预分解窑结圈的原因分析及处理

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1、预分解窑结圈的原因分析及处理一、概述公司1000t/d预分解窑是以窑尾带TD分解炉的单系列五级旋风预热器和∮3.2×46m回转窑为核心,配套∮3.5×10m中卸式烘干生料磨、503H-606H-825H推动篦式冷却机,设计生产能力920t/d熟料。99年8月,因TD炉炉容偏小,对分解炉进行了改造,在窑尾塔架旁增设一台N-MFC流态化分解炉与原TD炉串联(见图1)。改造后,因对预分解窑认识不足,操作、管理水平跟不上,造成窑内频繁结圈,严重影响回转窑的正常运转(表1为历年结圈的次数和影响时间)。经过几年的生产,已摸清了结圈的原因,并基本解决预分解窑结圈的问题。在此,对公司预分解窑结

2、圈的原因分析及处理过程做些简单介绍。表1为历年结圈的次数和影响时间年份19992000200120022003.1~6影响停窑时间(t)87322.6758.6737.05停窑次数(次)52734二、结圈的原因分析及处理公司1000t/d预分解窑从试生产到2000年4月期间,因原燃材料成份不稳定,操作不统一、窑炉风量不平衡等原因,造成在距窑口12m至35m处频繁结圈,引起停窑次数及时间最多的是23~30m处的后结圈,16~23m处结圈造成停窑次数仅有一次,16m以内的结圈虽对产质量有一定的影响,但从未引起停窑。纵观几年的生产过程,虽然引发结圈的因素委多。但每次都有一、二个主要原

3、因,每当解决了主要原因,结圈的问题可以得到缓解或消除。下面主要介绍一下23m~30m处后结圈的形成原因及处理过程。1、窑内用风过大,热工制度不稳定(2000.1~3)2000年1月至2000年5月,因回转窑25~30m处频繁结圈被迫停窑297小时,尤其2000年3月,窑内结圈停窑9次,其中进窑处理6次,共影响停窑121小时。从现象看:窑内黑火头长,窑前温度低,有时二、三个班次后,窑皮就长到30m处,后窑口开始倒料,熟料立升重偏低,一般在1000~1200g/l之间,结粒细碎,多为飞砂料,时有篦冷机堆雪人事故发生。当时分析认为:从2000年2月份开始,为解决N-MFC炉结渣的问题

4、,在分解炉使用低挥发分煤,前煤仍然使用烟煤(见表2),在使用过程中有混用的现象。因烟煤煤质差、波动大,加上低挥发分煤的混入,煤质波动更大,造成窑内火焰忽长忽短,煤灰掺入量时多时少,物料成份波动大,窑热工制度不稳定,是结圈的主要原因。通过加强原煤进厂和煤粉制备过程中的管理,减少前后煤的混用,提高了煤质的稳定性,结圈事故虽有所缓解,但未能从根本上解决结圈的问题。后来,在处理结圈的过程中发现:在物料及煤粉全部入TD分解炉,N-MFC炉内不分料的情况下,窑运行三、四个班次后,窑内结圈基本可以消除,主窑皮恢复到13~14米。由表1可见,当N-MFC炉切换到TD炉煅烧时,在喂料量、高温风机

5、转速不变的情况下,烟室负压下降,三次风压上升,TD炉入口、高温风机前负压下降。说明窑内通风减少,炉列通风增加,系统阻力减少,总风量增加。从以上参数的变化及公司TD分解炉的性能来看,采用TD炉煅烧处理结圈时,工艺方面主要发生以下变化:1)物料及煤粉全入TD炉时,MFC炉仅充当三次风管的作用,阻力损失减少,炉列通风量增加,窑内通风减少,烧成带风速减慢,火焰相对集中,高温带前移;2)TD炉炉容小,物料及煤粉在炉内停留时间短,入窑物料分解率低。两方面综合作用的结果,使窑内高温带缩短,液相出现迟,圈体部位长时间冷却剥落,最终消除。通过对TD炉处理窑内结圈的成功事例及两个炉子切换后参数的变

6、化情况进行分析,笔者认为N-MFC炉煅烧频繁结圈的主要原因是:当使用N-MFC炉煅烧时,大部分物料入N-MFC炉,炉列阻力大,窑内通风相对增加,由于TD炉下缩口尺寸偏大,三次风门无法调节窑炉风量的平衡,造成烧成带风速过快;同时,由于煤质差,篦冷机冷却效果差,二次风温低,以及使用传统的三风道喷煤管,一次风量大,造成窑内煤粉燃烧速度慢。一方面是烧成带风速过快,煤粉燃烧速度慢,造成烧成带温度下降,火焰延长,高温带后移;另一方面是分解炉增容改造后,入窑物料分解率大幅度提高。两方面综合作用的结果,使回转窑烧结能力不足,预烧能力过强,物料在窑内过早出现液相而形成长窑皮。在实际处理过程中,由

7、于入窑生料成份、煤质的波动及操作的不统一,造成窑内热工制度不稳定,使后部窑皮逐渐增厚而形成圈体。表1为结圈时,N-MFC炉切换为TD炉煅烧前后的参数变化情况项目烟室负压(Pa)TD炉入口负压(Pa)三次入炉负压(Pa)高温风机前负压(KPa)高温风机转速(r/min)生料喂料量(t/h)TD+N-MFC炉运行45015075505.76120962TD炉运行30012157585.581207622000年5月份检修期间,实测下缩口的尺寸为∮1050mm,主要是由于长时间磨损、捅倒,造成浇注

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