改善钢水可浇性的生产实践

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1、冶金之家网站改善钢水可浇性的生产实践王冬梅(河北钢铁集团承德公司,河北承德067002)摘要:针对承钢LF炉因钢水可浇性差造成生产中断的问题,分析了水口堵塞物的化学成分、形成原因。通过采取加强转炉出钢操作、测量渣层厚度和定氧、优化精炼渣成分、控制铝钙比等措施,钢水的可浇性明显改善,钢中的夹杂物数量和形态得到有效控制。关键词:钢水;可浇性;实践1前言LF炉在炼钢过程中能对成分和温度进行微调,改变夹杂物的形态和结构,对生产节奏进行有效控制。在LF脱硫前要控制好钢水的氧活度,若脱氧深度控制不好,钢水中会产生大量的Al2O3夹杂,甚至会使钢水在浇铸过程中产生水口絮流现

2、象,造成生产中断事故的发生。目前,承钢公司采用铝粉和铝线对钢水进行脱氧处理,为了保证钢水的可浇性、提高脱硫的效果,在处理过程中对脱氧深度进行严格控制,充分发挥LF炉的精炼功能。2现状由于承钢特殊的工艺特点造成铁水的硫含量较高,在转炉冶炼过程中个别炉次的氧活度较高,在一定程度上增加了LF炉的处理时间,影响了处理效果。在LF炉钢水精炼的过程中,既要保证生产节奏稳定,又要对钢水进行充分处理。若前期对钢水的氧活度控制不好,必然会造成钢水在后期浇铸过程中产生大量的Al2O3夹杂。随着浇铸时间的延长,在水口内壁上会附着大量的夹杂物(见图1),堵塞大包长水口或中包浸入式水口

3、,造成生产中断。据统计,2012年1~6月份出现过7次因钢水可浇性差造成的生产中断,非计划停浇对生产节奏、质量、成本都有不利影响。3水口堵塞的原因为了精确地对水口堵塞的原因进行分析,首先对堵塞水口内的夹杂物进行检验,确定夹杂物的种类。对浸入式水口的上、中、下3部分和大包长水口的碗部夹杂物进行分析(见表1),从分析结果看,夹杂物的主要成分是Al2O3,其含量占80%以上。钢水在LF精炼过程中,由于脱氧深度不够,夹杂物不能及时上浮,浇铸过程中在大包长水口和中包浸入式水口上聚集大量的夹杂。水口堵塞的原因主要是在水口内壁上附着了大量坚硬的块状夹杂物,阻碍了钢水在水口内

4、的流动,随着时间的延长Al2O3夹杂物越积越多,最终导致浇铸的中断。冶金之家网站水口堵塞物中Al2O3约占82.64%,产生Al2O3夹杂的环节主要有3个:一是在连铸浇铸过程中由于保护不好造成钢水的二次氧化,致使产生大量Al2O3絮状夹杂;二是在LF精炼过程中脱氧深度不够,夹杂物不能充分地去除和上浮,在浇铸过程中产生大量Al2O3絮状夹杂。根据可能出现的情况,首先对钢水在连铸浇铸中的氮含量进行分析,由于钢水在浇铸过程中出现二次氧化,必然导致钢水中的氮含量增加。从大包、中包、结晶器和铸坯等不同位置取样,对钢水的氮含量进行分析。根据分析结果进行统计,从大包到中包的

5、增氮量平均在5ppm,从中包到结晶器的增氮量平均在4ppm,钢水在浇铸过程中增氮量在正常范围内,说明在钢水浇铸过程中的二次氧化不是产生水口堵塞的主要原因。之后,又对LF炉的炉渣脱氧进行跟踪取样,通过一段时间的跟踪分析,发现个别炉次LF炉炉渣有较强的氧化性,说明在LF炉精炼过程中存在脱氧深度不够的炉次,不能上浮的夹杂物在浇铸过程中会附着在水口的内壁,造成钢水在浇铸过程中出现堵塞,导致生产的中断。4工艺优化操作承钢公司使用铝线和铝粉对LF炉进行脱氧处理,合适的脱氧深度能促进夹杂物的上浮,改善钢水的可浇性,使炉渣和钢水中的氧保持平衡状态;再对钢水进行钙处理使夹杂物变

6、性,最后进行吹氩搅拌,促进夹杂物的快速上浮。(1)加强转炉出钢操作。为了缓解LF炉对钢水处理的难度,将钢水氧化性的控制进行前移。在转炉出钢过程中,采用挡渣球和挡渣塞双重挡渣,减少出钢过程中的下渣量;在冶炼品种钢过程中执行带流起炉,避免了转炉渣进入钢包中,减轻LF炉的处理任务,有充分时间对钢水的成分和温度进行调整。(2)测量渣层厚度和定氧。钢水的渣层厚度和氧含量对LF炉精炼处理有直接影响,操作人员根据钢水的渣层厚度和氧含量对钢水进行预处理,在吹氩站对钢水进行脱氧能降低LF炉脱氧和脱硫的时间。对硅没有特殊要求的钢种要对炉渣进行深脱氧,使钢水中的氧含量和渣中的氧含量

7、达到平衡,减少钢中Als的烧损。(3)优化精炼渣成分。降低钢水中的氧含量和钢中夹杂物的含量能提高钢水的可浇性,在LF炉精炼过程中使用高碱度、低熔点、低氧化性的精炼渣促进夹杂物的快速上浮。承钢采用预容型精炼渣造渣,在精炼过程中能快速形成还原渣,以减少渣中和钢中的氧含量。在缩短精炼时间的同时,提高精炼渣对夹杂的吸附能力,减少钢水中夹杂物的含量。(4)钙铝比的有效控制。在LF炉精炼后期对钢水进行钙处理,主要是对Al2O3进行变性处理,使熔点较高Al2O3变成熔点较低12CaO·7Al2O3夹杂,避免浇铸过程中产生絮状Al2O3夹杂。在操作过程中要控制钙的喂入量,喂入

8、量太少不能使全部的Al2O3产生变性,

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