hpf氨法脱硫工艺的开发

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1、HPF氨法脱硫工艺的开发*方 蔚 朱学初(无锡市焦化厂,无锡214026)关键词 HPF脱硫工艺 催化剂 硫容中图分类号 TU996.61 TQ546.5  我厂长期进行了氨法脱硫的试验及生产,曾采用H法氨法脱硫工艺,但脱硫效率低,煤气质量差。在这种情况下,我们开发了HPF氨法脱硫新工艺并取得成功。二年来在满足工艺要求的条件下,脱硫效率可保持在99%以上,显示了该工艺良好的发展前景。1 HPF脱硫工艺介绍  HPF脱硫工艺是利用焦炉煤气中的氨作吸收剂,以HPF为催化剂的湿法氧化脱硫,首先把煤气中的H2S转化成硫氢铵盐

2、,在空气的氧化下转化成元素硫,吸收液得到再生。反应式如下:(1)吸收反应  NH3+H2ONH4OH  NH4OH+CO2HPFNH4HCO3  NH4OH+H2SHPFNH4HS+H2O  2NH4OH+CO2(NH4)2CO+H2O  NH4OH+HCNNH4CN+H2O  NH4CN+SNH4SCN(2)再生反应         (3)付反应  2NH4HS+2O2(NH4)2S2O3+H2O  2(NH4)2S2O3+O22(NH4)2SO4+2S↓  HPF在脱硫和再生全过程中均有催化作用。工艺流程示意见图

3、1。1-1号脱硫塔;2-2号脱硫塔;3-1号再生塔;4-2号再生塔;5-1号水封槽;6-2号水封槽;7-1号反应槽;8-2号反应槽;9-循环泵;10-循环泵;11、12-液位调节器;13-泡沫槽;14-熔硫釜;15-中间槽;16-冷却盘图1 HPF脱硫工艺流程图  此工艺流程基本与ADA脱硫相同。进入脱硫工段的煤气依次进入串联的空喷脱硫塔和填料脱硫塔,与脱硫液逆向接触,煤气脱除了H2S和HCN去脱氨;1号和2号脱硫塔有自己独立的再生系统,吸收了H2S和HCN的脱硫液分别送入各自对应的再生系统,在空气作用下溶液得到再生

4、,循环使用;硫泡沫自流入泡沫槽,经搅拌澄清分层,进一步熔融生成硫磺产品。我厂脱硫主要工艺指标见表1。表1 HPF脱硫生产控制指标一览表工艺指标单位控制范围煤气处理量m3/h13000~16000煤气温度℃≤35吸收前煤气含H2Sg/m3≤10吸收后煤气含H2Sg/m3≤0.050溶液循环量m3/h(350~450)×2再生空气量m3/h(400~500)×2脱硫液中游离氨g/l4~62 HPF脱硫工艺的开发2.1 脱硫位置的选择  我厂新焦炉原设计采用二级ADA脱硫工艺,煤气净化流程为:焦炉→集气管→横管式初冷器→

5、风机→电捕焦油器→吸氨塔→预冷塔→空喷脱硫塔→填料脱硫塔→终冷塔→吸苯塔。  焦炉投产时,考虑到以氨为碱源的脱硫工艺在我厂有多年经验,且ADA脱硫所产生废液无法处理,故在原ADA脱硫装置上采用了H法氨法脱硫,因此把脱硫改在了吸氨之前,煤气净化流程变为:初冷→风机→电捕→预冷→脱硫→脱氨→吸苯。  经过工艺调整,以H为催化剂的氨法脱硫效率达到了90%,但出口煤气含H2S仍高达500~800mg/m3。2.2 催化剂的选择  由于H法氨法脱硫效率低,塔后H2S含量仍很高,不能满足城市煤气要求,因此我们开始选择更好的催化剂

6、。开始选用了PF复合催化剂,但脱硫效率不稳定,波动大,在此情况下我们又添加了H催化剂,脱硫情况好转。我们开始摸索HPF最佳配比,在其它操作条件不变前提下,找到了HPF复合催化剂的控制浓度和最佳配比,在此浓度配比下催化剂可发挥最大的催化活性,脱硫效率提高到了98%以上。2.3 操作条件的优化  (1)温度:尽管HPF催化效果较好,高温天气下,氨挥发导致脱硫液中游离氨低于3g/l,脱硫效率也受到影响。为了增加脱硫液中氨含量,要求温度尽可能低,最好使入塔煤气温度控制在25~35℃,这使吸收过程进行完全;通过实验还发现脱硫液

7、温度在35~40℃时催化活性最大,再生过程可很快完成,而液温过高过低都不利于脱硫效率的提高。  (2)液气比:理论上讲溶液循环量越大越有利于脱硫的进行,因此我们逐渐加大循环量进行试验。发现当循环量大到液气比为33%时,循环量再增加,效率的提高已不明显。故一般我们把循环量控制在450~500m3/h,液气比为31%~33%。  (3)再生空气量:通过实验,我们发现空气量过小会使系统中硫泡沫太少;空气量过大又使硫泡沫太多,后系统来不及处理造成溢塔,这两者都会影响脱硫效果。最佳的再生空气量应使溶液的悬浮硫控制在1~1.5g

8、/l,因此空气量应在450~550m3/h,而且压力要稳定。2.4 催化剂投加方式  开始时投加催化剂,我们仅仅是称量后直接加入反应槽,后来发现这样做会使催化剂浓度不均匀而且流失严重。改进的投加方式为,称量好的HPF先于反应槽上方的溶解槽中充分溶解后,再连续滴加入脱硫系统中。这样系统中催化剂浓度比较稳定,脱硫效率才不发生波动,同时催化剂流失现象

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