盾构隧道进出洞施工风险

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1、盾构隧道进出洞施工风险、对策、教训和方法(共同学习之一)编写人:章履远盾构隧道掘进施工中处于正常掘进状态时,往往工作顺利,不会产生多大的问题。而在进出洞施工时,由于施工环节多,复杂而且要求高,包括洞口地基加固、洞圈密封装置、盾构基座、后盾支撑等,只要某一环节控制不当,带来的危害无法估量。从而形成盾构隧道掘进施工中的一道关键工序。现求有关盾构施工中出现的进出洞事故是如何发生的、造成后果、处理措施,应有怎样的教训,以及盾构进出洞施工各工序应注意的事项逐一列下,供各位施工人员作为工作参考。以求达到共同探讨,共同提高的目的。一、进出洞事故举例:1、某一工程,在区间隧道中间设立一风井,风井地下部分为24

2、.2m×15.6m矩形基坑,深约31.7m。风井围护为厚1.2m、深49.7m地下连续墙。隧道外径6.2m、内径5.5m,管片厚0.35m、宽1.2m。风井盾构进出洞地基处理采用高压旋喷桩加强,要求加强后土体无侧限抗压强度Qu≥0.5Mpa~0.8Mpa。加强范围地面下一直到坑底下3.0m。实际施工检验Qu值达到1.0Mpa以上,满足设计要求。2006年5月某日,在盾构安全进出风井一个月后,拆除上行线洞口防水装置时出现了进洞处的下方局部渗水。施工人员当即进行抢险作业,进行堵漏、注双液浆、注聚氨酯等。并在隧道内加支撑、压砂袋,并加强隧道和地面沉降观察。抢险后总算险情得到控制,也未对周围环境、交通

3、造成影响,也无人员伤亡。为消除事故隐患,事后立即采取地面注浆,补打降水井等措施。几天后,风井上行线出洞口又发生漏水、涌砂现象,出现第二次险情。抢险人再次抢险,用水泥封堵出洞口漏水点,并在隧道内进行聚氨酯注浆,再次堵漏成功。事后,继续对地面下注浆,以填充流失的土体,并同时降水。三天后下午,进洞口附近再次发生漏水涌砂。抢险人员又在隧道内注聚氨酯,直到晚上堵漏成功。分析原因认为,加固体与基坑围护体之间,加固体与隧道管片之间存在渗水通道。当洞口止水装置拆除过程中,在地下水压力下,通过渗水通道涌出,造成突涌事故。为了处理事故,地面共钻孔46个,地面双液注浆99.7吨,隧道内注双液浆48.15吨,地面和隧

4、道内注聚氨酯17吨。据估算,险情发生时,砂土流失量约260~300m3(因为地面和隧道内总注浆量300m3)。险情虽没有造成大的影响,但造成了盾构进出洞段管片变形破损。上述事故得出什么教训呢?本人认为:土体加固质量差,存在漏洞,造成加固体与围护体有渗流通道;其次,加固体与隧道外壁不密贴,即进洞时没有很好做到密封工作(超挖、注浆);再次抢险时降水井不到位,如果到位,第一次渗漏没有预计到,第二次、第三次就不会发生。(本人不能确定另一原因可能是地面向下注浆时,由于注浆压力破坏了堵漏体,使出现第二次、第三次渗漏)。从漏水事故发生到三次抢险,用了17吨聚氨酯、99.7+48.15≈148吨双液浆,及隧道

5、破损加固,损失不小。还要几十号人几天几夜不睡觉,处于紧张状态的精神损伤也不能小看。本人依为,不采用降水辅助措施是最大败笔。因为31.7深基坑其水压力多大。2、南京地铁某区间盾构进洞事故:该区间用一台土压盾构机从区间右线始发,到站后解体吊出,转运到原站第二次左线始发,到站后解体运出。地层情况为;上部淤泥质粘土,下部为粉土、粉细砂。上部为潜水,下部砂土有承压性。深部含水层与长江水有一定水力联系。端头井处为中密,局部稍密粉土,上部为流塑状淤泥质粉质粘土。采用高压旋喷桩配合三轴搅拌桩加固土体。进洞时,发现盾构刀盘顶上地连墙外侧。开始人工破除混凝土切割钢筋,当操作人员转动刀盘,方便割除钢筋时,刀盘下部出

6、现较大漏水涌砂点,并迅速扩大发展。瞬时涌水涌砂量约达260m3/h。仅10分钟,盾尾急剧沉降,隧道内局部管片角部及螺栓部位产生裂缝。洞内作业人员迅速用方木、木楔,对车架与管片紧邻部位填充加固,控制管片变形。不到一小时,到达段地表沉陷。决定封堵洞门。第一天:①紧急抽水;②在洞口外面放置竹胶板,后面用编织袋装土、装水泥封堵。后再用吊车吊入钢钣封堵;③隧道内用方木对车架与管片空隙支顶(无法控制时撤出作业人员)。隧道内再用袋装水泥筑挡墙,共用90吨水泥。在堆砌过程中还有局部渗漏。以后还对始发洞口进行封堵;第二天:①端头井洞口用钢钣封堵,在钢钣后架设支撑,并浇筑34.0m3混凝土;②地表向下进行注浆;③

7、始发站洞口叠起袋装水泥挡墙。第三天:①端头井洞口架设支撑,再在封闭口内浇入混凝土;②洞门钢环下还出现漏水漏砂,再用袋装水泥、棉被封堵;③右线盾构井内立模板浇2.0m高混凝土封井。几天后:始发井水泥堵墙施工完成,并按装钢筋网片,纵横向架设支撑,向洞内灌水;端头井二侧钻孔注双液浆;地表沉陷处回土。十天后:在端头井端部再浇混凝土,险情才得到控制。对于本次事故我们应接受的教训是什么呢?本人认为有以下几点应

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