对精炼炉液压系统分析与维护

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1、液压气动与密封/2011年第4期精炼炉液压系统分析与维护杨殿宝(海门市油威力液压工业有限责任公司,江苏南通226100)摘要:本文讲述了一型精炼炉液压系统的技改过程。通过在原系统基础上的改造,消除了原设计不良引起的共振现象,并实现节能降耗。并以此提出在保证效果前提下,技术改造工作的重点应该是的“改”,而不是“造”。关键词:精炼炉;技改;共振;曲线;防爆;节能中图分类号:THl37.7文献标识码:B文章编号:1008—0813(2011)04—0046—03StudyonHydraulicIntegratedSystemofFiner

2、yYANGDian—bao(HaimenYouweiliHydustyCo.,Ltd.,Nantong226100,China)Abtract:Thispaperintroducesthetechnologicaltransformationoffinery.Throughthetransformationbasedontheoriginalhydraulicsystemeliminatedtheoriginalresonancephenomenoncausedbypoordesignandachieveenergy-saving.

3、Andtoensuretheeffectivenessofthepremise,technicaltransformationoftheemphasisshouldbeachangenotmadeKeyWords:finery;technologicaltransformationchange;resonate;curve;anti—explosion;energy—savingO引言有不少相对陈旧的或者说是相对落伍的设备在继续使用,基于经济性实用性原则,相关使用单位在旧设备技进入21世纪以来,设备安全、环保无公害、节能生改方面积极

4、探索,力求减少投入,同时又能使设备性能态化日益成为工程应用领域的重要特征。然而,当今还达到现代工艺要求,以求环保节能高效。2009年,笔者收稿日期:2010-10—29应邀参加某钢厂精炼炉液压系统的技改,小文就这次作者简介:杨殿宝(1975一),男,工程师,江苏高邮人,海门市油威力液压液压系统的技改做一点介绍,希望能与一线的技术维工业有限责任公司。护人员共享·+-十一十-—■一-—-●一-十一—+一-十一—。卜-十-—卜-十-十-+一—十一-十一—●一一十一—。f一一+-—十一-十一—+一-—’一一—。十一-—。十一一—卜-—十一-

5、—+一-—t~-—+一-—t一-—十一-—t一-—+一-—卜-—+一-—’一—●一-—十-。+一。—十一。—十一-—。—’一‘臂下沉,应拆检和清洗先导阀或更换先导阀;如果没有是突变,如果是渐变,一般是由于磨损导致原始尺寸与液压油冒出,则应打开组合阀的回油口,观察该油口是配合的改变而丧失原始功能,如果是突变,则往往是零否有液压油冒出,如果有液压油冒出,则是由于组合阀部件突然损坏所致,如弹簧折断、密封件损坏、运动件的内漏造成动臂下沉,应拆检和清洗组合阀或更换组卡死或被污物堵塞等。②要分清易损件、非易损件;处合阀。于高频重载下的运动件,还

6、是处于低频、轻载或基本相(5)如果第一到第四种情况均排除的情况下动臂对静止的零件。通常低频、轻载或基本相对静止的零件下沉现象仍未消失,则应停机,将动臂及铲斗放到最不易发生故障。掌握这些规律后,对于快速分析判断故低,拆卸分配阀的动臂阀杆,仔细查看阀杆和阀孔以及障部位可起到积极作用。它们的配合情况等。参考文献2击汪【1】左健民.液压与气动传动【M].北京:机械工业出版社,2002.一H/。Hf21张风山,静永臣.工程机械液压液力系统故障诊断与维修【M】.以上结合ZL50G型装载机工作液压系统两个故障北京:化学工业出版社.2009.实例,

7、阐述了装载机工作液压系统故障分析和排除。使【3】黄志坚,吴百海.液压设备故障诊断与维修案例精选【M】.北用和维修人员只要掌握原理,熟悉结构,重视分析,就京:化学工业出版社,2009.会大大地提高故障诊断准确性和维修质量。另外.在装[4J李新德.液压系统故障诊断与维修技术手册【M】.北京:中国电载机工作液压系统故障分析诊断中,根据系统工作原力出版社,2009·理,需掌握一些规律或常识:①分析故障过程是渐变还【]武开军,卢义斋·液压系统的故障原因分析和故障特征及诊断【J】.制造业自动化,2010(5).46HydraulicsPneum

8、atics&Seals,N0.4.20111设备技改原因这次技改原因主要是基于以下三个方面:一是系统工作时泵源部分有振动和啸叫;二是与同类炼钢电炉相比,单位产量耗电量超出5%~6%:三是该系统曾经发生过钢渣外溢,烫坏胶管使电极快速下滑

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