送风机RB试验失败分析及预防措施

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1、第37卷第8期华电技术Vol_37No.82015年8月HuadianTechnologyAug.2015送风机RB试验失败分析及预防措施王承亮,(1.清华大学热能工程系,北京100084;2.华电国际技术服务中心,济南250014)摘要:1000MW机组锅炉送风机快速减负荷(RB)试验失败并引发锅炉灭火,组织了现场燃烧诊断试验,通过试验、历史数据分析和现场锅炉燃烧情况观测,对引发锅炉灭火的原因进行了深入分析,并提出了相应的整改措施。部分措施落实后,锅炉燃烧情况明显改善,并成功组织了锅炉送风机RB试验。关键词:RUNBACK;送风机;锅炉灭火;燃烧稳定性;旋流燃烧器中图分类号:TK223.

2、2文献标志码:B文章编号:1674—1951(2015)08—0036—040引言某电厂锅炉2014年大修启动后,组织进行送风机快速减负荷(RB)试验,试验失败引发锅炉灭火,造成非计划停运。试验运行状态为机组负荷950MW,5台制粉系统运行,停运单侧送风机进行RB试验,锅炉发生“全炉膛火焰丧失”主燃料跳闸(MFT)事故。为分析RB试验失败的原因,特进行了锅炉燃烧诊断试验、灭火原因分析,并提出了针对C层性应对措施,有效保证锅炉正常运行。图1锅炉燃烧器系统布置1机组概况口高温烟气回流区大小的作用,中心风量通过气动锅炉为高效超超临界参数变压直流炉,采用单调节执行器调节。锅炉燃烧器系统结构如图2炉

3、膛、一次中间再热、平衡通风、运转层以上露天布所示。置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Ⅱ型锅炉。制粉系统采用冷一次风正压直吹式,设有2台50%额定容量的动叶可调轴流式一次风机,提供一次冷、热风输送煤粉。配置动叶可调轴流式引风机、送风机各2台。每台锅炉配6台中速辊式磨煤机,对应A,B,C,D,E,F6层燃烧器;锅炉燃烧系统采用前后墙图2锅炉燃烧器系统结构对冲旋流燃烧方式,前、后墙各布置3层,每层8台,共48台燃烧器;前、后墙各布置8台燃尽风燃烧器、2锅炉燃烧器系统改造概况2台侧燃尽风燃烧器。锅炉燃烧器系统布置如图1在机组检修期间,检查发现锅炉两侧墙第2层所示。燃烧器以上至燃尽风区域高温腐蚀严重

4、,为缓解上煤粉及输送用风经煤粉管道、燃烧器一次风管述问题,在每层侧墙燃烧器外加装了侧二次风,风源道煤粉浓缩器喷人炉膛。内二次风为直流(兼做停引自二次风箱,前、后墙每层各2个共12个侧二次运燃烧器冷却风),通过手动调节套筒调节位置来风喷口,如图3所示。调节风量;外二次风为旋流,通过气动执行器调节风量;单台燃烧器风量分配通过调节各内二次风套筒3送风机RB动作逻辑开度和外二次风调风器开度来实现;燃烧器中心风协调控制系统(CCS)方式下负荷I>530MW,若为停运燃烧器提供冷却风,同时起到调节燃烧器喷2台送风机其中1台跳闸,则触发“送风机RB”,RB收稿日期:2015—01—05;修回日期:201

5、5—07—15目标负荷为500MW。第8期王承亮:送风机RB试验失败分析及预防措施·37·灭火”。5.2风机RB动作前、后变化情况5.2.1风机RB动作情况2014—09—12T21:29:53,锅炉B侧送风机跳闸后,A侧送风机动叶开度由68.5%上升至98.3%,A侧引风机动叶开度由64.9%上升至89.2%,磨煤机跳闸前、后一次风压分别为9.70kPa及11.52kPa(一次风压升高1.82kPa),风机RB动图3改造后锅炉前、后墒燃烧器布置作正常。4送风机RB试验前锅炉配风情况5.2.2C,E层磨煤机跳闸前、后炉膛压力情况RB动作后,c,E层磨煤机跳闸前炉膛压力锅炉配风情况见表1。靠

6、近侧墙2台燃烧器外为一108Pa,21-30:17,降至一773Pa后升至192Pa。二次风旋流强度在70%左右,内侧燃烧器外二次风炉膛压力变化趋势与二次风压力变化趋势一致,未旋流强度在35%左右,燃烧器内二次风挡板开度为出现炉膛压力阶跃突变现象。40%,停运燃烧器中心风开度为50%,运行燃烧器5.2.3锅炉运行氧量变化情况中心风开度为l0%。在RB动作50s后(21:30:00—21:30:50),省5锅炉送风机RB试验过程及分析煤器出口B侧测点1,2,3氧量测量值由4.63%,3.29%,1.38%降至1.83%,0,0(平均降低2.49百5.1试验过程分点),省煤器出口A侧测点1,2

7、,3氧量测量值由2014—09—12T21:29:00,机组负荷950MW,2.97%,3.96%,4.62%降至1.48%,2.35%。2.53%制粉系统A,B,C,E,F层运行。21:29:53,运行人(平均降低1.46百分点)。员手动跳闸B侧送风机,联跳B侧引风机,RB程序动作正常,跳闸c层磨煤机,5s后跳闸E层磨煤机。6RB试验失败、锅炉灭火原因分析21:30:12,A,B层磨煤机跳闸;21:30:15,F层磨煤

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