高温再热器爆管原因分析及处理

高温再热器爆管原因分析及处理

ID:46528135

大小:351.27 KB

页数:3页

时间:2019-11-24

高温再热器爆管原因分析及处理_第1页
高温再热器爆管原因分析及处理_第2页
高温再热器爆管原因分析及处理_第3页
资源描述:

《高温再热器爆管原因分析及处理》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、第30g/2olo年第2期湖南电力经验与探讨高温再热器爆管原因分析及处理刘富强(贵州黔东电力有限公司,贵州镇远557702)摘要:通过现场实际调查、宏观检查、微观组织及力学性能试验,分析2028t/h亚临界锅炉高温过热器弯头在高温下运行不足500h即产生裂纹的原因。结果表明,,I9l管子材质存在裂纹类缺陷,未经过固溶处理后的冷加工成型TP304H奥氏体钢弯管腐蚀敏感性增强,弯头部位存在晶间析出物现象等材质问题,在高温及烟气、煤灰覆盖层运行环境下,'191材质裂纹加速扩展,在弯头部位产生泄漏。T91管子材质存在裂纹类缺陷是泄漏的主要原因。关键词:'

2、191;TP304H;冷加工成型;裂纹;晶间腐蚀中图分类号:TM621;TK223文献标识码:B文章编号:1008-0198(2010)02-0049-03某电厂1号锅炉为600MW亚临界中间再热自然循环汽包锅炉,锅炉为单汽包、单炉膛、平衡通风、中间一次再热、固态排渣、w燃烧方式、露天戴帽布置、亚临界压力、自然循环、挡板调温、全钢构架。最大连续蒸发量(B—MCR)2028t/h,高温过热器出口蒸汽压力17.45MPa,高温过热器出口蒸汽温度541oC。高温再热器出口蒸汽压力3.889MPa,高温再热器出口蒸汽温度541℃,每屏中外圈2根以及内圈2

3、根管子为SA一213TP304H,(I)57mm×4.5mm;其余材质规格为SA一213T91,57mm×4.5mm。该炉于2008年9月投产,运行至2009年2月,高温再热器炉左数图1高温再热器炉左44屏泄漏现场第42—47屏下弯头U形段发生爆管。1试验方法与分析1.1宏观检查停机后进行检查,高温再热器管屏吹损比较严重,附近42~47屏下弯头均严重吹损,左数45屏管屏散乱,其中部分管子在爆管蒸汽反冲力作用下,变形严重,如图1,2所示,其中前数第7根甩到顶棚下部,扭成一团(图2)。管子爆口边缘均较薄,有明显吹损痕迹,炉左数第46屏前数第12根管子

4、下弯头泄漏部位有长约300mm的宏观裂纹。对爆管外径进行测量,未见明显胀粗现象,测量离爆口约500mm处管子外径,图2高温再热器左数45屏爆管变形收稿日期:2009—11-30·49·经验与探讨湖南电力第30~,-/2010年第2期结果均在56—58mm之间,未见明显胀粗现象。1.4微观组织分析1.2室温力学性能试验对高温再热器取样管进行显微组织分析,金相对高温再热器管子取样进行试验分析。试样1试样取样位置:试样1的弯头、直管段部位;试样为炉左数第42屏前数第5根管子,材质为T91;2的内弯头及直管部位。试样2取样位置为炉左数第45屏前数第2根管

5、子,试样1金相组织如图3,4所示,组织均为回材质为TP304H。火马氏体,在弯头内侧组织中,在内壁边缘附近存直管段取样后进行室温拉伸试验,表1,2数在微裂纹,而直管段组织中未见显微裂纹现象。据表明,管材抗拉强度、伸长率符合ASTM试样2金相组织如图5,6所示,组织均为奥SA213/213M标准要求⋯。氏体,直管段组织正常,而弯头段奥氏体晶界已经表1高温再热器管1"91材质力学性能存在第2相或细小的敏化不连续的碳化物。表2高温再热器管TP304H材质力学性能1.3化学成分分析对高温再热器管子取样进行材质成分分析,取样为试样1、试样2。图3试样1弯头

6、组织(4%硝酸酒精溶液500×)将试样打磨、表面清洁后,用ARC—MET930直读式光谱仪进行分析,分析结果如表3,4所示,成分符合标准要求。表3T91材质成分光谱分析%试样10.218.370.920.18s3M4ooi譬00..1285-表4TP304H材质成分光谱分析%图4试样1直管组织(4%硝酸酒精溶液500X)2失效原因分析从取样管子的常温抗拉强度、延伸率数据表明,符合ASTMA213/213M标准要求。·50·2010No.2HUNANELECTRICPOWERVo1.30显微金相组织分析表明,材质为TP304H的直管段组织正常,而弯

7、头侧奥氏体晶界存在第2相或很明显细小的敏化不连续的碳化物。材质为'1"91的取样管组织为回火马氏体,直管段组织正常,但弯头内壁存在显微裂纹现象,裂纹走向沿壁厚方向略有倾斜,根据形变织构和裂纹走向可见,这些细小裂纹应在运行前就存在,因此判断裂纹为原始裂纹。I91管子材质存在裂纹类缺陷和TP304H奥氏体钢弯管存在晶问析出物现象等材质问题,在高温及烟气、煤灰覆盖层运行环境下,T91材质会使裂纹加速扩展,从而导致在弯头部位产生泄漏,TP304H奥氏体钢弯管也会因腐蚀敏感性增强,造图5试样2直管段显微组织(王水200×)成管材腐蚀。T91管子材质存在裂纹

8、类缺陷是泄漏的主要原因,T91管子爆管后,因高温蒸汽的吹损作用,导致邻近的TP304H管子壁厚减薄并爆管,引起管屏变形。3处理措施在后来

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。