干熄焦常见问题及故障处理

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1、干熄焦常见问题及故障处理总则1、所有运行人员应熟悉自己的生产职责范围及设备系统的构造。2、运行人员如发现设备有异常现象或缺陷,要详细报告组长。3、在值班时发生的任何异常情况应及时分析事故原因,找出对策以便取得经验教训。4、为了正确分析事故原因,在事故发生后,将事故发生的时间、地点及处理经过详细记录下来并向领导汇报。5、在发生事故时,值班人员有两个任务:(1)尽快处理事故,保证人生安全和设备安全。(2)保证设备尽快恢复正常运行,不使事故扩大化。6、当发生事故时禁止无关人员参加处理,无关人员应退出现场。7

2、、遇有下列情况,应立即停止机组运行。(1)锅炉亏水、满水。(2)炉管爆破,不能保证安全运行时。(3)所有水位计损坏。(4)不名原因的或不能很快消除的超温、超压事故。(5)除氧器水位超低。(6)两台锅炉给水泵同时停止运行。8、在下列情况下停炉需要领导批准。(1)水冷壁、省煤器、蒸发器或过热器的局部焊口处有明显的裂缝,漏汽、漏水时。(2)给水管道发生剧烈震动,检查管道的支架和固定部分是否良好,如发现缺陷汇报组长,找检修人员迅速消除。(3)锅炉给水管破裂,能维持正常水位时。9、注意事项:(1)有吸入空气危险

3、部位不要打开,如有必要打开时,与中央控制室操作人员取得联系,确认无问题时逐渐打开。(2)主控室操作人员在操作时不得离开操作台。(3)设备发生故障时要及时报告并处理,避免事故扩大化。第一节锅炉亏水1、现象:(1)零度水位计指示负值增大,汽包水位计白。(2)给水流量不正常的小于蒸汽流量(爆管除外)。(3)严重亏水后,过热器温度高于正常值。(4)干熄炉内部可燃气体成份迅速升高。 2、原因:(1)自动给水及调节阀失灵。(2)所有水位计失灵。(3)运行人员误操作。(4)给水泵、给水管路故障、水压下降。(5)炉管

4、爆破。3、处理:(1)当水位降低时,应立即校对水位计,经判断确实缺水,解列自动,手动加大给水,迅速恢复正常水位。(2)如果水压低,联系泵开泵。(3)经上述处理后,水位继续下降,各水位表显示一致,确定水位在–300mm以下,应立即停炉,禁止锅炉上水。(4)恢复运行,需要上级批准。(5)锅炉叫水程序:1)开启汽包水位计放水门。2)关闭汽门。3)关闭放水门注意水位是否在水位计中出现。4)叫水后开启汽门,恢复水位计运行。5)叫水时先进行水位计部分的放水是必要的,否则可能由于水管存水而造成错误判断。第二节锅炉满

5、水1、现象:(1)高水位警报响。(2)各水位计指示超过正方向指示规定值。(3)给水流量不正常的增大。(4)水严重时,主蒸汽温度下降,主蒸汽管发生水冲击、法兰处跑汽。2、原因:(1)给水自动调节装置失灵。(2)水位计蒸汽流量或给水流量指示不正常。(3)运行人员误判断造成操作失误。(4)锅炉负荷增长太快。(5)给水压力突然升高。(6)运行人员疏忽大意,对水位监视不够,自动和手动调节整不及时或操作。3、处理:(1)当锅炉汽压及给水压力正常,而汽包水位超过正常值时,应采取以下措施。1)验证汽包水位计指示的正确

6、性,必要时冲洗水位计。2)若因给水自动调节失灵而造成水位计升高时,应手动关小调节阀,减少给水。3)当调节阀不能控制水位时,应关小手动给水阀,或采用旁路手动给锅炉上水。4)若水位继续升高,应开启事故放水阀。(2)经上述处理后,汽包水位仍继续上升,应根据情况加大放水量,汽温下降应立即开过热器及蒸汽管道各处疏水阀。(3)如汽包水位超过可见水位时,应向相关单位发出事故讯号,并立即采取如下措施:1)立即停止锅炉机组运行,停止循环风机运行。2)停止向锅炉上水。3)关闭主蒸汽遮断阀及旁路阀,开主蒸汽放散压力调节阀。

7、4)加强锅炉放水,并密切注意汽包水位计上部可见水位的出现。第三节汽水共沸1、现象:(1)汽包水位计内的水位发生急剧的波动,看不清水位。(2)过热蒸汽温度急剧下降。(3)严重时蒸汽管内发生水冲击和法兰处向外冒气、溅水花。(4)饱和蒸汽含盐量增大。2、原因:(1)炉水品质不合乎标准。(2)未按要求进行排污。(3)增加负荷过快。3、处理:(1)加大表面排污,严重时进行下部排污,并注意水位计水面变化。(2)温度下降时开过热器及出水管上各泄水门。(3)将炉内水位调整到比正常稍低一些。(4)通知化验人员取样化验。

8、(5)必要时降低锅炉蒸发量。(6)停止加药。(7)在炉水品质改变前不准增加负荷。(8)经以上处理后,仍不能恢复正常,作停炉处理。第四节水位计爆裂在锅炉开车过程及正常运行中,特别是冲洗水位计时,水位计的玻璃板(管)突然爆裂,炉水及蒸汽喷出。1、原因(1)水位计玻璃板(管)质量不符合规定,制造质量差,有缺陷。(2)安装不正确,受热膨胀后引起压力不均造成破裂。(3)冲洗操作不当,没有及时对水位充分预热就猛关水位计阀门。2、处理方法二只水位计当其中一只爆裂时,应

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