化磷酸溶剂萃取技术的不断发展,高效回收利用溶剂已成为净化磷酸行业降本增效的唯一途径。工业生产中尾气量大,溶剂回收难度大且效果不好。文章以瓮福达州化工有限责任公司PPA装置烟气回收技术为例,简述烟气溶剂回收优化工艺流程,大胆创新,降低溶剂消耗,节约企业成本,增强产品竞争力。关键词:磷酸溶剂萃取;溶剂回收;烟气回收技术;优化工艺流程中

2、图分类号:TQ126.35文献标志码:B文章编号:1003-6490(2016)02-0095-02WetPurificationofPhosphoricAcidSolventRecoveryProcessOptimizationSunYing-lunAbstract:Withthecontinuousdevelopmentofwetcleaningphosphoricacidsolventextractiontechnology,efficientrecyclingsolventhasbecometheonlywaytoincreaseefficiencyinpurifyingpho

3、sphoricacidindustry.Thevolumeoftailgasinindustrialproductionofsolventrecoveryisdifficultandtheresultisbad.BasedonWFDZchemicalcompanyPPAdepartmentdevicefluegasrecyclingtechnologyasanexample,thepaperfluegassolventrecoveryoptimizationprocess,boldinnovation,reducesolventconsumption,savingthecostofen

4、terprise,enhancetheproductcompetitivenessKeywords:phosphoricacidsolventextraction;solventrecovery;fluegasrecoverytechnology;optimizationoftechnologicalprocess1背景与现状FG湿法净化磷酸领域普遍采用溶剂萃取工艺,通过溶剂萃取可实现萃取剂的循环回收利用,可降低湿法净化磷酸生产BCHI成本。但溶剂易挥发的物理性质,造成溶剂在湿法净化磷酸装置中消耗量大,从而增加了产品成本,主要表现在以下几个方面:①生产湿法净化磷酸的副产品萃余相带走部分

5、溶剂;AE②开停车系统排放蒸发损失;③部分废水再生带走;④系统烟D气冷却效果不好,排入大气中;⑤生产中的跑冒滴漏挥发损失。在上述五方面损失中,烟气带走溶剂量最大,为解决以上问题,图1烟气回收示意图作者经过反复试验,大胆采用新工艺方法,总结出了一种可备注:A为新型乙二醇单螺杆冷冻机组;B为新增换热器H-246;C为以回收烟气溶剂的有效的方法。新增换热器H-296;D为空载溶剂槽V-202;E为溶剂回收槽V-263;F2影响因素分析为净化含溶剂烟气;G为后处理含溶剂烟气;H为净化达标烟气;I为我装置净化磷酸烟气系统设计的冷媒介的温度为4-6℃,后处理达标烟气。3冷却能力不够,烟气溶剂含量大

6、且有刺激性气味,达不到环评后处理烟气量QV=3.14*0.2*0.2*15*3600=6780m/h(非标33要求。况),损失溶剂量为QM=6780m/h*5g/m=33.9kg/h;3工艺方案净化年损失累计量为M=33.9*24*365=296.95t/a;1)利用新型乙二醇单螺杆冷冻机组A通过冷冻水系统形PPA装置烟气溶剂量总计为M总=166.4+296.95=463.35t/a;成闭合回路,将冷冻水制冷降温至-12~-15℃,进行烟气溶技改后烟气溶剂回收率70%计算,可回收溶剂量M收=剂冷却回收;324.3t/a;2)净化系统含溶剂烟气F经过新增换热器B冷却降温,按溶剂平均单价1

7、3500元/t计算,损失量M损=437.8万元/a;将烟气中溶剂回收至空载溶剂槽D,为萃取系统提供溶剂;达5设备设计选型标烟气H排至大气;达标烟气3)后处理系统含溶剂烟气G经过新增换热器C冷却降温,将烟气中溶剂回收至空载溶剂槽E,经溶剂连接管线送至D;冷冻给水达标烟气I排至大气。H-2964经济效益分析溶剂回收冷冻回水据目前PPA生产工艺条件知,烟囱X-295和X-395烟气中溶剂含量为5000mg/L,按照烟囱设计高度20m烟气流速为15m/

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