jz-7型空气制动机七步闸试验

jz-7型空气制动机七步闸试验

ID:12057650

大小:28.50 KB

页数:4页

时间:2018-07-15

jz-7型空气制动机七步闸试验_第1页
jz-7型空气制动机七步闸试验_第2页
jz-7型空气制动机七步闸试验_第3页
jz-7型空气制动机七步闸试验_第4页
资源描述:

《jz-7型空气制动机七步闸试验》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、JZ-7型空气制动机七步闸试验.txt13母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。JZ-7型空气制动机故障现象中国内燃机车绝大部分都采用的是JZ-7型空气制动机,下面就该设备在操作过程中容易出现的的故障进行列举分析。第一步操作一单、自阀手把均置于运转位,检查各风表指示压力应符合规定,各部件应无漏泄。故障现象(一)单阀调整阀排气口排风不止。单阀调整阀供气阀关闭不严。(二)自阀调整阀排气口排风不止。1、调整阀供、排气阀漏泄;2、调整阀膜板破损。(三)均衡风缸、制动管压力均追随总

2、风缸压力值。自阀调整阀膜板侧缩孔堵塞。(四)中继阀总风断阀通气孔排气。总风遮断阀阀套上的“O”形圈破损。(五)中继阀排风口排风不止。中继阀的供、排气阀关闭不严。(六)中继阀过充柱塞盖下方通气孔排气不止。过充柱塞上的“O”形圈破损。(七)均衡风缸压力正常,制动管压力不稳定甚至追随总风压力。中继阀至鞲鞴的缩口堵小或堵死。(八)分配阀主阀排气口排气不止。(1)主阀供、排气阀关闭不严;(2)紧急限压阀柱塞或套的第二道“O”形圈窜风。(九)作用阀排气口排气不止。作用阀供、排气阀漏泄。操作二自阀移到最小减压位,均衡风缸、制动管减

3、压50千帕,制动缸压力上升100~125千帕,检查制动管漏泄量不大于20千帕/分。故障现象(一)自阀调整阀排风口不排风或排风缓慢,均衡风缸、制动管均不减压或减压缓慢。(1)自阀调整阀排气阀弹簧折断或排气阀弹簧压盖松脱;(2)自阀调整部排气阀排风槽小或有污物堵。(3)自阀调整阀排气阀弹簧压盖上的f1.3毫米孔堵死或有污物堵。(二)均衡风缸减压正常,制动管压力不下降。(1)中继阀排风口堵;(2)中继阀顶杆折断或松脱;(3)中继阀制动管塞门关闭或制动管堵。(三)制动管压力下降缓慢。(1)中继阀排风口半堵;(2)中继阀制动管

4、半堵;(3)中均管半堵;(4)中继阀膜板破损。(四)均衡风缸减压正常,但当自阀调整阀停止排风后。制动管压力仍持续下降,直至为零制动缸压力成比例上升至限压值。(1)制动管系统漏泄;(2)中继阀排气阀关闭不严;(3)紧急风缸管系漏泄;(4)分配阀副阀部局减通路漏泄。(五)均衡风缸减压正常,但制动管压力持续下降至280~340千帕才保压,制动缸压力相应上升。分配阀副阀柱塞上靠膜板侧第一道“O”形圈破损窜风。(六)均衡风缸、制动管减压正常,但工作风缸压力亦随制动管的减压而缓慢下降,制动管压力上升不到规定值,且随工作风缸压力的

5、下降同时下降。当工作风缸压力下降至与制动管压力相等,制动缸压力为零后,工作风缸、制动管压力开始同时下降,直至为零。工作风缸管系漏。(七)均衡风缸、制动管减压正常,但保压一段时间后,工作风缸压力突然阶段下降,制动缸压力亦随之下降直至为零后,制动管、工作风缸压力同时缓慢下降。降压风缸管系漏泄。(八)均衡风缸、制动管减压正常,但制动缸压力表的指针呈现跳跃式上升,工作风缸表指针亦出现轻微抖动,直至制动缸压力上升规定值后恢复稳定状态。(1)作用风缸堵或容积减少。(2)分配阀作用风缸管堵小。(九)均衡风缸、制动管减压正常,但制动

6、缸压力上升缓慢。(1)分配阀制动管堵小;(2)作用阀3.12.14号管堵小或上升不正常。(3)作用阀供气阀盖上的平衡孔堵塞。(十)均衡风缸制动管减压50千帕,制动缸压力上升到常用限压值。(1)分配阀主阀小膜板破损窜风;(2)分配阀主阀小膜板上方缩口堵死。(十一)均衡风缸、制动管减压正常,制动缸压力追随总风压力。作用阀膜板上方缩口堵塞。(十二)均衡风缸、制动管减压正常,但制动缸压力表显示为零。(1)操纵端一侧的转向架制动缸塞门关闭;(2)制动缸压力表故障或表管堵;(3)分配阀变向阀卡死在作用风缸侧;(4)作用阀膜板破损

7、或3、12、14号管堵死。操作三检查阶段制动作用是否稳定,制动管减压量与制动缸压力比例是否正确,全制动位时,均衡风缸、制动管减压170千帕,制动缸压力上升到340~360千帕。故障现象(一)均衡风缸、制动管减压正常,制动缸压力超过或不足规定值,但能正常保压。常用限压阀调整不正确或常用限压阀柱塞卡滞。(二)均衡风缸、制动管减压正常,但制动缸压力始终与制动管的减压量成比例上升。(1)紧急限压阀止回阀关闭不严(2)常用限压阀、柱塞或柱塞套上的第二道“O”形圈裂损。操作四单阀手把推至单缓位,制动缸压力应下降为零,工作风缸的压

8、力亦应下降。松开单阀手把,单阀手把应能自动回到运转位。故障现象(一)工作风缸、制动缸压力均不下降。(1)单阀单缓管堵死;(2)单独缓解柱塞中心孔堵塞。(二)松开单阀手把,单阀手把不恢复运转位,单缓柱塞阀排风口处排风不止,工作风缸压力持续下降。单缓柱塞阀弹簧折断或单缓柱塞卡死在单缓位。操作五自阀手把回运转位,均衡风缸、制动管恢复定压,制动缸压力为

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。