二灰土底基层试验段总结方案.doc

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1、二灰土底基层试验段总结方案水泥、白灰综合稳定土底基层试验段总结方案我项冃部于2006年口月4日、6日和15日进行了底基层试验段铺筑。起许桩号:K82+725-K83+025左幅,铺筑长度300米,经过项目部全体人员的共同努力,业主的正确领导和路面高监办的严格监理并悉心指导,试验段终于铺筑成功。现将试验段铺筑情况总结如下:一、试验段的目的:本次试验段的冃的是为了得到路面底基层压实设备最佳组合方式,碾压段长度,碾压遍数及碾压速度。灰土的松铺厚度,松铺系数指标。验证目标配合比确定生产配合比。确定拌和设备的计量精度、产量、拌和时间及均匀性,以及配套所需的装载机、水车。混和料运输车辆数量。并编写合

2、理规范的底基层施工实施规程,为底基层的施工提出真实可靠的技术资料和数据,指导大面积施工。二、人员投入情况:1>人员:施丁•总负责人:质检负责人:试验负责人:施工员:机械负责人:测量员:质检员:拌和站负责人三、铺筑过程四、机械、设备配备情况:1、机械设备配备2、试验、检测设备配备情况五、施工方案:1>下承层:底基层试验路设置在经监理工程师验收合格的路基上进行施工。施工刖外侧按设计宽度培好路肩,内侧用钢钎固定木板支撑。并派专人对下承层进行清理,洒水保持润湿。2、施工放样:按每20m—个断面,放出中,边桩,均采用木桩并高出路基40cm左右,在桩顶进行水准测量,并按测量结果在木桩上用记号笔指示出

3、高出底基层设计标高20cm的位置。3、原材料的制备:1)土:采用K92+300右侧土场的土,用一台600t/h的土壤破碎机进行破碎,破碎石粒经小于10mmo塑性指数为12.7o2)石灰粉:采用二种,其中一种为磨细生石灰粉,另一种为块状生石灰经充分消解,并过10mm筛。3)水泥:釆用海鑫集团鑫光矿渣硅酸盐32.5#水泥。各项指标均符号规范要求。4)水:拌和混合料用水为当地饮用水。4、拌和:综合稳定土拌和采用WCB500设备进行拌和,在施工过程中,1.4仓装土,2.3仓装白灰,水泥采用散装罐。各仓均设有电子秤计重,以确保配比准确。在拌制生石灰粉时,由于生石灰粉含水量小流动性大,无法进行冇效控

4、制,导致灰剂量和含水量都不均匀,针对此情况项目部采取了措施,在2、3仓分别加装了流量控制装置,并且改进了上料工艺,使得上述现象得到了彻底改善。而在使用消解过筛的熟石灰则不存在此现象。拌和过程屮,现场派专人对灰剂量和含水量进行取样控制,分别测得平均灰剂量和含水量为12.3,和15.7均符合规范要求。5、综合稳定土运输:由于试验段距拌和站较远,且路基不通畅,项目部选用了大吨位运输车进行运料,车辆在料仓装料吋作适当前后移动,可冇效避免偏载和小块离析。施工时,每台车载重20方,配置车12辆,基本可保证连续摊铺。待今后大面积施工,随着距离的远近,适吋进行车辆增减,以保证拌和站连续拌和,工地连续摊铺

5、。6、综合稳定土摊铺:1)在下承层上打方格,原定:3车一排每排9.7m,由于运输车辆改变,又定为2车一排,每排11m,通过试验段铺筑,基本符合现场实际情况,局部多余或短缺混合料用小铲车配合填运。2)倒至现场的混合料,先用履带式推土机将混合料摊铺在所打出的方格之内,待摊铺均匀之后用推土机逐轮稳压一遍,两侧边缘稳压二遍。对局部低洼处,用齿耙将其表面5cm以上耙松用新拌的混合料找补平幣,保证稳压后各断面度高度均高于设计高度3-5cmo3)稳压后,用平地机仔细整平,整型后在中、边桩位置沿横断方向拉工程线,以确定各断面实测高度与设计高度的差值,(开始拟定试验段稳压后松铺系数按41控制,后经过高度测

6、量按415控制可符合规范要求)。控制在2.5±0.5cm之内。4)上述步骤施工完毕,即进行碾压,但在碾压过程中,质检人员进行纵、横方向平整度检测时,由于平地机刀片磨损,纵向可满足要求,横向不太理想,项冃部及时对刀片进行了更换,则此现象得到了有效改善。另在碾压过程中发生局部起皮现象,针对此种情况,我项目部将起皮严重的段落进行了返工,并积极采纳有关专家和监理工程师的建议,重新进场一台自行式羊足碾使用于试验段,以消除起皮和提高压实度。5)综合稳定土碾压1)碾压规则:遵循由低到高,由轻到重,由边到中的原则。2)碾压方式:精平后,碾压段落根据天气情况由原100米调整为60~80米,推土机稳压后用羊

7、足碾压路机错轮1/3振压5遍,实测压实度为94.5左右,振压结束用18-21T光轮压路错1/2静压二遍,测压实为97左右,达到了规定压实度95%。碾压终了对成型路段的压实度进行检测,其代表值为95.76,符合规范要求。从加水拌和到碾压终了的时间为3小吋20分左右,没有超过水泥终凝时间。8、养生碾压完毕后己成型的底基层养护时间不少于7天,用洒水车洒水保湿养生,但由于装水距离较远,且撒布不均匀,待今后大面积施工,我部以拟采取覆盖透水土工

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