挤出常见问题分析ppt课件.ppt

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1、挤出常见问题分析1内容提要性能冲击MI外观黑点麻点颜色真空眼2性能-冲击案例描述:12/17,63#机生产JH9606300KC5106冲击偏低,标准要求大于180J/M,实测约50J/M。经查一个月前该产品冲击可达300J/M,之前MBS粉单独喂料,现改为MBS与粒料预混加料。分析:1.韧性改性剂分散不均2.喂料器中物料分相,导致韧性改性剂分散不均。3.喂料器中同时含有粒料和粉料导致分相。4.预混器不足,导致喂料器中同时含有粒料和粉料。对策:MBS粉单独喂料,计量称中加搅拌刀。购买粉料预混器或更换原料形态,粉料与粒料分开喂料。验证:收集新对策执

2、行以后的冲击数据,与以往数据对比。标准化:修改相关程序,并培训相关人员。3性能-MI案例描述:经常性作业加油产品刚开机时,MI偏低。分析:先加油,后加主料导致打滑,机械能输入低。以往经验,如果油后加会导致堵塞,所以先加油。油嘴尺寸与机筒开槽尺寸不匹配。对策:做新油嘴,尺寸与机筒开槽尺寸匹配。作业时先加入主料,然后加油。旧油嘴全部收回以防混用。验证:收集新对策后MI数据,与以往数据对比。标准化:修改相关程序,并培训相关人员。4性能-MI图解5外观-黑点案例描述:12/2461#机台生产JH9606300KC1552WT黑点。分析:油嘴开槽处堵头用错

3、,料筒上有40mm凹陷。原材料须使用B级标准,实际使用回料。现场人员未具有相关知识。技术人员经验不足。岗位教育缺失。对策:使用标准堵头。岗位教育。验证:收集新对策后的黑点数据,与以往数据对比。标准化:修改相关程序,并培训相关人员。其他可能:无熔体温度计,温度太高导致降解而不能检测出来。6外观-黑点图解7外观-麻点?案例描述:12/1731机台生产FRABS-518CKS2492DA麻点严重。分析:在玻纤口处使用了空心压盖,压盖同螺杆间有很大间隙,间隙中塑料降解。未有任何人通知现场人员采用何种压盖。挤出现场没有发放工艺单。对策:使用实心压盖。挤出现

4、场没有发放工艺单,其涵盖压盖形式。验证:12/24夜班相同条件作业相同配方,有很大改善。标准化:修改相关程序,并培训相关人员。其他可能:螺杆设计不佳或喂料方式不对导致填充剂分散不均。疑问:如何区分黑点与麻点?!8外观-麻点图解9外观-颜色案例描述:经常有报告颜色有差异,作业中途变色或整批有色差。分析:预混机上方除尘管道壁附着粉尘落入预混机。色粉附在袋子上未投入预混机。除尘管道设在预混机上方。色粉附着力强。对策:除尘管道设在预混机侧面。小量色粉用PC粉稀释,减少误差。(GE的案例)验证:收集新对策后的色差数据,与以往数据对比。标准化:修改相关程序,

5、并培训相关人员。10外观-颜色图解预混器上方除尘管道示意图:11外观-真空眼案例描述:经常有报告塑料粒子含有真空眼。分析:原材料水分含量大。真空度不足。烘干机效率不足。真空系统漏气。除湿剂失效。设计缺陷:无除湿剂失效指示剂。对策:更换除湿剂。联系烘干机供应商更改设计。执行更加严格的烘干程序和参数,增添烘干设备。验证:收集新对策后的烘干时间数据,与以往数据对比。标准化:修改相关程序,并培训相关人员。12外观-真空眼图解13报告结束,谢谢!14此课件下载可自行编辑修改,供参考!感谢您的支持,我们努力做得更好!

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