全膜法水处理技术在电厂的应用

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时间:2019-01-17

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1、全膜法水处理技术在电厂的应用(黄陵矿业煤肝石发电公司陕西延安72730刀摘要:在电厂的牛产过程中,锅炉补给水系统运行的稳定性和水质的质量,直接关系着电厂机组运行的安全性,木文对我厂MFF—UF—RO-EDI全膜法水处理技术工艺特性及运行情况,并就各系统的运行操作、进出水水质,流量、电导率进行了阐述,实践经验表明,采用UF-RO-EDI工艺出水水质完成符合电厂锅炉补给水处理系统水质标准,EDI系统运行稳定,能够保障机组供水的稳定可靠。关键词:全膜法水处理技术;预处理、反渗透、EDI装置1全膜法水处理技术认知及其系统工艺流程将超滤、反渗透及EDI电除

2、盐等膜分离技术有机结合并应用于锅炉补给水系统中,以实现高效去除污染物与脱盐目的,即全膜法水处理技术。它将成为全膜水处理膜技术应用的视觉亮点,具备技术的优点:不需要停运酸碱再生,无需废液排放,操作过程方便,出水电导可达18兆欧,出水品质优良,性能稳定,水的利用率高;同时系统占地面积小,系统构造简单,便于安装及保养,是较小的一次性投资,EDI技术在生产中这些突出的优势,将越来越多成为电厂生产过程中的首选技术。其工艺流程采用了“预处理+—级反渗透+二级反渗透+电除盐”的流程:原水沉淀池&rarr件水泵→双介质过滤器→超滤装置&rar

3、r;超滤水箱→—级反渗透升压泵→保安过滤器→—级反渗透装置→一级反渗透产水箱→二级反渗透升压泵→保安过滤器→二级反渗透装置→二级反渗透产水箱→EDI升压泵→保安过滤器→EDI装置→除盐水箱→除盐水泵→锅炉用水2、全膜法处理技术在锅炉补给水系统中的应用2.1全膜法处理技术的预处理系统地下深井水进入工业蓄水池,在生水泵出口进入母管加入NaCLO,已去除水中的有机物,双介质过滤器产水量为75m3/h,过滤器选择程控

4、自动运行方式,自上而下将通过滤料将水中的悬浮物,胶体物截留到滤料表面,达到过滤效果,随着过滤周期的增加,一产水量就会降低,满足反洗参数设定后自动进入反洗过程,反洗会因滤料压实的程度达不到反洗预期的效果,通过压缩空气进行空气或汽水混合反洗,将其截留污染物通过反排出水排除,完成反洗作业开始正洗程序。经过滤后的水进入3套超滤的自清洗过滤器,过滤精度50um,运行周期由进出口的压差和进水流量控制。我厂超滤系统采取并联母管连接,错流过滤方式,选用加拿大塞维尔(Saveyor)SVU-1060C内压超滤中空纤维膜,膜孔径0.03um,材质为PVD单套30支膜

5、组件,处理水量90m3/h,冋收率不低于90%釆用PLC实现启动、停运、反洗、加药自动控制。原水进入中空纤维膜内部,由内壁逐渐向外壁渗透形成产水,并通过产水管流出,被截留的浓水经过错流管排出。正常运行膜过滤压差要求在0.08-0.1MPa范围内,避免压差设定的不当引起膜表面形成无法反洗掉的污垢,随着运行周期的增加,膜纤维表面被截留的悬浮物、胶体、细菌、有机物等,导致进水侧和浓水段间压差值增加,随之进入水反洗作业程序。超滤系统设定每隔30分钟的进行一次反洗流程,反洗流量在150m3/h,膜过滤压力不低于0.2Mpa,反洗时间30s,气擦洗压力设定为

6、O.IMPa,擦洗时间为10s。,考虑到水洗、擦洗存在污染物无法祛除,因此,要求在超滤水反洗25个周期后,采取一次化学加药反洗,通过酸碱清洗祛除膜表面的金属氧化物及有机物,达到彻底的清洗效果。2.3全膜法处理技术的反渗透系统反渗透系统由二级脱盐单元构成,均采用美国陶氏膜,一级抗污染膜型号为:BW30-400FR;二级为:LE・440i,属于两个不同系列,但保安过滤器的过滤精度均可达到5um,一级R0冋收达到75%,脫盐率不低于98%,膜组件由126个膜筒按照14:7组合排列;二级R0冋收率85%,脱盐率不低于97%,膜组件由126个膜筒按照5:2

7、组合排列。该系统通过PLC实现自动启停操作、监控,为避免污染物的沉积,在启停之前设置自动冲洗系统,确保了膜元件表面的清洁度,R0入口设定高低压保护,确保高压泵的稳定运行,正常运行时进水压力在1.2MPa,要求保安过滤器的进出口压差不得超过0.15MPa,超出标准需进行滤芯更换。一级R0的进水PH为7.5-8.5,在一级R0入水母管上投加4mg/L阻垢剂量,以防止反渗透膜结垢,投加2-3mg/L还原剂量,控制氧化还原电位ORP小于200MV,防止氧化物对反渗透膜的破坏;二级R0入口管上投加NaOH,故为了调整PH在8.5左右,通过此加药方式提高反渗

8、透的脱盐率,使得水中的C02基本转化为HCHO3・而被去除,同吋也可以保证产水PH大于6.5。在运行过程中控制入水PH是一项关键性指标,

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