600mw机组空气预热器烟气侧差压大原因分析

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1、600MW机组空气预热器烟气侧差压大原因分析(京能集团山西漳山发电有限责任公司山西长治046021)摘要:根据某电厂600MW机组空气预热器烟气侧差压逐渐变大的现象,通过几天的连续监测、着重分析了此现象的产牛原因,并结合具体情况提出了解决办法和防范措施,能够有效保障机组安全经济运行。关键词:空气预热器;差压;硫酸氢镀;硫分Abstract:accordingtothephenomenonthatthedifferentialpressureofthefluegassideoftheairpreheaterof

2、600MWunitinapowerplant,thecauseofthisphenomenonisanalyzedbycontinuousmonitoringandanalysis.Keywords:airpreheater;differentialpressure;ammoniumhydrogensulfate;sulfur一、概述某电厂600MW机组由上海锅炉股份有限公司制造。锅炉型式为亚临界一次中间再热强制循环汽包炉,配备两台由上海锅炉厂有限公司空气预热器公司制造的空气预热器。型式:回转再牛式空气预热器

3、。型号:2-32VI(T)-2100(2150)SMRCo空气预热器是利用锅炉的尾部烟气加热燃料燃烧所需的空气,以提高锅炉燃烧效率的热交换器。二、参数对比机组启动后,各项状态参数均正常,通过运行人员仔细的监盘,发现机组两台空气预热器烟气侧压差一天比一天大。针对机组空气预热器烟气侧差压大的现象,重点取了某年10月12日、14日、16日、18日、20日、22日21:00-00:00机组的平均负荷和两台空气预热器烟气侧进、出口的平均压力。由表可见,在机组平均负荷偏差不大的情况下,机组两台空气预热器烟气侧差压有逐渐变

4、大的趋势,且增长幅度较大,明显超出了机组的正常设计值,致使引风机岀力明显增大,严重威胁到机组的安全运行,由此可以确定两台空气预热器均存在严重的堵灰现象。三、空气预热器烟气侧差压高原因分析1、化学反应生成硫酸氢鞍所致。机组正常运行期间,脱硝SCR系统正常投入,由于脱硝SCR系统表计及SCR催化剂活性不足等可能存在的原因,脱硝SCR系统为保证烟囱出口氮氧化物排放量达标,可能造成氨气喷入过量现象,在脱硝过程中由于氨的不完全反应,氨逃逸是在所难免的,使得反应生成的S03进一步同烟气中逃逸的氨气反应生成硫酸氢鞍,其化学

5、反应式如下:(式1-1)在正常运行温度下,硫酸氢鞍的露点为147°C,其以液体形式在物体表面聚集或以液滴形式分散于烟气中。液态的硫酸氢鞍极具腐蚀性和黏结性,在烟气中会粘附飞灰,导致空气预热器换热元件脏污,使得空预器差压不断增大。2、在生产成本的控制下,大量掺烧劣质煤,煤中所含硫分和灰分大幅增大,而随着燃料中硫分的增加,在炉膛高温环境中燃烧,其S03的生成量将大幅提高,致使加剧空气预热器的堵塞。3、锅炉排放的烟气中含有一定量的水分,虽然烟气中水汽本身的结露温度(水露点)很低,一般在30〜60°C,但只要烟气中有

6、0.005%的硫,烟气结露温度(酸露点)即可提高到150°C以上,此时,空气预热器的低温段就可能有硫酸溶液凝结在换热元件上,造成空气预热器的低温腐蚀。4、空气预热器吹灰不按规定执行。空气预热器吹灰蒸汽至少应有130°C的过热度,目前吹灰阀前压力应在1.5MPa,温度300°C左右。吹灰前必须须保证吹灰管路彻底疏水,直至热蒸汽温度达到规定值并延吋一段吋间。个别班组空气预热器吹灰采用手动控制且未将空气预热器吹灰器“投”退出,相当于吹灰枪吹灰顺控依然投运,当手动进入吋,不仅当班吹灰不到位,还直接造成下个班组吹灰程序

7、进行跳步,造成吹灰时间不足。5、为增加公司盈利能力,大幅掺烧劣质煤,造成给煤机持续断煤,在低负荷运行吋极其危险,发生断煤吋,运行人员不得不投油稳燃,在燃烧过程中有些油滴可能未完全燃烧,油滴随着烟气的流动粘附在空气预热器上。四、解决办法和防范措施1、针对机组负荷变化情况,提前预判,合理控制喷氨量,减少氨逃逸率,避免长吋间大量喷氨。2、根据机组运行状况,合理采购煤种,同时做好厂内劣质煤的掺配工作,有效保证入炉煤的硫分和灰分。3、运行人员加强空气预热器差压的监视,必要情况适当增加空气预热器的吹灰次数。4、通过维修或

8、改造,适当提高空气预热器吹灰蒸汽的参数。5、加大冷端暖风器的进汽量,适当提高机组的排烟温度。6、合理控制机组运行时的过量空气系数。7、利用停机机会,对空气预热器进行彻底的清洗。参考文献⑴黄新元电站锅炉运行与燃烧调整[M]中国电力出版社,2007.2.⑵周强泰.锅炉原理(第三版)[M]中国电力岀版社,2013.8.[3]叶江明.电厂锅炉原理及设备[M]中国电力出版社,2010.1.⑷高庆坤、丁立波•锅

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