预分解窑内结球原因分析及预防处理措施.pdf

预分解窑内结球原因分析及预防处理措施.pdf

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1、2014年第35卷S2预分解窑内结球原因分析及预防处理措施王新涛(冀中能源邢台矿业集团有限责任公司,054000)摘要:预分解窑窑内结球是水泥厂生产中的一个常见问题,对窑系统的正常运转、热工制度稳定及熟料质量会造成较大影响。该文结合生产实际,对回转窑结球的危害、原因进行了多方面分析,并针对结球原因,提出了结球处理方案和预防措施。通过采取这些措施和方案,有效地解决了窑内结球问题,实现了预分解窑系统的良性运转。关键词:结球、熟料质量、原燃料均化、热工制度冀中能源股份水泥厂2005t/d熟料生产线投产初期,回转窑内频繁出现结球、结大球现象,造成窑内热工制度不稳定,对生产控制、熟料质量形成严重影响。下

2、面结合生产实际,对窑内结球原因进行了分析。提出了解决预防处理措施,供参考讨论。1结球对生产造成的影响1)影响回转窑稳定连续运转。窑内出现结球时,必须减料慢烧,用短时大火将结球烧散或引入篦冷机人工打碎;如球径过大无法滚落时,甚至需要停窑处理,一般处理一个大球需要2个小时以上,严重影响回转窑的热工制度稳定,降低熟料质量;同时大球滚落时,如操作不当易砸坏喷煤管,造成严重的生产事故。2)缩短窑衬的使用寿命。大球在窑内滚动时,由于摩擦易造成窑皮脱落,进而挤压磨损窑衬,缩短其使用寿命。3)影响篦冷机的安全运转。大球从窑内滚落到篦冷机上,如处理不当,易发生篦冷机部件砸坏、堆雪人问题,影响篦冷机的正常运转。2

3、结球原因分析2.1煤质不稳定。由于没有稳定的煤供应源,只能从各地购煤,造成煤供应点多,煤质变化大。尤其在煤供应紧张时,厂内煤的存量严重不足,同时在投产初期,对煤预均化堆场的重视度不够,在煤堆取均化方式与设计存在较大偏差,均化效果不理想。查阅投产初期两个月的煤质化验表,发现煤质较差且波动较大,灰分平均在28%左右,最高达35%,发热量在5200千卡/kg左右,最低4800千卡/kg。在灰分高、发热量低时,将直接导致煤不能充分在烧成带燃烧,出现大量还原气氛;同时窑内也将沉积大量的窑灰,导致液相量增加,致使窑内结球,并使窑的状况进入一个恶性循环的状态。2.2窑内结皮的影响。在停产检修期间到窑内检查,

4、发现窑尾烟室及窑过渡带、分解带结皮严重,现场对结皮取样分析,发现SO3及碱含量偏高。分析原因是硫碱循环富集造成了结皮的形成,结皮脱落后和生料一起滚到窑前,形成结蛋。2.3生料均化效果不佳。通过分析生料化学成分及率值,发现生产料三率值变化较大,尤其是石灰石饱和比远远超过0.02的控制范围目标。当石灰石饱和比低时,窑的操作不能及时调整,窑内物料发粘,极易造成结球。因此,生产均化不理想,入窑生料化学成分波动大也是造成窑内结球的主要原因之一。2.4配料的影响。为防止结球,国内外绝大多数预分解窑都控制SM>2.5,SiO2≥22%,Al2O3+Fe2O3<9%,液相量控制在25%左右。根据投产初期化验数

5、据分析,熟料的SM在2.3~2.5之间,熟料中SiO2含量基本上在21~22%之间,Al2O3+Fe2O3含量在9%左右,液相量在26~28%之间。根据上述数据可知,结球几率较大。2.5生产控制上的影响。经过对生产控制情况进行分析,也发现存有易发生结球的操作行为:①喂料不稳定。中控操作具有滞后特点,有时跟不上喂料的变化,加减煤不及时。当喂料量由高向低波动时,窑尾温度会升高,物料在高温煅烧下提前出现液相,当喂料量由低向高波动时,物料得不到良好的预热和分解,未良好分解的生料落入窑尾,在已经出现大量液相的物料上形成核,并逐渐发展形成结球。②中控室操作员缺乏经验,风、煤、料、窑速搭配不合理;一、二、三

6、次风分配不合理,调节不及时,热工制度长期得不到稳定,导致局部温度过高,提前出现液相,形成结球。③有时为追求产量加煤过多,造成不完全燃烧现象,从而形成结球。3预防处理措施3.1稳定原燃料质量,减少质量波动。①稳定原料质量。组织工程技术人员对石灰石矿山的物质结构分布情况进行详细探查,制定合理的矿山开采方案,进行搭配开采,合理利用,从而稳定石灰石品质;针对石英砂岩、铝矾土(或粘土)、硫酸渣等原料严把进厂质量关,严格控制不合格原料进厂,对化学成分波动较大的进行“分堆存放,搭配使用”,尽量使其化学成分稳定。②稳定原煤质量。对原煤供应源头进行全面排查,按照“优胜劣汰”的原则,尽可能地稳定进货渠道,并制定严

7、格的质量控制标准,严格控制进厂煤质,稳定煤的化学成分和灰分。③建立专门的原燃料预均化堆场、生料均化库生产制度,加强设备维护和隐患排查,保持系统连续稳定运转,同时严格按照设计方式进行均化作业,减少入窑原燃料化学成分波动。3.2调整优化配料方案。一般采用高石灰饱和系数、高硅率的生料不易发生结球现象,且熟料质量较好,但是这种配料方式耐火,对操作要求高;若采用低石灰饱和系数和低硅率配料方式,烧结范围比较窄

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