水泥磨操紧急事故处理 程序

水泥磨操紧急事故处理 程序

ID:11344112

大小:63.32 KB

页数:10页

时间:2018-07-11

水泥磨操紧急事故处理 程序_第1页
水泥磨操紧急事故处理 程序_第2页
水泥磨操紧急事故处理 程序_第3页
水泥磨操紧急事故处理 程序_第4页
水泥磨操紧急事故处理 程序_第5页
资源描述:

《水泥磨操紧急事故处理 程序》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、QBGC/SJ-2012-A编制:日期:审核:日期:批准:日期:2012-09-01发布2012-10-01实施佳木斯市松江水泥有限公司化验室制订10修改页序号修订内容日期制订审核批准10水泥磨机应急处理1常见紧急处理1.1断电处理1.1.1当紧急断电后,若现场有备用电源,则通知电工启动各设备的备用电源,包括磨机和磨机下游辅助设备。启动备用电源后在磨机不喂料的情况下,将系统各设备内的物料全部走空,按正常停机步骤依次停下各辅助设备,再停磨机主电机、油站高压泵和低压泵、循环水泵。系统正常停车后,通知电工

2、切断备用电源,通知巡检工检查各设备与管道阀门是否处于正常停车状态。1.1.2当紧急断电后,若现场无备用电源,则迅速通知巡检工检查各设备与管道阀门是否处于正常停车状态。若异常,迅速通知将各阀门调节至正常停车状态,包括循环水系统各阀门。待系统送电后,通知巡检工检查各设备与管道阀门是否具备开车条件,按正常开车步骤依次开启磨机下游设备和磨机,喂料系统暂时不开,在磨机不喂料的情况下,将系统各设备内的物料全部走空,再开启喂料系统喂料。1.2饱磨处理1.2.1饱磨时中控参数的变化情况10在运行中发现,饱磨初期中控

3、操作参数中磨机电流比正常升高l~2A,出磨提升机、选粉机电流会升高,出磨水泥温度没有明显变化。饱磨初期至有明显饱磨现象要持续2~3h,在这过程中如果调整不到位将会出现磨头大量返料,中控参数磨机电流直线下降,出磨提升机、选粉机和入库提升机的电动机电流接近空载电流,出磨负压升高,出现这种情况表明,磨机已是严重饱磨,没有出料了,并且出磨水泥温度降低很多。在出现第一次饱磨现象时,磨头大量返料,整个磨机房都是水泥粉尘。1.2.2磨机饱磨后的操作控制(1)停喂,如有粉煤灰的一并停止。(2)摇磨。关闭主风机风门。

4、全开出磨冷风门,选粉机冷风门减少磨内通风。避免二仓形成高负压,物料继续堵塞篦缝,缩短摇磨时间。(主要是控制磨尾压力尽量的低。在控制磨尾负压不大幅增长的前提下尽量开大主风机风门,加大对选粉机的抽风量,使二仓过粉磨的物料在选粉机内最大量被风带入收。)(3)做好记录。每隔5分钟对出磨温度,出磨斗提电流,主风机电流,入库斗提电流,选粉机转速,出磨负压做记录便于分析操作。(4)磨被摇通瞬间,精确控制。出磨斗提电流或出磨温度开始上升时,磨机二仓物料开始向磨外涌出。1.3包球处理“包球”又称糊球,是粉磨作业中常见

5、的不正常现象,多发生在水泥磨上。 磨内温度高时,通风量相应减少,粉磨阻力相应增大。当磨内温度高于120℃、物料比表面积达120m2/k g 10时,物料在研磨体的冲击下,即可带上电荷,吸附在研磨体、衬板和隔仓板上;同时,细料本身也会因所带电荷的不同而互相吸附,形成小片状。这种现象称为“包球”。 磨内温度越高、物料磨得越细,“包球”现象就越严重。 “包球”发生后,研磨体被物料包裹,衬板上吸附着一层物料。在这种情况下,缓冲作用大为加重,磨音低沉,有时还有“呜呜”声;隔仓板和出料篦板的篦缝被物料堵塞,致喂

6、料量被迫减少,磨机产量下降,产品细度增粗(但比表面积提高);同时,磨机和出磨提升机电流下降;出磨物料和出磨气体的温度都上升;产品筛余物中有薄片状物料。这种薄片是在吸附作用下形成的,用手指轻压即成细粉。 “包球”发生后,磨内温度很高,衬板可能翘起,又由于磨内料量很少,钢球对衬板的冲击力增强,一仓衬板螺栓可能断脱;由于磨内温度很高,磨出的水泥“发黏”,输送设备容易堵塞,且磨机出口大,瓦温度很高(有的达80℃以上),可能发生烧瓦事故。处理“包球”,切不可像处理“饱磨”那样,采用减少或停止喂料的方法。否则,

7、磨内温度更高,“包球”现象更严重。处理“包球”的方法如下: (1)如果入磨物料的温度超过90℃,磨内温度一般情况已经超过120℃,入磨熟料温度高,使出磨水泥温度提高,易使水泥因静电吸引而聚结,严重的会吸附到研磨体和衬板上,产生包球,降低粉磨效率,降低磨机产量,必须采取降低磨内温度的措施,如改善磨内通风、加强筒体淋水、降低入磨物料温度等。 10(2)向水泥磨内加入适量的干矿渣、干炉渣等具有助磨性质的物料。 (3)加入适量的助磨剂。如在入磨熟料上滴加水泥产量0.2%的三乙醇胺(浓度30%),或造纸厂纸浆

8、废液(浓缩至1.2~2.0波美),或1.5波美的纸浆废液与三乙醇胺的混合液(三乙醇胺为混合液的1/10)。加入助磨剂几小时之后,磨机的生产即可恢复正常。(4)“包球”若系磨机各仓粉磨能力不平衡造成,则应取出适量后仓球段或增加前仓钢球;若系球段的平均球径太大,应以适量较小的球段取代等量最大的球段,必要时,需重新进行球段级配。 (5)采用磨内喷雾降温系统,由于雾化水蒸发变成水蒸气吸收大量的热,从而有效降低磨内温度。同时由于水蒸气可消除静电,避免水泥因静电互相吸附而结团及黏

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。