【7A文】苏里格水平气井钻井液方案.ppt

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1、苏里格水平气井钻井液方案汇报内容一、前言二、有待进一步研究的问题三、表层钻井液四、二开直井段钻井液五、斜井段钻井液体系性能和特点六、水平段钻井液体系性能和特点七、电测、下套管前的泥浆准备工作八、结论前言2010年钻液所参与和完成了气井水平井14口,取得了可喜的成绩,但从统计资料来看,依然存在的问题有,石千峰造浆地层PDC钻头泥包,斜井段煤层防塌,双石层防塌,水平段钻遇大段泥岩防塌,刘家沟井漏,甚至水平段井漏(如苏五区块)等问题,同时,由于对钻井液成本的控制,成本压力较大,今年气井水平井钻井液还需要在这些方面继续做工作,使钻井液工作在去年的基础上有一个新的进展。有待进一步研究的问题泥岩

2、防塌斜井段防塌和水平段钻遇泥岩防塌,有的井钻井液采用高密度,复合盐体系,(KCL,NaCL,CWD-1,NaCOOH)盐含量较高,性能调整需要处理剂量含量较高,钻井液成本压力大。苏36-7-19H井,水平段钻遇泥岩,改复合盐体系,密度1.33g/cm3,KCL(5%)18吨,NaCL64吨,甲酸钠26吨,氧化镁2.1吨,原油(2%)13.8吨,RT88816吨。1200米水平段,80万。有待进一步研究的问题井漏苏5区块(苏三项目组)井漏比较严重,(三开结构,不下技术套管封刘家沟),不但刘家沟漏,而且水平段也漏,并且堵漏难度大,有的井因堵不住而改变井身结构或提前完井。苏5-16-15H

3、井,刘家沟井漏,进行三次挤堵和两次打水泥,有的井的挤堵次数达十次以上,该井入窗时钻井液成本近160万,成本压力大。有待进一步研究的问题特殊工艺井,斜井段和水平段同处裸眼井段,钻井液体系要同时满足长裸眼井段井壁稳定和储层保护的性能要求,目前应用的体系,还有待进一步推广和研究。目前,苏里格水平井储层段需要压裂和改造,现在使用的体系虽然能满足储层保护的需要,但由于成本压力和泥岩防塌性能的需要,还需要对目前使用的体系有待进一步研究和性能优化。气井水平井钻井液方案表层钻井液打导管前配制约70方的白土浆采用小循环钻进。导管下深尽可能将流沙层封完。处理剂加量性能参数白土4-6%密度1.04-1.0

4、5g/cm3PAC-HV0.1-0.2%,粘度45-55秒烧碱0.1-0.2%失水10-15mlPH值9-10表层钻井液一开钻进时若流沙层未封住,采用密度:1.03-1.05g/cm3,粘度:40-45秒的白土浆钻进,钻穿流沙层之后采用低固相钻井液体系,性能控制范围,密度:1.02-1.04g/cm3,粘度:35-40秒。若流沙层已封住,采用配方为0.2%K-PAM+0.2%PAM聚合物体系钻进,性能:密度:1.00-1.02g/cm3,粘度:31-33秒。表层钻井液打完表层后再配制密度1.03-1.05g/cm3,粘度45-50秒白土浆用小循环清扫井底后,打入井里将裸眼井段封固,起

5、钻连续灌白土浆(保证流沙层井段为白土浆),确保下表套顺利。二开直井段清水聚合物性能维护:二开采用配方0.2%K-PAM+0.2%PAM聚合物体系,性能:密度1.00-1.01g/cm3,粘度≥30s,PH=7.0。在进入安定组前50米适当提高聚合物含量,安定、直罗组保持较高的聚合物含量,或者钻井液上罐处理,重点预防垮塌。每班或起钻前配制一罐聚合物稠浆(加四袋聚合物)清扫井底,特殊情况下用白土浆清扫。二开斜井段KCL聚磺(混油)防塌钻井液体系二开斜井段钻井液体系KCL聚磺(混油)防塌钻井液体系项目材料名称加量,%备注碱度调节NaOH0.1-0.2提粘剂PAC-HV0.1-0.2ASV-

6、20.1-0.2?降失水剂PAC-LV0.3-0.5FT-3421-2SMP-11-2抑制剂KCL3-6PAM(KPAM)0.3-0.4具有一定润滑性润滑剂原油(配RHJ)4-5选其一RT-8881-2DR-1轨迹不理想下套管时用加重剂重晶石粉二开斜井段钻井液性能KCL聚磺(混油)防塌钻井液体系性能指标ρ1.04—1.20g/cm3(上古,目的层为石盒子)1.04—1.25g/cm3(下古,目的层为马家沟)FV40~100SecAPIFL≤6mlPH8~9YP6~15PaPV14~30mPa.sYP/pv0.4~0.9静切力2~6/5~12PaSC≤0.3%Kf≤0.06(滑块式摩阻

7、仪)二开斜井段PDC钻头泥包的原因分析及对策PDC钻头泥包原因钻井液性能:钻井液性能差,如失水大、滤饼厚、抑制性及润滑性能差等。地质因素:软泥岩地层、易吸水膨胀的地层或软硬交错的地层,易形成泥包。钻井参数:钻进中排量较小,未能将钻屑及时带离井底,造成重复切削。钻进中钻压不均匀,钻时变慢后,盲目加大钻压。钻头选型:选用中心孔流道较小的PDC钻头,导致钻屑滞留在底部。二开斜井段PDC钻头泥包的原因分析及对策斜井段开始定向前,或者下第一个PDC钻头前,彻底转化钻

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