大芦湖低渗透油藏注水开发认识与实践

大芦湖低渗透油藏注水开发认识与实践

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大芦湖低渗透油藏注水开发认识与实践  摘要:通过对大芦湖低渗透油藏注水开发的分析研究,提出了低渗透油藏低含水期采油、超前调配、均衡注水等多种注水开发认识,从理论上进行了论证,现场应用效果显著,为提高同类油藏的注水开发效果提供了参考。Abstract:BasedontheanalysisandresearchofthewaterinjectiondevelopmentoflowpermeabilityoilreservoirinDaluLake,thispaperputsforwardvarietiesofwaterinjectiondevelopmentsuchasoilextractionwithlowwater-cutperiodoflowpermeabilityoilreservoir,advancepreparation,balancedwaterinjectionandsoon.Itdemonstratesfromthetheoryandthefieldapplicationeffectisremarkable.Thispaperprovidesreferencesforthesimilaroilreservoirtoimprovetheeffectofwaterinjectiondevelopment.关键词:低渗透;注水开发;超前调配;均衡注水;井网完善Keywords:lowpermeability;waterinjectiondevelopment;forwarddeployment;equilibriumwaterinjection;patternperfect5 中图分类号:TE348文献标识码:A文章编号:1006-4311(2015)04-0027-010引言大芦湖油田位于东营凹陷西南部,为一厚层块状低渗透油藏。1991年投入开发,同年转注注水开发,至2014年9月份主力单元采出程度已超过25%,标定采收率由15%提高到32.5%,成为胜利油田低渗透油藏高效开发的示范油田。在20多年的注水开发过长中,总结创新了多项新理论和新方法,现就相对较成熟、效果较明显的总结如下,以起抛砖引玉共同交流之效。1低含水期采油低渗透油藏的相渗曲线表明,含水饱和度在40%左右时油相渗透率迅速下降,而水相渗透率开始上升,造成含水迅速上升,采液(油)指数大幅度下降。因此对低渗透油藏来说,控制含水上升,延长低含水采油期至关重要。在这一理论指导下,通过加强调配有效地延长了多个区块的低含水采油期,见到较好效果。为保证樊8-16井区3口油井含水上升,通过水井转注、分注,加大调配等措施,有效地延长了该井区的低含水采油区,使低含水采油期已达4100余天,比樊29块平均低含水采油期1300天多出2800天,累采油20.3万吨。2超前调配5 在一些低渗透油藏调配时常会出现为提高供液上调水井配注,较长一段时间无效果,待液量稳升后含水也开始上升,若再下调配注控制含水,又得需要一定时间。这种被动式的调配有效期短、效果差。主要受两方面因素影响:一是低渗透油藏因本身渗透率低,注入水渗流速度慢、见效果时间长;二是随着波及面积的增加,水油井间压力下降快也导致渗流速度降低。针对这一特点,通过加强监控分析,建立了超前调配的理念,并与樊29块的不稳定注水结合实施,在油井含水上升或供液下降之前就实施调配,同时兼顾液量和含水变化,取得了非常好的效果。如樊10-3井组对应4口水井波动半周期由30天,调整为20天,再到10天,对应油井日油水平由2.5吨上升到5.6吨。3均衡注水平面上,大芦湖油田主力区块樊29块多项数据表明东部油井的液量、动液面要明显低于西部,而剩余油分布高于西部,开发效果相对较差。分析认为这与东部靠近断层物性相比较差有关外,还与东部注采比较小有较大关系。为改善开发效果,通过制定均衡注水方案,即增加东部注水井点,加大注采比,实现东西部均衡注水。纵向上层间采出程度不均,42层和5组潜力较大,通过对樊10-1、樊8-14实施分注,加强42层和5组注水解决层间矛盾,实现均衡注水。4低渗透注采井网完善5 一是实施早期注水。孔隙度、渗透率随着上覆压力的增加而逐渐下降,且不可逆[1],后期再实施注水补充地层能量也无法使孔隙度和渗透率恢复,因此必须立足早期注水。樊29块92年投入开发,同年就转注水井及时完善注采井网,补充地层能量,开发17年来地层总压降仅7.3MPa,注水压力在15-22MPa,单井日液10.3吨,标定采收率达到32.5%,取得了良好的开发效果。二是物性好、油层厚度大的井转注后水驱效果更好。从油藏及水驱规律分析,物性好利于注入水扩散,否则易出现注入水仅集中在水井近井地带造成注水压力高甚至注不进,而油井见效差或不见效的现象;水井油层厚度大,水驱体积大,水驱效率高,采收率也高。如樊15-24井自1994年转注后一直注7组,截至目前累注水达20.1万方,直到2007年对应油井才明显见效;而樊19-718井2007年转注后很快F19-718井产量就明显增加,分析认为与两水井的物性差异有很大关系。参考文献:[1]马小原,刘亚勇,张新艳.低渗难动用油藏注水开发可行性评价[J].内蒙古石油化工,2009(14).[2]高红岩.低渗透油藏注水开发实践及效果分析[J].科技风,2009(04).5 [3]柳家奎.低渗透油藏改善注水开发策略研究[J].甘肃科技,2008(03).――――――――――――作者简介:董平志(1978-),男,山东菏泽人,现为胜利油田分公司纯梁采油厂采油三矿主任、工程师,主要从事油田开发管理及研究工作。5

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