水电站水导轴承甩油原因及处理.pdf

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1、J羔涨电力安全技术第10卷(2008年第9期)水电站水导轴承甩油原因及处理毛启华(紧水滩水力发电厂,浙江丽水323000)l设备概述(4)机组运行中,油面会因离心力的作用向转动油盆外壁涌高、飞溅,易使油珠或油雾从转动油某水电站装机容量为2X5MW,采用杭州发盆与水导之间的迷宫处甩出;同时,随着水导轴承电设备厂生产的HLA575一LJ~82水轮机。水轮机温度的升高,油槽内油和空气体积膨胀而产生内水导为稀油自润滑导轴承,由转动油盆、水导轴承、压,使转动油盆内的油雾随气体从转动油盆与水导水导瓦、外置冷却器、上油箱、毕托管等组成。机

2、之间的迷宫处逸出。从运行情况分析,这种甩油虽组停机时,水导润滑油全部在转动盆内;机组运行然存在,但油量较少,因此,这不是引起甩油的主时,转动油盆和主轴一起转动,转动油盆内的润滑要原因。油在离心力的作用下,通过毕托管进入外置冷却(5)若“0”型密封圈直径偏小,上油箱与水导器,经冷却后进入上油箱,上油箱的油经过水导后间组合面密封不良,也会造成漏油。因此,将1号流回下油箱。机转动油盆解体,用石棉垫代替上油箱与水导组合2转动油盆甩油现象面的“0”型密封圈。将石棉垫接头处剪成燕尾状以加强密封性,并在其上涂上515胶水,将上油箱2002

3、—06—15,电站l,2号机组投入运行近1h和水导组装在一起,通过渗漏试验后将上油箱和水后,发现2台机组的顶盖上都有大量的油迹,油从导一起装复。机组试运后发现,转动油盆甩油处理水导轴承座的顶盖排水管孔和主轴密封压力水管孑L效果不明显,可见这也不是导致甩油的真正原因。处甩出。从2号机水导上油箱油位观察窗观察,发(6)机组运行时,转动油盆中的油在离心力的现上油箱油位不高且有明显下降趋势(约5ram/h)。作用下成抛物线贴着油盆壁旋转,如果毕托管安装运行10h后停机检查,转动油盆油位从110ram(设不当,油就不能从转动油盆经过毕

4、托管进入上油计正常值130mm)下降到70mm;l号机甩油情况箱,从而造成转动油盆油位升高,转动油盆中的油更为严重,运行8~10h需加油1次。但在停机状从转动油盆与水导之间的迷宫处甩出。态下,转动油盆油位不会下降。多年来,这一缺陷现场测量毕托管底部与转动油盆底部的距离为虽经多次处理却无明显改善,严重影响了机组的安20mm(机组顶转子时要求有10mm的高度),毕托全运行。管也已贴近转动油盆壁;但毕托管在转动油盆内的水平进油段较短,且几乎与油流方向垂直,毕托管3水导转动油盆甩油检查与原因分析口到转动油盆的距离为30mm。这样会使

5、机组运行(1)机组投产初期,设备厂家和安装单位对转时转动油盆内的润滑油增加,从而导致甩油。动油盆及轴承进行了多次组装,并把转动螺栓材料综上所述,主要是由于毕托管安装位置不合更换为45号钢,保证转动油盆组合缝无间隙,转动理,使机组运行时水导油循环不畅,才导致转动油油盆的渗漏试验也符合要求。同时,由于在停机状盆内的油位过高而发生甩油。态下油位不下降,基本可以排除转动油盆底部及组4改进与处理合缝渗漏油的可能。(2)当转动油盆高度不足时,会使转动油盆内(1)对毕托管水平进油段下伸长度进行了调整。的透平油从转动油盆与水导之间的迷宫处甩

6、出。但将毕托管水平进油段至转动油盆底部的距离由原来由于设备制造原因,已无法从调整转动油盆高度的的20mm调整为10mm,以使下油箱的油从毕托管角度来消除甩油,只能从其他方面分析原因并消除。尽可能多地进入上油箱,增加上油箱回油量。(3)当水轮机摆度过大,超过允许值时,会使(2)毕托管装复前,在其进油口处加焊一段管油从转动油盆与水导之间的迷宫处甩出。经过测子,使毕托管水平进油段加长40mm;毕托管口至量,水导实际摆度符合要求,可排除此项原因。转动油盆壁之间的水平距离由原来的30mm调整为一9~第lO卷(2008年第9期)电力安全

7、技术J羔禚300朋W伊熟机组真宝低停机够本的罗析处理许永红.魏富云(兴泰发电有限责任公司,河北邢台054000)邢台国泰10号机组(300MW)采用东方汽轮机判断低压缸后轴封处声音可能为汽封汽流声,决定厂生产的C300/227.6-16.7/0.55/537/537型(合继续观察。缸)亚临界、中间再热、两缸两排汽、采暖抽汽凝汽15:30,机组负荷降至180MW,凝汽器真空为式汽轮机,于2005年10月投运。2006-06-27,1086.3k_Pa。号机组运行中真空较以前有所偏低,在高负荷时不16:20,将汽封供汽压力由10

8、0kPa调高至165得不启动备用真空泵,保持2台泵运行。当日23:10,kPa后,真空升至87.46kPa;将负荷升至300MW真空突然下降,只得减负荷维持运行,检修人员对后,真空降至86.9kPa。检查低压缸后轴封处异音系统设备进行检查处理但无效,最终机组被迫停运。仍未消除,机组维持此状

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