CFB锅炉结焦的原因分析.doc

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1、CFB锅炉结焦的原因分析【摘要】循环流化床锅炉向大型化、高参数发展已经是大势所趋,但是大型的循环流化床锅炉从设计、制造和运行方面都不成熟,如磨损、密封、结焦、出力达不到额定值等经常存在,只有在使用中总结经验不断改进。关键词:循环流床锅炉(CFB锅炉)原因结焦床温1.前言近年来,随着节能减排意识的提高和国内环保法治的不断完善,循环流化床锅炉作为高效清洁的燃烧技术,正在向大容量、高参数方向快速发展,相继投产了一批135MW级的440T/H的循环流化床锅炉,还有相当数量的300MW等级的1025T/H循环流化床锅炉投入运行,。在调试、运行中,不少循环流化床锅炉发生了炉内结焦。华亭电

2、厂的两台循环流化床锅炉是东方锅炉集团公司生产的DG480/13.73-Ⅱ2型,#1炉于2006年12月投入运行,#2炉于2007年4月投入运行,#1炉在投入商业生产后发生了一次大面积的非常严重地结焦,这次结焦是一次典型的经验不足、设备本身特点等造成的低温结焦,现此次炉内结焦进行探讨、分析。2.华亭电厂CFB锅炉的设计特点华亭电厂#1、2炉是东方锅炉集团公司在消化吸收及引进先进CFB锅炉技术的基础上,总结了第一、二代135~150MW等级循环流化床锅炉的成功经验,结合本公司在125MW、200MW、300MW、600MW大容量煤粉炉机组开发、设计制造方面的丰富经验,自主研发具有

3、自主知识产权的第三代国产135~150MW等级的循环流化床锅炉,采用床下点火,左右各二支油枪。燃料采用#0轻柴油和两级破碎输煤系统,配一级给煤系统六台给煤机的前墙给煤方式,并配有独立的石灰石脱硫系统.设计煤种为华亭煤业集团的华亭煤矿、砚北煤矿、陈家沟煤矿的原煤筛选产生的煤矸石。设计允许煤的最大粒径为≤9mm,d50=1.1mm,校核煤种为灰份较大的煤矸石。设计启动床料为石灰石颗粒或炉渣,设计煤种的特性如表一:3.结焦的原因分析3.1.结焦的过程2007年8月10日00:34,#1炉开始点炉,一次风量为10万Nm*3/h(试验临界流化风量为9万Nm*3/h),启动床料为炉渣,床

4、料厚度为650mm,床压为6.3/5.9KPa.。03:50开始脉冲投煤,床压为5.1/5.7KPa,一次风量为12万Nm*3/h,密相区床温最高点为430℃、平均床温为390℃;04:20开始连续投煤,密相区床温最高点为700℃、平均床温为480℃。连续投煤后床压开始下降,由4.9/5.1KPa至05:43降为2.9/2.9KPa,此时一次风量为15万Nm*3/h,在这一过程中,密相区床温最高点在950℃10以下,应该是正常的,只是床压有点低,床料太少。05:43至06:00炉膛右侧床压开始急骤下降为1KPa后基本保持不变,并且密相区部分床温迅速上升,运行那台给煤机,对应的

5、密相区床温超过1000℃,最高达1200℃只能用切换给煤机来控制床温,并且床温偏差很大;07:58至08:46,炉膛左侧开始急骤下降为0.96KPa后基本保持不变,密相区床温发生了同炉膛右侧一样的变化。由于床压低,18:00,#1机才带60MW的电负荷,密相区部分床温在1000℃以上,最高达1200℃,被迫减出力来降低密相区床温;18:50,相继有三台给煤机内堵满煤跳闸,直至21:16其余三台给煤机内堵满煤相继跳闸,被迫停炉,由于床压一直显示低,没有启动冷渣器排渣。11日09:00,打开人孔门时才确认炉内大面积结焦,炉膛两侧人孔门被焦块堵死,在清理焦块时发现炉内左右两侧结焦非

6、常严重,最厚达1.5m,布风板中间结焦较薄,而且松软,炉膛四面墙壁上不同程度的粘有焦块,落煤口基本被焦块堵死。序类项目符号单位数值号别设计煤种校核煤种101燃煤成分收到基碳Car%48.930.9收到基氢Har%2.882.8收到基氧Oar%4.326.15收到基氮Nar%100.031073收到基硫Sar%0.830.67收到基灰份Aar%29.6448.6全水份War%12.89.1干燥基无灰基挥发份Vdaf%1022.316.9低位发热量Qnet,arMJ/kg18.8412.042灰熔点变形温度T1℃12201260软化温度T2℃12501280熔化温度10T3℃12

7、601290表一3.2.结焦的原因分析3.2.1.床压测点布置不同,造成运行人员误判断华亭电厂的床压测点布置在炉膛左右两侧墙上,并且距布风板100mm,运行人员没有掌握床压测点的布置特点,造成结焦程度的加剧、结焦面积的扩大。根据床压测点的布置位置及一些数据分析,06:00右侧床压降为1KPa后基本保持不变,密相区部分床温在1000℃以上,最高达1200℃,这时炉膛右侧已经结焦,床压测点距布风板有一定距离,床压测点被掩埋在焦块中,无法测到风压,所以床压随结焦的程度加重而变小,如果床压测点布置在布风板上紧贴

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