对安钢6号高炉降低焦比的技术攻关

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1、对安钢6号高炉降低焦比的技术攻关对安钢6号高炉降低焦比的技术攻关进行了总结。通过分析影响因素,更新操作理念,采取改善入炉原燃料质量;大矿批、全正装、灵活布料、高风温、高煤比、高氧量;合适的低[Si]低[S]冶炼;强化出铁出渣管理等措施,使6号高炉在2007年3月焦比达到358kg/t,比去年同期降低45kg/t。关键词高炉焦比操作管理0前言安钢6号高炉(380m3),设计1个渣口,1个铁口,14个风口,液压双钟炉顶,陶瓷杯综合水冷炉底,配置四座改进型内燃式热风炉,D1300—31离心鼓风机,干法布袋除尘,炉前采用矮式KD75型液压泥炮,一个水冷撇渣器。高炉1999年元月22日建成投产,取消了

2、放上渣操作,2005年5月开始富氧喷煤强化冶炼,截止到2007年3月底累计单位炉容产铁量为10222.22t/m3,已经处于炉役末期。但是进入2007年,炼铁厂提出了“指标立厂,管理强厂,科技兴厂”的战略目标,要求高炉在保证高产稳产的情况下,努力降低焦比,进一步挖潜增效。为此,6号高炉结合自身生产状况和特点,开展了一系列优化生产指标的技术攻关,使高炉在2007年3月焦比达到358kg/t,比去年同期降低45kg/t,在炉役末期创一代炉役开炉以来最好的焦比生产指标。1影响因素1.1炉底温度高6号高炉开炉以来,不断进行强化冶炼,在2003年8月炉底温度从430℃急剧上升至513℃,后来采取灌浆等

3、措施,使炉底温度降到440℃左右[1]。可是经过多次灌浆,到2006年底炉底温度已经高达680℃,现在能否继续强化冶炼?是否应该停炉大修?按照以往《安钢炼铁厂高炉操作规程》,自焙炭块和复合棕刚玉砖砌筑的陶瓷杯综合水冷炉底,炉底温度上限为450℃。1.2原燃料条件精料是高炉强化冶炼,降低焦比的物质基础。如果原燃料不稳定、质量差,有可能引发塌滑料、炉凉等事故。目前,安钢正在贯彻低成本运行思想,特别是2200m3高炉在2005年10月投产后,焦炭缺口大,6号高炉必须不定期吃部分外购焦。另外,为了弥补烧结不足,烧结碱度已经从1.85提至2.20左右,品位有所下降,徘徊在56.5%,烧结入炉配比下降约

4、10%。随着煤比提高,使用煤的种类增多,喷入高炉内煤粉的灰份、硫含量波动较大。1.3炉前出铁及设备6号高炉取消放上渣后,仍然使用原来的有水炮泥,对铁口维护提出了更高的要求。2006年出铁均匀率不高,存在着连续出不尽渣铁现象,容易发生安全隐患。在炉役末期,除了炉底温度高之外,设备老化和各种不确定因素与日俱增。2007年2月2日曾经由于炉顶大钟料斗吹漏长期休风18小时10分钟,炉喉及炉喉钢砖变形严重,炉体整体向东南方向倾斜,炉顶及干法除尘煤气管道多处跑煤气,限制高炉顶压不能超过80kPa。2技术措施2.1更新操作理念高炉尽管炉底温度高,但是炉底冷却水温差不高,炉基温度也不高,主要是串煤气影响,可

5、以暂时不采用钒钛矿护炉[1]。6号高炉炉底温度热电偶是从炉底封板上部插入炉底中心,安钢1~5号高炉炉底温度热电偶是从炉底封板下部插入炉底中心,安装部位不同,以往《安钢炼铁厂高炉操作规程》所规定上限炉底温度不能作为参考。只要采取措施使得炉缸铁水1150℃等温线上移,融凝层增厚,消除炉底串煤气,高炉可以从提高煤气利用率、提高煤比、降低铁水[Si]%含量等方面继续强化冶炼。2.2改善入炉炉料(1)减少粉末6号高炉使用了双面上15mm下5mm梳齿式振动筛,集中筛分入炉烧结矿。为了减少粉末入炉,将烧结矿料仓给料闸门改小,控制给料料流,延长振动筛振动时间;同时加强筛分管理,规定槽下每班必须检查和清理集中

6、筛筛孔,严防堵塞。对于含有粉末的块矿和球团,在原料场也安装了筛子,要求全部过筛后才能运入高炉料仓。经过改造和加强管理,使入炉矿粉末在5%左右。(2)炉料结构结合生产实际,采用了高碱度烧结矿+8~10%澳矿+低于30%酸性球团无熔剂炉料结构。为了控制渣中MgO合适的含量,要求烧结矿中MgO含量不低于1.65%。烧结矿实行定时取样,每一个半小时取一次成分,输入计算机内编制的自动化配料计算程序,应用固定澳矿配比,调整烧结矿和球团比例,实现无熔剂配料入炉。为了降低烧结矿在炉内的低温还原粉化率,在烧结矿上喷洒CaCl2溶液。为了提高焦炭焦炭热强度CSR,降低反应性CRI,在焦炭上喷洒了ZBS钝化剂。2

7、.3装料制度(1)扩大矿批6号高炉未喷煤时,使用中矿批,一般情况下在12200Kg,并且稳定矿批,以增减焦丁调焦炭负荷[2]。喷煤后,逐渐将矿批由12200kg加到13200kg,加重焦炭负荷,提高喷煤量。在2007年2月8日将矿批加到15500kg,后来又逐步把矿批加到15900kg。(2)逐渐过渡为全正装随着矿批的扩大,稳定料线在1.5m,将料制由5OOCC+2CCOO改为4OOCC+CCOO。当矿批加到

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