炼铁厂1号高炉降低焦比实践

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1、维普资讯http://www.cqvip.com30南钢科技与管理2007年第1期炼铁厂l号高炉降低焦比实践于伟江(炼铁厂)摘要:通过实践摸索出适合无料钟炉顶操作的布料规律,优化操作制度,调整风口布局,使高炉综合焦比、利用系数等各项技术经济指标明显提高。关键词:高炉焦比无料钟ApplicationofReducingCokeRatioinBF#1YuWeijiang(Iron—makingPlant)Abstract:Techno—economicindicatorssuchascokeratioequivalentandutilizationfactorhavebeenimpr

2、ovedbasedonfindingchargerulesofbell—lessBFtop,optimizingoperatingandadjustingtuyerelayout.Keywords:BF;cokeratio;bell-less表1l高炉2006年的技经指标1概述炼铁1号高炉于2003年8月中旬停炉大修改造,设计炉容357m,将原来的钟式炉顶改为PW紧凑式无钟炉顶,同年l2月15日开炉点火,开炉后由于种种原因,特别是无料钟操作经验缺乏,以及后来的炉墙结厚和砖衬砌砖脱落的困扰,焦比一直居高不下,到2005年底焦比虽有所下降,但仍高达600kg/t。从2006年初开始,

3、随着铁前系统优化,原料改进,无钟操作技术的成熟,焦比大幅度下降,创开炉以来的最高水平,高炉指标逐渐上台阶,见表1。2主要措施2.1炼铁烧结两系统合并,挖掘精料潜力系统合并减少了工序间的许多限制因素,有利于系统协调配合,使系统衔接更为密切,系统作业率显著提高,其中烧结机作业率同比提高3.0l%,高炉休风率同比降低了0.71%,为精料工作的开展提供维普资讯http://www.cqvip.com2007年第1期南钢科技与管理3l了条件。烧结矿碱度同比提高0.1(由1.8提至lOOmm以内,在不影响上料的情况下尽量延长过筛1.9),烧结矿品位持平,合格率同比提高了34.06%。时间,确

4、保筛分干净;使<5mm的粉末入炉<5%;由在精料工作中,对入炉矿的综合品位、烧结矿强度、于改善了料柱的透气性,悬、坐料次数大量减少,为炉渣中的MgO进行重点控制,并以此调整用料方高炉强化冶炼创造了有利条件。案,采取了相应的技术措施,挖掘精料的潜力。2.3调整风口布局维持合适的工作炉型2.2加强上料管理改善原燃料入炉质量开炉初期由于678风口方向堵泥时间较长,(1)对入仓原燃料严格把关。每班工长到矿槽加之采取了发展边缘气流的操作制度,造成了此方现场查料不少于4次,密切注意原燃料的变化,一旦向炉墙结厚,因此为了消除结厚的影响进行了风口发现原燃料异常,及时同有关单位联系,并采取相应的多

5、次调整,逐步调整了4~11风口,并全部改为措施,严把原料入炉关。L=280mm的长风口。随着风口的调整,鼓风动能也(2)在原燃料质量改善的同时,加强槽下筛分力大幅度提高,稳定在70kJ/s的水,炉墙结厚逐渐消度,减少人炉料粉末含量,根据原燃料的实际质量情失,真正起到了改善炉型结构和稳定煤气流分布的况,及时调整给料仓的闸门开度,控制料层厚度在作用,表2是2006年的风口调整情况:表2风口的调整与对应的风口面积着鼓风动能的提高,炉缸更趋活跃。到2006年42.4加强中部调剂、维持合理的操作炉型月,1号炉风量由年初的1160m/rain提高到高炉强化后存在的最大问题就是冷却强度与冶12

6、00m/min。随着冶强的不断提高,小矿批单环布炼强度不适应。冷却强度过大容易造成“湿区”结料已经不能满足生产工艺要求,因此1号炉进行了厚,造成高炉操作炉型改变,冷却强度过小,又不利增大矿批和多环布料的尝试。矿批逐步由9t扩大到于形成保护层,影响到高炉寿命。经过实践总结,保13t,初步摸索出适合1号高炉的多环布料的装料制证环管总水量850m/h左右,以热负荷不超过度。在这种装料制度作用下,1号炉炉况顺行度、气40000kJ/h为准,制定相应水温差标准。实际生产中流稳定均衡率、煤气利用率均有所提高。虽然上半炉腰水温差3~6~C,炉腹水温差4~8~C。炉内操作方面:稳定炉温,防止热量

7、大幅度波动,造成“热震”年混合煤气CO只有17.61%,但从下半开始混合煤现象,导致渣皮脱落,保证炉墙热负荷稳定。气CO成功地稳定在19%以上,比上半年平均提高了1.53个百分点,见表3。2.5强化高炉操作,提高煤气利用率2.6挖掘风温潜能,提高风温水平炉料结构改善后,高炉透气性明显改善。通过合理调整风口布局,高炉接受风量能力得以提高,随1号高炉大修后,采用的是干法布袋除尘,为高维普资讯http://www.cqvip.com32南钢科技与管理2007年第1期表32006年1号高

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