西子曳引机抱闸间隙调整方法

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1、版本:A02第6页共6页日期:2010-10-18制动器调节说明安装使用及维修保养手册制动器DZD1–500(DZD1-653)型调节说明(详见附录B)制动器调节说明(适用于DZD1-500型制动器)警告:安全说明1)非专业人员严禁操作。2)安装、使用及维护保养前,请认真阅读本手册,以免发生设备损坏,引起人员受伤,甚至死亡。3)安装、使用及维护保养过程中请严格按照规程操作,以确保设备正常及人身安全。4)调节操作时注意安全,在无机房条件下应尽量站在曳引机安装架两侧操作。5)本说明中介绍了部分零件的调节方法,未说明的

2、部件严禁调节。6)本制动装置需维护,每次维保中均需确认气隙值,气隙需重新调整的周期一般为半年。动板④螺栓②导向螺栓①静板③基本工作要求:要求制动器动板和静板间的气隙:DZD1-351型为0.30mm~0.40mm,DZD1-500型为0.25mm~版本:A02第6页共6页日期:2010-10-18制动器调节说明0.35mm,DZD1-653型为0.30mm~0.40mm。一、工具:16#开口扳手(2只)、塞尺二、制动器常见故障:1、制动器摩擦片摩擦主机转子2、制动器噪音超标(≥65dB)3、制动器无法吸合三、故障

3、检测及处理方法:1、制动器摩擦片摩擦主机转子(根据步骤诊断问题,解决问题)检测措施:塞尺沿转子与刹车皮接触面穿过,要求刹车皮与转子之间的间隙≥0.05mm1)检查导向螺栓①紧固情况(顶靠机座表面)a.螺栓拧紧则不需调整,b.螺栓没有旋紧则沿图一所示方向拧紧(图1)2)启动曳引机检查摩擦情况检测措施:①.听声音。如有摩擦,则会有断续的“嘶嘶”声。②.观察转子表面是否有光亮的摩擦痕迹。③.塞尺(0.07mm)沿相对曳引机旋转方向动作,看能否穿过刹车皮与转子接触面。(1)无摩擦现象,调整完成(2)有摩擦现象,继续调节版

4、本:A02第6页共6页日期:2010-10-18制动器调节说明判断产生摩擦的制动器数量,具体情况有a.单只制动器摩擦检测措施:用方法③进行判断,塞尺在一侧刹车接触面处无法通过。b.两只制动器摩擦。检测措施:用方法③进行判断,塞尺在两侧刹车接触面处均无法通过。3)根据检查结果对相应的制动器进行调整,具体方法是:a.逆时针轻微转动螺栓②30°,达到松动螺栓的效果(如图二)b.然后顺时针旋动导向螺栓①紧顶机座表面(如图三)。导向螺栓①螺栓②(图2)(图3)4)启动曳引机检查摩擦情况。a.无摩擦表明调试成功,b.有摩擦则

5、查明产生摩擦的制动器,c.对应制动器的调节重复上述调整步骤3)进行。注意:1)调节制动器上各类螺栓的幅度要尽量小。2)两制动器须分别进行调节,切勿同时进行。3)在调节过程中要同时兼顾制动器噪音和微动开关工作问题。4)制动器调整完毕,每个螺栓都须处于锁紧状态。2、制动器噪音超标(≥65dB)(根据步骤诊断问题,解决问题)检测措施:用噪音仪进行测试,看是否超标1)首先使用塞尺判断哪一个制动器静板③和动板④间的气隙较大(超出基本工作要求)版本:A02第6页共6页日期:2010-10-18制动器调节说明静板③动板④气隙(

6、图4)2)对气隙大的制动器,松动螺栓②和导向螺栓①,步骤如下:(1)先逆时针轻微转动4个螺栓②(如下图五示)(2)再逆时针轻微转动4个导向螺栓①(如下图六示)导向螺栓①螺栓②(图5)(图6)(3)然后将螺栓②和导向螺栓①顺时针配合旋转(如图七、九)将静板③和动板④间的气隙调整至0.35mm左右(如图八)气隙(0.30mm~0.40mm)动板④静板③(图7)(图8)(4)调整完成,按照下图用塞尺检查制动器四角的间隙大小是否满足要求版本:A02第6页共6页日期:2010-10-18制动器调节说明(5)启动曳引机检测制

7、动器抱闸声音是否超标。导向螺栓①螺栓②(图9)3)如果超标则按照上述步骤调节另一只制动器气隙至0.35mm左右,测试噪音是否超标。(若问题仍然存在可将制动器上端部分气隙调整到0.30mm,可满足噪音要求。)1、制动器无法吸合(开关不动作)1)先测量制动器输入电压是否为额定电压,若低于额定电压则调整输入电压至额定电压版本:A02第6页共6页日期:2010-10-18制动器调节说明2)制动器通电后判断制动器有无磁性产生(可用扳手,螺丝刀等简单的金属件触碰制动器感觉有无磁力)3)若有磁力,将制动器静板③和动板④间气隙调

8、整到0.30mm~0.40mm,制动器一般可正常吸合。注意:制动器紧固过程中,螺栓②和导向螺栓①要拧紧,调节要同步。

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