调门振动与LVDT故障处理.pdf

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1、第12卷(2010年第5期)电力安全技术J调门振动与LVDT故障处理张振法(徐塘发电有限公司,江苏邳州22l300)某厂装机容量4×300MW,分别为4,5,6,控制时,LVDT1反馈出现异常,LVDT1反馈为零,7号机,DEH系统均采用新华控制工程有限公司生但是经过高选,阀门工作状态还是不正常的,因为产的DEHⅢA型系统,其中4,5号机有2个高2号高压调门的阀位输出指令是45.79%,而2号高压主汽门,6个高压调门,2个中压主汽门,2个中压调门的反馈是64.59%。压调门;6,7号机有2个高压主汽门,4个高压调在阀门活动试验完成后,把单阀切换到多阀控门,2个中压主

2、汽门,2个中压调门。4台机组于2001制时,2号高压调门LVDT1反馈又基本恢复正常。~2003年投入运行,DEH调节系统一直运行正常。到5月18日,2号高压调门LVDTl又出现了异常,直到2009年3月,首先发现7号机在投CCS后油动机开始发生振动,随后发展成为剧烈振动。出现负荷波动大、调节级压力波动大、调门反馈波1.2故障处理动等。随后于2009年5月,4号机2号高压调门又首先将阀门控制方式切换为单阀控制,通过阀发生剧烈振动。下面对这2起故障做一介绍和分析。门试验,将2号高压调门缓慢关闭,特别是关闭到30%以下时,应该更加缓慢,以免阀门的关闭过程l4号机2号高压

3、调门振动过快而影响系统稳定,另外,也可以使其它阀门有1.1故障现象一个调节稳定的过程。阀门关闭到位后的具体操作4号机2号高压调门在全开位置发生剧烈振动如下:时,将机组负荷降到额定负荷的70%,籽阀门控制(1)就地检查油动机的阀位,确认关闭到0;方式切换到单阀控制方式,利用DEH阀门在线活动(2)在DEH上强制2号高压调门输出为0;试验功能,对2号高压调门进行活动试验,结果发(3)取下伺服阀插头;现整个活动行程均发生剧烈振动,只有在全关位置(4)松开LVDT固定螺丝,取下IVDT;才不发生振动。某一任意位置发生振动时,在DEH(5)将2个新的LVDT重新安装上,并且在

4、安装上位机上观察,发现凸轮变换后的阀位指令A值是过程中要把机械零位对齐,确保活动杆动作自如;稳定的,VCC卡输出的伺服阀控制电压S值,(6)在VCC卡上调整LVDTl和LVDT2的LVDT1,LVDT2及高选后的阀位反馈信号P值均ZERO,使CRT上显示反馈为0V±0.01V;发生严重跳变。图1为2号高压调门DEH控制系统。(7)确认伺服阀插头没有信号输出,将伺服阀插头连接好;(8)通过强制信号输出将2号高压调门缓慢开启,观察开启过程正常,没有发生振动,继续缓慢开启直到全开位置;(9)在VCC卡上调整LVDT1和LVDT2的FULL,使CRT上反馈显示5V±0.01

5、V;(10)缓慢将2号高压调门关闭,解除强制,通过DEH阀门试验功能进行试验,操作阀门动作正图12号高压调门DEH控制系统常,立即恢复设备运行。观察LVDT1,LVDT2,P振动的波形图,可以1.3故障分析判断高选选择是正确的。5月26日,5号机停机时,在5号机上,对拆在调阅了历史趋势后发现,2号高压调门在5月下的2个LVDT进行了试验。仔细观察发现,阀门12日进行阀门活动试验过程中,将多阀切换到单阀在整个运动过程中,2个LVDT上所产生的感应电一9一

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