低挥发份煤在2500t

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1、低挥发份煤在2500t/d生产线生产体会来源:山东丛林集团   更新日期:2008-1-10   【字体:小大】  1、前言   山东丛林集团2500t/d生产线由天津水泥工业设计研究院承担设计,该生产线完全按照使用低挥发份煤设计,于2005年6月18日点火试,6月底即达标,连续运转至9月底,一直运转良好,窑月运转率在93%以上,熟料28天强度平均在57MPa左右,平均日产量在2650t/d左右。本文仅就低挥发份煤在窑上的实际使用情况仅谈个人体会。    2、烧成系统主机设备配置:   烧成系统主机设备   预热器:C1:

2、2×4700mm       C2:φ6600 mm       C3:φ6800 mm       C4:φ6800 mm       C5:φ7000 mm   分解炉:TSD型,φ5600 mm         高温风机:风量:460000m3/h   回转窑:φ4×60m   窑头燃烧器:天津院 四通道大推力型   窑尾燃烧器:天津院  三通道    篦冷机:FLS公司SF 2×5 CROSS BAR COOLER   煤磨:风扫式煤磨:φ3.4×(6+3)m;   3.回转窑主要运行参数:    回转窑主要运行参

3、数   窑转速:r/min:3.6   喂料量:t/h:175~180   窑电流:A  :550~600    C1出口气体压力:Pa:-5300   C1出口气体温度:℃:330~335   C5下料温度:℃:860~870   分解炉出口气体温度:℃:860   预燃炉出口气体温度:℃:950~1000   窑尾烟室负压:Pa:-350   窑尾烟室温度:℃:1050~1100   二次风温:℃:1100~1150   三次风温:℃:950   入窑物料表观分解率:%:95   窑头喂煤量:t/h:5.4   窑尾喂

4、煤量:t/h :8   4.实际生产情况:   4.1 试生产开始时,考虑到第一次点火烘窑,对低挥发份煤点火燃烧情况实际操作不太了解,为了保证顺利点火烘窑及投料,刚开始使用混煤即低挥发份煤与烟煤进行搭配,控制挥发份在17~18%之间,混煤的工业分析结果:  混煤的工业分析:Mad:%    Aad:%    Vad:%    Qnet:ad   KJ/kg         3.17       18.76     17.17     6084×4.18   当混煤点火投料后,与烟煤并无太大差别,随后逐渐使用低挥发份煤进行替

5、代生产。在使用低挥发份煤过程中,主要体会如下:   4.1、1 煤粉工业分析报告:   煤粉工业分析:Mad,%    Aad,%    Vad,%    Qnet,ad  KJ/kg          2.55       25.14     10.47    5750×4.18   4.1.2  煤粉细度、水份控制:由于我厂使用低挥发份煤,考虑到细度问题,因此设计院选用比使用烟煤稍大的风扫球磨。根据实际生产情况,煤粉细度正常控制在80u筛余4~5%,水份≤1.5%。这时,窑头燃烧器黑火头仅约50cm,窑尾预燃炉内火焰呈

6、暗红色,并未出现煤粉燃烧不完全造成分解炉出口温度偏高现象。当煤粉过粗时,易造成煤粉在预燃炉燃烧不完全,C5下料溜子温度明显上升,同时窑三档轮带以后长窑皮,窑头燃烧器黑火头偏长,造成在18~20m处结圈,造成窑尾漏料,窑内通风不良,当煤粉过细时,火焰变短,明显窑头温度偏高,窑头处筒体温度上升,易烧毁此处耐火砖。   4.1.3 点火升温情况:因低挥发份煤着火温度偏高,因此低挥发份煤点火升温时间比一般使用烟煤时大约长1~2h,我厂窑头燃烧器使用天津院仕名公司四通道燃烧器及燃油装置,燃油时使用直径φ2.5mm喷嘴,油量在500l

7、/h左右,升温2~3h后开始进行煤油混烧,因此时窑头温度较低,喂煤量尽量小,一般控制在1t/h,避免将窑头火吹灭,升温过程中,明显感到火焰黑火头长,许多煤粉落到窑内耐火砖后才燃烧现象,因此尽量减速小窑尾方向拉风, 升温过程中只通过点火烟筒挡板进行风量调整,当需要投料时才将高温风机开启。同时升温过程中应根据煤粉燃烧情况进行喂煤量和喷油量调整,避免大量煤粉因温度低而无法完全燃烧,造成窑内结圈。在第一次点火时,曾对窑尾烟室密封处外漏出的煤灰做过试验,大约煤粉燃尽率仅占50%。在升温结束投料时,窑头仍需少量喷油,往往出现一断油窑头

8、就无法得到稳定火焰或看不到火焰,为安全考虑,正常投料后约1~2h才能将窑头燃油停止,因此,使用低挥发份煤升温比使用烟煤约多消耗1~2吨柴油。在实际投料过程中,为尽快提高二次风温获得窑头稳定火焰,应尽量缩短投料时间,控制在1h内将投料量达到满负荷。在正常运转中,由于某种原因临时停窑,停窑时间超过1小时,重

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