对翻卷机液压系统改进

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1、液压气动与密封,2011年第5期翻卷机液压系统改进商融张国强何天庆(鞍钢股份公司冷轧厂,辽宁鞍山114000)摘要:通过对翻卷机液压系统改进,降低了翻卷机设备事故,消除了安全隐患,使翻卷机稳定运行。关键词:翻卷机;液压回路;比例阀中图分类号:TH137.1文献标识码:B文章编号:1008—0813(2011)05-4)042-04HydraulicSystemImprovementofHydraulicSystemonTurnerSHANGRongZHANGGuo-qiangHETian-qing(AngangSteelCompanyLimitedC

2、oldStripWorksl,Anshan114000,China)Abstract:Thmughtthehydraulicsystemimprovementofhydraulicsystemonturner,wedecreasetheEquipment’accident,andremovethehiddendanger,andmaketheturnersableoperating.KeyWords:turner;circuit;proportionalvalve0前言求是必不可少的,钢卷在进入罩式炉前为卧式放置,由于罩式炉退火工艺要求钢卷为立式放置

3、,钢卷在罩式在冷轧生产中,翻卷机对钢卷运输及生产工艺要炉装炉前必须经过翻卷机翻卷处理。吊车才能将立式钢卷吊送退火炉台上装炉,来完成生产要求。由于我厂收稿日期:2010-12—27作者简介:商M(1976一),男,大学本科,工程师,现从事流体传动与控制方翻卷机液压系统经常出现故障,严重影响机组生产运面的工作。行,并造成很大的设备隐患和安全隐患,为此,我们对动工况测试(见图7)。首先拉起驻车制动手柄,然后挂机牵引车。设计了独立的鼓式制动系统与液压系统制动档加油门直至最大,再松油门,最后放下驻车手柄。测结合使用,在紧急情况下,多片式驻车制动器还可以作试结果

4、如图7所示,从测试结果可知,在油门最大的情为行车制动使用,完全满足标准规范的相关要求。况下,主系统压力达到了设计峰值350bar,此时牵引车参考文献仍然静止,可见驻车制动力大于牵引车驱动力。[1】姚怀新.工程机械底盘液压驱动装置性能分析(14)【J】.筑路机械与施工机械化,20o5(1).【2】齐涛,杨光.静压驱动系统松油门制动的研究和改进【J】.液压气动与密封。2010(1】).f3】李建科.全液压平地机行车制动液压系统fJ】.建筑机械,2008(3).[4]王意.静液压传动工程机械的制动系统【J】.工程机械,2000(1).【5】王志,种洋,闫洪

5、峰等.飞机牵引车液压行走驱动的试验分析图7静止状态下的驻车制动工况测试[J】.车辆与动力技术,2006(4).4结束语【6】洪曼,方宪法,王志等.无杆飞机牵引器液压行走系统的试验在低速情况下,液压系统制动与传统的鼓式制动分析【J】.液压气动与密封,2010(3).等机械摩擦制动方式的制动效果相差不大,而且制动更【7】程振东,田晋跃.飞机牵引车全液压制动系统动态性能分析[J】.专用汽车,2005(2).为柔和,可以作为行车制动使用,但在设计时需要考虑【8】徐荣滨.多盘摩擦式液压制动器的设计计算【J】.液压气动与密短路阀等能引起系统制动作用失效的类似装置

6、的布置,封。2009(3).应该放置在驾驶员不能直接操作的地方。本文研究的飞42HvdraulicsPneumatics&Seals,NO.5.201l液压系统进行分析和研究I4,并实现比例换向阀和平机正向或反向运转,双单向节流阀5调整翻卷机速度,衡阀组成的平衡回路。循环系统保证油液温度及油液过滤。l设备概况2原因分析我厂现有翻卷机为70年代引进的设备,最大承载通过长期对翻卷机运行状态进行监测,并对液压系重量为23t,钢卷最大直径2000mm,系统压力为统进行分析,发现产生故障原因主要存在以下几方面。16MPa,图1所示,翻卷机将卧卷由右侧翻转到左侧

7、,形(1)压力监测缺陷。原系统设计缺少压力检测点,成立卷。近几年来.随着冷轧产量的攀升,钢卷规格增在翻卷机运行时.无法测量管路压力,导致在日常点检大,翻卷机工作负荷加剧,经常出现液压缸缸杆断裂,过程没有发现此缺陷,也对于翻卷机故障分析造成很液压缸前端盖损坏、液压缸固定螺栓拉断等故障,造成大困难。在原系统中增加有杆腔及无杆腔压力测量点。设备停机,严重时造成钢卷脱落,给生产运行和人身安并在翻卷机承载运行过程.测得系统回油腔压力即有全带来很大危害。杆腔压力,由10MPa,逐渐变为22MPa。(2)系统速度控制缺陷。翻卷机运转采用三位四通电磁换向阀进行换向控

8、制,采用双单向节流阀回油节流方式进行控制速度。对系统运行压力变化进行分析,当钢卷重心运转到转轴左侧时,钢卷会

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