浅谈赤泥分离、洗涤系统提产途径

浅谈赤泥分离、洗涤系统提产途径

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1、浅谈赤泥分离、洗涤系统提产途径摘要:赤泥的分离、洗涤工序是拜耳法生产氧化铝的一个重要工序,该工序是处理液量、泥量最大的工序,其生产能力的高低是制约氧化铝生产的关键环节。随着氧化铝产量的不断提高,铝土矿品位的不断下降,如何提高赤泥分离、洗涤能力及效果,是关系到氧化铝产量及碱耗高低的重要环节。关键词:拜耳法;赤泥;分离;沉降槽;改进措施<、八、•1、刖吕在氧化铝生产过程中,矿石经过溶出后,需要及时将铝酸钠溶液与赤泥进行分离,并对赤泥进行洗涤,以回收赤泥附液中的氧化铝和氧化钠,这一过程一般被称之为赤泥分离洗涤,沉降槽分离洗涤的最大优势体现为单位产能高、溢流所含浮游物低、洗涤效率高、附液损失少等方面

2、。[1]2、义翔铝业沉降工序概述三门峡义翔铝业有限公司40万吨拜耳法生产线于2010年4月份投产,沉降系统采用深锥高效沉降槽(分离槽1台,洗涤槽4台,公备槽1台),其作用是完成溶出后稀释浆液的液固分离、赤泥洗涤。分离槽产牛的溢流液(俗称粗液)送往控制过滤工序的立式叶滤机进一步精滤,过滤后的溢流(精液)送往分解T序,产生的底流送往洗涤沉降槽,通过4次反向洗涤,进一步冋收底流中的Na2()和A12()3o末次洗涤后的赤泥通过隔膜泵直接外排。3、生产过程中沉降工序存在的问题自投产以来,随着氧化铝产量的不断提高,铝土矿品位的不断下降,赤泥分离、洗涤能力不足这一现象非常突出,如何对现有的设备进行改造,

3、对现有的流程进行优化,提高赤泥分离、洗涤能力及效果,是关系到氧化铝产量能否完成及碱耗高低的重要环节。赤泥分离、洗涤系统存在的问题如下:①铝土矿铝硅比不断下降,稀释矿浆固含增大,赤泥量增加,沉降槽过泥困难;②稀释矿浆浓度提高,导致稀释矿浆黏度增加,不利于赤泥的沉降;③分离槽底流L/S大,洗涤槽负担重,洗涤效率低,指标难以控制。4、采取的措施和建议针对上述生产问题,义翔铝业公司40万吨生产线在原有的基础上进行了以下改进措施,使沉降分离系统的处理能力得到了大幅度提高。4.1分离沉降槽内循环自稀释改造4.2应用了自动检测技术原沉降槽在控制和调整泥浆界面的相对位置、控制溢流浮游物含量和底流液固比方面无

4、检测工具,只凭借操作人员的经验來控制,一旦发生物料性质变化,无法及时获知沉降槽的泥浆界面发生变化的信息,将给沉降槽的稳左运行带来困难。因此,在沉降槽上应用了自动检测技术(泥层分析仪),通过在线检测沉降槽的清液层、沉降层和浓缩层各界面层高度,以利于操作人员及时掌握沉降槽的运行状况,使其能在沉降槽出现波动时及时进行调整。4.3沉降槽底流管改造随着氧化铝产量的不断提高,铝土矿品位的不断下降,产赤泥量增加,沉降槽原设计两台底流泵共用一根DN150底流管,已无法满足现有沉降槽的过泥量,成为沉降系统正常生产的瓶颈。针对这一现象,义翔铝业公司对一至四洗沉降槽底流管道进行了改造,在原有基础上再增加一根DN1

5、50底流管,两台底流泵对应两根底流管道,当沉降槽积泥的时候,同时开启两台底流泵,使底流过泥量增加了一倍,使洗涤沉降槽清液层高度明显提高,保证了沉降槽连续平稳运行。4・4改变絮凝剂的加入点5、结语参考文献[1]杨重愚•氧化铝生产工艺学•北京:冶金工业出版社,1993[2]沉降车间生产分析数据原始记录表

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