材料失效分析及案例.doc

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1、材料失效分析与预防及案例分析—、失效零件由于某种原因,导致其尺寸、形状、或材料的组织与性能发生变化而不能完满地完成指定的功能。二、失效危害性1、失效导致机械不能正常工作,降低生产效率,降低产品质量,误工误事。2、失效导致机械不能工作,停工停产,造成重大经济损失。3、失效导致机毁人亡三、失效分析失效分析:判断零件失效性质、分析零件失效原因、研究零件失效的预防措施的技术工作。四、失效分析内容1、判断失效性质:畸变失效、断裂失效、磨损失效、腐蚀失效。2、分析失效原因:设计、材料、加工、装配、使用、维护。3、研究失效的预防措施:修改设计、更换材料、改进加工、

2、合理装配、正确使用、及时维护。五、失效分析技术金相分析技术,断口分析技术,力学性能测试技术,理化分析测试技术,晶体结构分析技术,无损检测技术,应力分析技术。六、失效案例汽车离合器壳体开裂失效分析1、粗视分析离合器壳体由铝合金铸造而成。一个壳体破断为两部分,一个壳体--侧的裂纹长220mm,另一侧有一条15mm长的裂纹。裂纹的起始位置均在壳体侧面下方的交界处。壳体侧面的内表面呈135。和90°夹角,无明显的过渡园角。裂纹扩展方向与该处所受拉M力的方向垂直。2、现场调研离合器安装情况:离合器左边与发动机相联,右边与变速器相联。离合器壳体受到较大弯矩作用。

3、发动机工作时,壳体受到强烈振动。壳体下部受到瞬吋大的拉应力作用,在应力集屮处容易产生裂纹造成开裂或破断。3、立体显微镜下观察断裂面有放射状撕裂棱。断面上有许多闪光的小点,同吋发现有园形、椭园形的空洞。最大的一个椭园形孔洞尺寸为0.6mmX1.2mmo这些空洞的内表面呈熔融金属凝固态,为铸造缺陷气孔。4、显微分析观察裂纹形态及扩展方向。裂纹端部位于壳体两侧面内表面相交处,裂纹上及其附近有大大小小的气孔,裂纹垂直于壳体边缘扩展。金相显微组织由白色的aI古I溶体+灰色的条状及小块状的Si晶体+黑色细针状Al-Si-Fe化合物组成。黑色针状Al-Si-Fe化

4、合物为有害相,导致壳体材料的韧性下降。裂纹穿过气孔,并沿针状Al-Si-Fe化合物界面扩展。5^扫描电镜分析沿晶界或相界扩展的微细裂纹。平整的晶体平面。观察到晶界和晶内的裂纹。该壳体材料的断裂机制为—•种包含沿晶(或相界)断裂和穿晶断裂两种形式的混合断裂。在裂纹快速扩展区断裂形貌呈III脊状撕裂棱。6、能谱成分分析对壳体材料和组织屮的条状物进行成分分析。合金的成分接近于铸造铝合金ZL102(ZL102成分:90、87%Al,10、13%Si)。含有Fe,生成有害相细针状的Al-Si-Fe化合物,降低了该合金的韧性。条状物的Si含量很高,确定其为Si晶

5、体。7、硬度测定(1)布氏硕度测定硬度为54〜61HB。该壳体的硬度值与铸造铝合金ZL102的硬度相近。(2)显微硬度测定白色块状物65HV0.02;条状物75HV0.02合金的破度较低,反映该合金的强度也较低,只能用于对强度要求不高的铸件。8、断裂原因分析(1)所用材料强度低,气孔多。合金含铁量高,出现较多的针状Al-Si-Fe化合物,使韧性大大降低。(2)壳体两侧面的内表面无明显的过渡园角,导致应力集屮。(3)安装结构不甚合理,导致壳体承受弯矩过大,振动厉害。易于开裂。(4)壳体受弯矩作用,同时受到强烈振动,迭加了扭矩,在壳体应力集屮处产生微裂纹

6、,裂纹扩展,导致开裂、破断。9、改进措施(1)材料方面:a.更换材料,采用强度较高的ZL107、ZL109ob.降低含铁量,进行良好的变质处理。(2)壳体结构方面:将壳体侧面内表面尖角相交改为园角过渡。(3)改进发动机一离合器一变速器安装方式,以减轻壳体所承受的弯矩及振动。

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